RG 2011 nr 3 "Ratownictwo Górnicze"

Transkrypt

RG 2011 nr 3 "Ratownictwo Górnicze"
issn 1426-3092
nr 3 (64) wrzesień 2011 r.
kwartalnik centralnej stacji ratownictwa górniczego s.a.
Redaguje zespół
Andrzej Plata
– redaktor naczelny
Mirosław Bagiński
– z-ca redaktora naczelnego
Barbara Kochan
– z-ca redaktora naczelnego
Jacek Dubiel
– sekretarz redakcji
Katarzyna Myślińska
Katarzyna Kajdasz-Szpotko
Małgorzata Jankowska
Adres redakcji:
Centralna Stacja Ratownictwa
Górniczego S.A.
41-902 BYTOM
ul. Chorzowska 25
tel. (32) 388 04 45
lub (32) 388 05 92
fax. (32) 388 04 44
e-mail: [email protected]
Okręgowa Stacja Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu
ul. Chorzowska 12d
41-902 BYTOM
tel. (32) 388 06 22
e-mail: [email protected]
Okręgowa Stacja Ratownictwa
Górniczego w Jaworznie
ul. Krakowska 95
43-600 JAWORZNO
tel. (32) 616 22 86
fax. (32) 616 44 33
e-mail: [email protected]
Okręgowa Stacja Ratownictwa
Górniczego w Wodzisławiu Śl.
ul Marklowicka 3
44-300 WODZISŁAW Śl.
tel. (32) 455 47 06
e-mail: [email protected]
Okręgowa stacja Ratownictwa
Górniczego w Zabrzu
ul. Jodłowa 33
41-800 ZABRZE
tel. (32) 271 35 06
e-mail: [email protected]
SPIS TREŚCI
• Krótko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
• Rozmowa z mgr.inż. Mirosławem Bagińskim,
wiceprezesem Zarządu ds.technicznych CSRG S.A. w Bytomiu
Mamy wiedzę i doświadczenie dla ratowania innych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Rzecznik prasowy CSRG S.A. informuje
Australijska delegacja w CSRG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Warsztaty z inertyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Obóz nurkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Rozmowa z mgr. Henrykiem Świniarskim,
prezesem Zarządu CEN-RAT Sp. z o.o.
Stawiamy na profesjonalizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• Zygmunt Ożóg
Akcja przeciwpożarowa w KWK „Bobrek-Centrum” Ruch „Centrum”. . . . . 9
• Piotr Lubczyński, Wojciech Najman
Akcja ratownicza w KWK „Wieczorek”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Zygmunt Ożóg
Aktywne ugaszenie pożaru w KWK „Wujek” Ruch „Wujek”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
• Zbigniew Kubica, Jerzy Krótki
Nurkowie w akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
• Jan Syty
Praktyczne sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniem wybuchowym . . . 24
• Kazimierz Grzechnik, Artur Zemlik, Kazimierz Trzaska
Zwalczanie zagrożenia metanowego w kopalni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• Katarzyna Myślińska, Barbara Kochan
Szkolenie w I półroczu 2011 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
• Zbigniew Kubica, Adam Ściuk
Seminaria z bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów oraz
zamieszczania własnych tytułów
i śródtytułów. Nie zamówionych
materiałów nie zwracamy.
Skład, opracowanie techniczne
oraz druk:
Drukarnia Skill
41-902 Bytom
ul. Kochanowskiego 25/9
tel. (32) 387 34 10
Nakład: 500 egz.
Zdjęcie na okładce: Akcja z udziałem nurków w kopalni „Biała Góra” w Smardzewicach k/
Tomaszowa Mazowieckiego. Fot: Jan Syty
ROK XVI
KRÓTKO
Zawody ratownicze
kopalń Kompanii
Węglowej S.A.
10 czerwca 2011 r. na terenie kompleksu sportowego „Górnik” w Rybniku-Boruszowicach odbyły się piąte
zawody drużyn ratowniczych kopalń
Kompanii Węglowej S.A. W zawodach
brało udział 18 drużyn ratowniczych
z kopalń Kompanii Węglowej S.A.
w skład których wchodzili: kierownik
kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, mechanik sprzętu i 5-osobowy
zastęp ratowników. Drużyny startowały
w dwóch konkurencjach: tor przeszkód
oraz praktyczna umiejętność udzielania
pomocy przedmedycznej. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła drużyna
KWK „Jankowice”, drugie miejsce
zdobyła drużyna KWK „Bobrek-Centrum” Ruch „Bobrek”, trzecie miejsce
drużyna KWK „Sośnica-Makoszowy”
Ruch „Makoszowy”. Nagrody dla najlepszych drużyn ratowniczych wręczyli
prezes Zarządu Kompanii Węglowej
S.A. Joanna Strzelec-Łobodzińska oraz
wiceprezes Marek Uszko.
(jp)
Ratownictwo górnicze nr 64
Zawody ratownicze
kopalń Katowickiego
Holdingu
Węglowego S.A.
17 czerwca 2011 r. odbyły się zawody
drużyn ratowniczych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Wzięły
w nich udział drużyny z KWK „Mysłowice-Wesoła”, KWK „Murcki-Staszic”
Ruch „Staszic”, KWK „Murcki-Staszic”
Ruch „Boże Dary”, KWK „Wieczorek”, KWK „Wujek” Ruch „Wujek”,
KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”. Zawody
odbyły się na terenie Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego S.A. oraz
OSRG w Bytomiu. Drużyny startowały
w dwóch konkurencjach: sprawdzian
umiejętności mechanika aparatowego
oraz praktyczna umiejętność udzielania
pomocy przedmedycznej. W klasyfikacji
generalnej zwyciężyła drużyna KWK
„Wujek” Ruch „Wujek”, drugie miejsce
zdobyła drużyna KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Boże Dary”, trzecie miejsce
– drużyna KWK „Mysłowice-Wesoła”.
(mj)
Wizyta gości
z Mining Engineering
Departament University
of Kentucky USA
26 lipca br. w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. gościła
Fot: archiwum CSRG S.A.
3
NR 3/2011
delegacja z University of Kentucky
pod opieką naukową prof. Andrzeja
Wali wraz z profesorami Wacławem
Dziurzyńskim i Jerzym Krawczykiem
z IMG PAN z Krakowa. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń
w zakresie zastosowania metod symulacji procesów przewietrzania w oparciu
o programy komputerowe Inżyniera
Wentylacji „Ventgraph”, szczególnie
dotyczące szkolenia osób kierujących
akcjami ratowniczymi.
Kierownik działu ratownictwa ds.
szkolenia mgr inż. Andrzej Plata szczegółowo przedstawił zakres i sposób wykorzystania programów szkoleniowych
powstałych na bazie programu „Ventgraph” opracowanych przez IMG PAN
na zamówienie CSRG S.A. w procesie
szkolenia dyspozytorów ruchu zakładów górniczych, kierowników akcji
ratowniczych i kierowników akcji na
dole. Spotkaniu roboczemu towarzyszyła ożywiona dyskusja w przedstawionym temacie. Goście ponadto zapoznani zostali z działalnością CSRG
S.A., zwiedzili laboratorium chemiczne
i laboratorium badania sprzętu ochrony
dróg oddechowych.
(apl)
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
Mamy wiedzę i doświadczenie
dla ratowania innych
Rozmowa z mgr. inż. Mirosławem Bagińskim, wiceprezesem Zarządu ds. technicznych
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.
– Godne miejsce firmy w przyszłości
tworzą również nowe technologie…
– Od wielu lat pracuje Pan w górnictwie węgla kamiennego. Może Pan
przedstawić przebieg swojej kariery
zawodowej?
– Po ukończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Górniczy,
Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż)
w 1989 r. podjąłem pracę w KWK „Victoria” w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku.
Po krótkim okresie pracy w tej kopalni
przeniosłem się do KWK „Miechowice”
do Bytomia na Górny Śląsk. Następnie
po krótkiej służbie wojskowej, szukając
możliwości dalszego rozwoju, znalazłem
się w Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu. W Stacji jako
ratownik górniczy oraz od 1992 r. dodatkowo nurek zawodowy pełniłem kolejne
funkcje od kierownika zmianowego pogotowia, kierownika robót nurkowych
(obecnie kierownik prac podwodnych
II kl.) przez kierownika laboratorium
badania i opiniowania sprzętu, kierownika działu ds. ratownictwa, dyrektora
technicznego do obecnej. Podczas pracy
w CSRG S.A. zdobywając wielokierunkowe doświadczenie zawodowe uzyskiwałem kolejne kwalifikacje, w tym m.
in. kierownika jednostki ratownictwa
górniczego dla podziemnych zakładów
górniczych.
Ukończyłem ponadto m.in. studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, studia podyplomowe – aerologia
i ratownictwo górnicze. W latach 19982000 wprowadzałem do laboratorium
system zarządzania jakością osiągając
po drodze m.in. kwalifikacje audytora-eksperta technicznego oceniającego
laboratoria.
Ciekawym elementem mojej pracy zawodowej były prace w zespole normatywnym przy Komitecie ds. Badań
i Normalizacji, udział w pracach m.in.
niektórych komisji Wyższego Urzędu
Górniczego, w pracach legislacyjnych,
jak również w badaniach i projektach
zarówno krajowych jak i międzynarodowych.
Wolne chwile, z których jeżeli się zdarzają to chętnie korzystam, staram się
spędzać z rodziną oraz łączyć to z aktywnym wypoczynkiem na rowerze,
basenie, czy pod wodą.
– Niektóre akcje ratownicze, zwłaszcza
te, w których się uczestniczy, pamięta
się nawet do końca życia. Były takie?
– Kopalnia „Niwka–Modrzejów” – bowiem zginęli tam również ratownicy.
To była bardzo istotna, smutna chwila dla służb ratownictwa górniczego,
która musiała skutkować działaniami
dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa
pracy ratowników górniczych. To m.in.
w odniesieniu do analizy przyczyn tego
zdarzenia przeprowadzono badania ratowników w symulowanych, trudnych
warunkach mikroklimatu, czego efektem było powstanie tabel dopuszczalnego czasu pracy ratowników górniczych
w różnych warunkach trudnego mikroklimatu z uwzględnieniem rodzaju
aparatu, ubrania ochronnego itp.
Akcja ratownicza po zawale w kopalni
„Siltech”, gdzie udało się uratować odciętych przez zawał górników. Oczywiście
nie można pominąć tragedii, które miały miejsce w KWK „Halemba” i „Śląsk”
z uwagi na skalę zdarzeń oraz podjętych
prac i ostatnio w KWK „Krupiński”, gdzie
ponownie zginęli również ratownicy.
4
– Oczywiście. Staramy się uczestniczyć
w przedsięwzięciach, których skutkiem
są albo będą nowe technologie. Staramy
się również na bieżąco monitorować
rynki w zakresie nowych technologii do
zastosowań w działaniach ratowniczych.
Utrzymujemy bieżące kontakty z producentami wyposażenia technicznego,
zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
Korzystamy w miarę możliwości z pomocy finansowej NFOŚiGW. Uprzednio
korzystaliśmy również z dofinansowania
dotacją budżetową, choć w bieżącym
wymiarze staramy się wykorzystywać
posiadane środki własne.
Mamy na wyposażeniu naszych służb
ratowniczych m.in. nowoczesne aparaty oddechowe, podręczne przyrządy
pomiarowe, środki ochrony osobistej
oraz sprzęt do wykorzystania zarówno
podczas akcji ratowniczej, jak i prac
profilaktycznych, w tym m.in. sprzęt
do inertyzacji atmosfery kopalnianej.
– Ale tymi najnowocześniejszymi
urządzeniami o których mówiliśmy
posługuje się przecież człowiek, którego
trzeba szkolić, aby w optymalny sposób
mógł wykorzystać swoje możliwości…
– Działalność szkoleniowa jest jedną
z najistotniejszych dla CSRG S.A. Prowadzona jest ona przez doskonale wyszkoloną kadrę i obejmuje w zasadzie
pełny zakres potrzeb zakładów górniczych w zakresie ratownictwa, począwszy
od szkoleń podstawowych ratowników,
przez szkolenia dozoru ruchu górniczego, po kierowników akcji ratowniczych
i obejmuje m.in. zakres zwalczania zagrożeń górniczych, prewencji pożarowej
oraz kierowania akcjami ratowniczymi. Wysokie standardy naszych szkoleń zostały potwierdzone akredytacją
Śląskiego Kuratora Oświaty. Szkolenia
w ramach akredytacji prowadzone są
zarówno w CSRG S.A., jak i we wszystkich czterech OSRG. Prowadzone są one
zarówno w zakresie teoretycznym jak
ROK XVI
Ratownictwo górnicze nr 64
i praktycznym, z wykorzystaniem m.in.
wyrobisk ćwiczebnych CSRG S.A. jak
i komór ćwiczeń w okręgowych stacjach.
cjonuje już od dawna w formule międzynarodowej, a my staramy się być
istotnym tego elementem.
Uzupełnieniem szkoleń są zawody ratownicze, które współorganizujemy
z przedsiębiorcami górniczymi na poziomie zakładów górniczych spółek
węglowych, a ponadto organizujemy
zawody w formule centralnej dla najlepszych zastępów kopalnianych drużyn
ratowniczych.
Pozostajemy ponadto w ciągłej gotowości do niesienia pomocy zagrożonym,
również za granicą i nie tylko w zakresie górniczym, co już wielokrotnie
realizowaliśmy, bowiem tak naprawdę
obecne granice między państwami nie
stanowią żadnej bariery natomiast istotne są kompetencje, sprawność działań,
determinacja oraz skuteczność.
Uczestniczymy również aktywnie w przygotowaniach polskich drużyn ratowniczych do udziału w międzynarodowych
zawodach zastępów ratowniczych, gdzie
zajmują one jak dotychczas czołowe
lokaty.
Warto podkreślić to co nie zawsze jest
zauważane, że zawody ratownicze to
przede wszystkim rozwój kompetencyjny
ratowników, potwierdzenie umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń i pracy,
jak również potwierdzenie przygotowania do udziału w akcji ratowniczej.
Co jest również bardzo istotne, służą
one integracji środowiska ratowniczego
i górniczego, bo działania ratownicze to
przecież działania zespołów.
– CSRG S.A. od wielu lat utrzymuje
szerokie kontakty z ratownictwem
górniczym za granicą…
– Tak, bowiem jest to bardzo istotny element rozwoju Stacji. Kto się nie rozwija
– ten się uwstecznia. W związku z tym
jak powiedziałem wcześniej, staramy
się na bieżąco utrzymywać i rozwijać
współpracę międzynarodową. Ponadto, przecież to CSRG była inicjatorem
powołania Międzynarodowego Zespołu ds. Ratownictwa Górniczego, który
ciągle rozwija się poprzez wymianę
informacji ze zdobytych doświadczeń,
wyposażenia technicznego oraz technik
operacyjnych, m.in. podczas realizowanych w dwuletnich cyklach spotkaniach.
Przyjaźnimy się i oczywiście współpracujemy z kolegami z najbliżej nam położonych stacji ratownictwa górniczego
w Czechach i Słowacji.
Uczestniczymy w międzynarodowych
konferencjach i sympozjach naukowych,
jak również w międzynarodowych zawodach zastępów ratowniczych. Prowadzimy szkolenia za naszymi granicami,
z których warto przywołać Kolumbię
2009 i 2011, Kazachstan i ratowników
chińskich. Ratownictwo górnicze funk-
– Co głównie decyduje zarówno w profilaktyce, jak i w akcjach ratowniczych
o optymalnym wykonaniu zadań przez
ratowników?
– O powodzeniu w akcjach ratowniczych
i profilaktycznych decyduje czas i przygotowanie zawodowe, w tym przede
wszystkim szkolenia, ćwiczenia i praktyka z działań ratowniczych. W tym
zakresie najlepszym szkoleniem praktycznym jest zatrudnianie zastępów
dyżurujących pod ziemią do prac profilaktycznych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Praktykę zawodową
zdobywa się podczas udziału w akcjach
ratowniczych w kopalni macierzystej,
kopalniach sąsiednich w ramach planu
wzajemnej pomocy kopalń, jak również,
a może przede wszystkim, w ramach pełnionych w CSRG S.A. i OSRG dyżurów
zastępów ratowniczych oddelegowanych
z kopalń. Należy również zaznaczyć, że
kierujący akcją ratowniczą posiadają stosowne kwalifikacje potwierdzone przez
Wyższy Urząd Górniczy do kierowania
Zakładami Górniczymi, dysponują
wsparciem Sztabu Akcji, w skład którego wchodzą osoby posiadające duże
doświadczenie zawodowe, jak również
zespołami doradczymi z różnego typu
specjalistami i naukowcami. Uwzględnić
należy wspomniany już proces szkoleń,
którym podlegają wszystkie osoby z zakładu górniczego i służb ratowniczych
przewidziane do uczestnictwa w działaniach ratowniczych.
Zawsze natomiast będzie nas czekać
dużo pracy do wykonania w zakresie
optymalizacji i skuteczności prowadzenia
działań ratowniczych, chociażby w obszarze szkoleń, wyposażenia technicznego
i legislacji ponieważ rozwój powinien
być z ratownictwem górniczym na stałe skojarzony bowiem ma bezpośrednie
przełożenie na bezpieczeństwo.
5
NR 3/2011
– Jak będzie funkcjonowało ratownictwo
górnicze za kilka lat?
– Jestem przekonany, że nie ma wątpliwości, że właściwie funkcjonujące
służby ratownicze są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego
funkcjonowania zakładów górniczych.
Niezbędny jest w tym zakresie ustawiczny rozwój i to się dzieje, co istotne
również w wymiarze międzynarodowym. Posiadamy jako służby ratownicze wiedzę i doświadczenie zawodowe
umożliwiające prowadzenie działań
zarówno w dedykowanym obszarze
krajowym, jak również poza granicami
naszego kraju. Jak pokazuje statystyka,
działania te dotyczą przede wszystkim
podziemnych wyrobisk zakładów górniczych, natomiast przygotowani jesteśmy
do prowadzenia działań ratowniczych
przy likwidacji skutków katastrof na
powierzchni, co wielokrotnie realizowaliśmy wspólnie z innymi służbami
ratowniczymi.
Przyszłość ratownictwa górniczego
oparta musi być na stałym szkoleniu
drużyn ratowniczych, zarówno w zakresie teoretycznym jak i przede wszystkim
praktycznym, co jest priorytetem dla
naszej Jednostki.
Przyszłość dotyczy również obszaru
specjalistycznego wyposażenia technicznego, przy powstawaniu którego
niezbędna jest współpraca z jednostkami
naukowo-badawczymi i producentami.
Przyszłość jest również związana ze
współpracą z innymi jednostkami ratowniczymi w kraju i za granicą, która
musi być rozwijana nie tylko w aspekcie integracji środowiska ratowniczego, choć to bardzo istotna kwestia, ale
przede wszystkim w aspekcie wymiany
doświadczeń z działalności ratowniczej,
analizy realizowanych procesów szkoleniowych oraz optymalizacji wyposażenia
technicznego, również w kontekście kierunków jego rozwoju, aby ratownictwo
górnicze funkcjonowało coraz lepiej,
sprawniej, skutecznie, profesjonalnie.
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w tym aktywnie już uczestniczy.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: JACEK DUBIEL
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
rzecznik prasowy csrg s.a. informuje
Australijska delegacja
w csrg s.a.
– W przeciągu ostatnich 5 lat wydobycie węgla w Nowej Południowej Walii
wzrosło o 16 procent. Zatrudnienie o 60
proc. I mimo dużego wzrostu produkcji
zdecydowanie zmniejszył się stopień wypadkowości w pracy, która praktycznie
spadła do zera. Dużą zasługą tego jest
wprowadzenie nowatorskiego systemu
szkoleń m.in. dla górników – powiedział
Ron Land, prezes i dyrektor generalny
Coal Services w Australii podczas wizyty w Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego S.A. w Bytomiu.
Przez dwa dni (30 czerwca – 1 lipca
br.) w CSRG S.A. w Bytomiu przebywała trzyosobowa delegacja z australijskiej jednostki ratownictwa górniczego.
W spotkaniu uczestniczyli: Ron Land –
President and Chief Executive Officer,
Peter Mason – Executive Director for
detection and analysis of gases oraz Steven Tonegato – Menager of Mine Rescue
Station in Wollongong – przedstawiciele
Grupy Coal Services in Australia. Centralną Stację Ratownictwa Górniczego
S.A. reprezentowali: dr inż. Andrzej
Chłopek – prezes CSRG S.A, mgr inż.
Mirosław Bagiński – wiceprezes ds.
technicznych i mgr Krzysztof Kubera –
wiceprezes ds. ekonomicznych oraz mgr
inż. Adam Nowak – dyrektor techniczny. W spotkaniu uczestniczyli również
dr inż. Piotr Litwa – prezes Wyższego
Urzędu Górniczego i mgr inż. Wojciech
Magiera – wiceprezes WUG.
Była to ich pierwsza wizyta w CSRG
S.A. i pierwsza w Polsce. Wspomniana
Grupa Coal Services in Australia od 90
lat współpracuje z australijskim górnictwem. Grupa zapewnia usługi m.in.
zarówno w zakresie ochrony zdrowia
pracowników i bezpieczeństwa pracy.
Uczestniczy w akcjach ratowniczych
i prowadzi szkolenia dla górników. Są jedyną uprawnioną organizacją świadczącą
usługi w zakresie ratownictwa i wypłat
odszkodowań górniczych w stanie Nowa
Południowa Walia.
W Bytomiu australijscy ratownicy
zaprezentowali wirtualną technologię
prowadzenia szkoleń z zastosowaniem
rzeczywistości trójwymiarowej.
– Szkolenia tego typu bez wątpienia
pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków.
Często też ratują przez to życie. Wirtualna
platforma nie jest rozwiązaniem, ale jest
jednym z istotnych elementów systemu
poprawy bezpieczeństwa – powiedział
Ron Land, prezes Grupy Coal Services in Australia. Platforma umożliwia
szkolenie pracowników w bezpiecznym
i kontrolowanym środowisku, uczy reagowania na rzeczywiste zagrożenia,
które w praktyce mogą wystąpić.
– Utrzymanie zerowego wskaźnika
wypadkowości jest najważniejszym celem każdego pracodawcy. Decydującym w utrzymaniu tego wskaźnika jest
podnoszenie poziomu szkoleń. Nowa
Południowa Walia może poszczycić się
wysokim stopniem bezpieczeństwa w górnictwie. Dzięki temu systemowi szkoleń
podniesiona została produktywność przy
jednoczesnym obniżeniu wskaźnika wypadkowości – dodali australijscy goście.
Szkolenia te najbardziej zbliżone są do
rzeczywistości panującej w kopalniach.
Symulowane są nawet najbardziej niebezpieczne wydarzenia. I jak sami Australijczycy mówili jest to teatr. Wirtualnie
budowane układy z 360–stopniowym
ekranem symulującym środowisko kopalniane lub/i 40–metrowe ekrany dla
szkoleń w wirtualnej rzeczywistości
dla 20 osób. „Teatr” wyposażony jest
w konsole, ekrany dotykowe, a dla pełnego efektu wykorzystuje technologie
GPS. Wirtualna rzeczywistość obrazuje zarówno model kopalni odkrywkowej, jak i kopalni podziemnej włącznie
z procesami eksploatacji. Obejmuje
każdy aspekt pracy pod ziemią. W ciągu
ostatnich 5 lat nie odnotowano w Nowej
Południowej Walii żadnego wypadku
śmiertelnego w górnictwie. Wirtualne
szkolenia znalazły zastosowanie także
w australijskim ratownictwie morskim
i służbie zdrowia.
Podczas wizyty australijscy goście
zapoznali się ze strukturą ratownictwa
górniczego w Polsce. W CSRG – z wyposażeniem technicznym, zapleczem szkoleniowym, jak również z działalnością
laboratoriów. Zwiedzili także Okręgową
Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Niemałe wrażenie zrobiła na nich
również symulacja w jedynej w Polsce
6
i w Europie placówce naukowo-badawczej – Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Delegacja zapoznała się z historią
i działalnością kopalni oraz zobaczyła
symulowany wybuch pyłu węglowego.
Z uwagi na bardzo ograniczony czas
pobytu australijskiej delegacji w CSRG
uzgodniono dalsze wzajemne relacje
w zakresie współpracy.
warsztaty z inertyzacji
„Poprawa stanu bezpieczeństwa pracy
pod ziemią poprzez zastosowanie inertyzacji oraz wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu monitorującego i łączności po ziemią” – to temat dwudniowych
warsztatów (2-4 czerwca br.) zorganizowanych przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i spółkę
CEN-RAT. Patronat nad warsztatami
objął prezes Wyższego Urzędu Górniczego. – Poprzez tego typu spotkania
chcemy na bieżąco omawiać wypadki
w kopalniach angażując w to całe środowisko górnicze. Tematy warsztatów
zostały tak dobrane, aby dokładniej
omówić choćby ostatnie wydarzenie, jakie miało miejsce na KWK „Krupiński”
– powiedział dr inż. Andrzej Chłopek,
prezes Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego S.A. w Bytomiu.
Podczas warsztatów przedstawiono m.
in. działania techniczne, jak i organizacyjne, które można przedsięwziąć aby
w przypadku powstania zagrożenia szybko i pewnie ugasić ognisko pożaru i nie
dopuścić do wybuchu pyłu węglowego.
Jednym z działań prewencyjnych jest
inertyzacja czyli częściowe lub całkowite
zastąpienie powietrza lub palnej atmosfery przez gaz obojętny. – Gazy obojętne
są wykorzystywane gdy miejsce pożaru
jest niedostępne. Samo gaszenie pożaru
połączone jest z dużym niebezpieczeństwem wybuchu gazu, czego przykładem jest ostatnie wydarzenie na KWK
„Krupiński”. Inne metody gaszenia pożarów są mało efektywne – mówił prof.
Nikodem Szlęzak z Akademii Górniczo
-Hutniczej w Krakowie. Pełne wykorzystanie inertyzacji jest jednak możliwe
po uwzględnieniu szeregu warunków.
Do najważniejszych z nich należy odpowiednia izolacja pola, dostosowanie
ROK XVI
parametrów gazu obojętnego – jego
rodzaju, ilości oraz prędkości podawania. Jednym słowem nie ma jednej,
prostej a tym samym uniwersalnej recepty. Decyzja o użyciu gazu inertnego
zawsze musi być poparta analizą sieci
wentylacyjnej – ustaleniem objętości
i przestrzeni, którą należy zneutralizować. Mgr inż. Jan Syty z CSRG w swoim
referacie wnikliwie przeanalizował prowadzone akcje ratownicze podczas których kierownik podejmował nietypowe
działania. We wszystkich tych akcjach
istotne znaczenie miało zastosowanie
gazów inertnych.
Inertyzacja, jako metoda walki z pożarami jest znana od ponad stu lat i stosowana jest dość często. Po raz pierwszy
gazów inertnych do gaszenia w kopalni
pożaru użyto w Szkocji w połowie XIX
wieku. Obecnie najczęściej stosowanymi gazami do inertyzacji jest dwutlenek
węgla, metan, gazy spalinowe i azot.
W Polsce gazy obojętne są wykorzystywane w akcji podczas pożarów od
lat 70-tych. W latach 80-tych w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach powstała technologia stosowania
ciekłego azotu w oparciu o pojemniki
dostosowane do transportu w wyrobiskach podziemnych kopalń.
Podstawowym kryterium doboru
jest wskaźnik palności gazów. Najlepsze właściwości inertne posiada
azot. Swoim doświadczeniem w inertyzacji właśnie tym gazem w okręgu
ostrawsko–karwińskim podzielił się
prof. Alois Adamus z Uniwersytetu
w Ostrawie. W okręgu obecnie 6 kopalń
wydobywa węgiel z pokładów skłonnych
do samozapalenia. Wszystkie do inertyzacji wykorzystują azot. We wspomnianym wyżej rejonie w 80 proc. do
pożarów dochodzi w zrobach. Uczestnikom warsztatów – przedstawicielom m.
in. okręgowych stacji ratownictwa górniczego i kadry zarządzającej kopalń
przedstawiono także (dr inż. Janusz
Cygankiewicz, kierownik Laboratorium
Samozapalności Węgla w GIG) wybrane problemy z zakresu programowania
monitoringu i zwalczania zagrożenia
pożarowego w kopalniach.
Na polskim rynku górniczym są dwie
firmy, które zabezpieczają gaz inertny.
Jedną z nich jest CEN-RAT spółka Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
Ratownictwo górnicze nr 64
NR 3/2011
w Bytomiu. Gaz są w stanie dostarczyć
24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
Warsztaty bez wątpienia były doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. Na stoiskach reklamowych
wystawiony został specjalistyczny sprzęt
zawodowych zastępów ratowniczych.
Firma CEN-RAT zaprezentowała sprzęt
łączności ratowniczej PTR - 4.
obóz nurkowy
13 ratowników górniczych – nurków
uczestniczyło w – 5 – dniowym zgrupowaniu szkoleniowym na Jeziorze Żywieckim w Zarzeczu. – Widoczność była na
około jeden metr. Nigdy nie szukamy tzw.
czystej wody. Zawsze jest mętna i trudno
w niej cokolwiek zobaczyć – stwierdził
Mirosław Bagiński, wiceprezes CSRG
S.A. z uprawnieniami kierownika prac
podwodnych. Tego typu zgrupowania trwają od lat 70-tych. I jak mówią
ratownicy – pomagają w utrzymaniu
sprawności nurkowej. Organizowane
są raz w roku. Każdy ratownik górniczy
– nurek ma obowiązek w nich uczestniczyć. To jednak nie wszystko. Łącznie
w ciągu roku organizowane są jeszcze 3
specjalistyczne szkolenia na otwartych
zbiornikach, a zimą na basenie.
Podczas obozu symulowane są prace
ratownicze polegające m.in. na penetracji
podwodnej, poszukiwaniu, lokalizowaniu
i ewakuacji poszkodowanych. Ćwiczona
jest sprawność manualna polegająca m.
in. na skręcaniu i rozkręcaniu rurociągu
czy cięciu palnikiem. Zakład Górniczy
„Borynia” ma wyspecjalizowaną grupę ratowników górniczych – nurków
wchodzącą w skład specjalistycznego
pogotowia CSRG. Przy wykonywaniu
podwodnych prac ratownicy pracują
w całkowitych ciemnościach, po omacku.
– Dlatego tak cenna jest znajomość topografii kopalni. Nurkiem w ratownictwie
górniczym może być tylko i wyłącznie
doświadczony górnik – ratownik górniczy – mówi Jerzy Krótki, dyrektor OSRG
Wodzisław Śl., a zarazem kierownik
prac podwodnych. Skafandry klasy HD
mają dopuszczenie do pracy w wodach
skażonych, hełm „górskiego” G2000SS
służy do prowadzenia prac podwodnych.
Zasilany jest z tablicy zasilającej nisko
ciśnieniowej dla 2 nurków systemem
pomiaru głębokości nurka „pneumo”
i panelem łączności przewodowej. Tego
7
rodzaju sprzęt znajduje się na wyposażeniu pogotowia specjalistycznego CSRG.
Każdego nurka operacyjnego pracującego pod wodą zabezpiecza nurek
ubezpieczający.
W skład zastępu nurkowego wchodzi
5 ratowników górniczych – nurków.
Z nimi ściśle współpracuje mechanik
sprzętu nurkowego oraz kierownik prac
podwodnych. Wszystkie prace podwodne
muszą być zabezpieczone przez lekarza
przeszkolonego w fizjopatologii nurkowania. W Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego S.A. zastępy specjalistyczne
nurków wchodzą w skład pogotowia
wodnego i organizacyjnie podlegają
Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim.
Oprac. Aleksandra Szatkowska-Mejer
Fot: archiwum CSRG S.A.
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
Stawiamy na profesjonalizm
Rozmowa z mgr. Henrykiem Świniarskim, prezesem Zarządu CEN-RAT Sp. z o.o.
– Od przeszło roku pełni Pan funkcję
prezesa CEN-RAT-u, córki spółki Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
S.A. w Bytomiu, czy to pierwszy kontakt
z górnictwem, ratownictwem?
– Moje kontakty z górnictwem sięgają
do wczesnych, młodych lat. Zaraz po
ukończeniu technikum w 1966 roku
rozpocząłem studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej. W tym
czasie odbyłem też praktykę w KWK
„Kleofas”. Niestety na drugim roku, ze
względów rodzinnych musiałem zrezygnować ze studiów. Podjąłem pracę jako
elektromonter na dole we wspomnianej
wcześniej kopalni. Potem zawodowy los
związał mnie z administracją publiczną
oraz służbami skarbowymi – pełniłem
między innymi funkcję dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach oraz dyrektora
Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów. W latach
2006–2008 pracowałem również w Najwyższej Izbie Kontroli. Przez prawie 20
lat nadzorowałem m.in. rozliczanie się
kopalń z obowiązków podatkowych,
co wiązało się z oceną gospodarczych
i ekonomicznych problemów górnictwa.
– Potwierdzeniem umiejętności, choć
w małym ułamku, jest choćby otrzymanie Złotego Lauru Umiejętności
i Kompetencji.
– Tak. W 2005 roku Kapituła Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach przyznała mi laur za stosowanie nowatorskich
metod organizacyjnych, profesjonalizm
w zarządzaniu zespołem ludzkim oraz
skuteczność przy realizacji podejmowanych przedsięwzięć.
– Życie zatoczyło koło i w lutym ubiegłego roku został Pan prezesem spółki
CEN-RAT, spółki związanej z ratownictwem górniczym.
– Rzeczywiście po wielu latach ponownie związany jestem z górnictwem, a dokładniej z ratownictwem górniczym.
Zakres prac prezesa zarządu w znacznej
części dotyczy spraw pracowniczych,
ekonomii i finansów. Zdobytą wiedzę
i doświadczenie staram się przełożyć
na pracę tutaj, w spółce.
– CEN-RAT powołany został w 2003
roku. Spółka bezpośrednio nie jest
związana z gotowością ratowniczą. Jaki
jest więc główny profil działalności?
– Na wstępie muszę podkreślić, że właścicielem spółki jest w 100 procentach Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego.
CEN-RAT Sp. z o.o. został powołany dla
„pomagania” CSRG S.A. w realizacji jej
misji i zadań ratowniczych. W związku
z tym oraz z uwagi na wysoki profesjonalizm naszych usług i dobre wyniki ekonomiczne zostaliśmy włączeni w struktury Pogotowia Specjalistycznego CSRG
do inertyzacji powietrza kopalnianego.
Przedsiębiorcom górniczym gwarantujemy m.in.: utrzymywanie całodobowego
serwisu, mobilną i stałą dostawę gazów
inertnych, stosowanie tychże gazów
podczas akcji ratowniczych lub w pracach profilaktycznych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej
opracowanej zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie, a także utrzymywanie
w stałej gotowości urządzeń i sprzętu do
podawania gazów inertnych.
Zatrudniamy pracowników o najwyższych kwalifikacjach oraz posiadamy
odpowiednie zezwolenia związane z wykonywaniem powierzonych usług, jak
również niezbędne zezwolenia instytucji
nadzorujących, z których korzystają nasi
kontrahenci. Tutaj chciałbym jeszcze
raz zaznaczyć, że spółka realizuje swoje
zadania w ścisłej współpracy z CSRG,
oczywiście z zachowaniem autonomii,
8
która wynika choćby z kodeksu spółek
handlowych. Korzenie i doświadczenie
w zakresie stosowania technologii mają
swój zalążek właśnie w stacji ratownictwa górniczego. W związku z tym
oprócz wcześniej wspomnianej działalności prowadzimy między innymi
pogwarancyjny serwis sprzętu ochrony
dróg oddechowych produkcji Fabryki
Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych w Tarnowskich Górach. Zgodnie
z zawartą umową z FASER S.A. serwis
wykonuje usługi dla Okręgowych Stacji
Ratownictwa Górniczego i Kopalń Węgla Kamiennego w zakresie przeglądów
i napraw zastrzeżonych zespołów sprzętu
ratowniczego. CEN-RAT prowadzi także
dodatkowe usługi w zakresie chociażby
konserwacji, naprawy i serwisowania
sprzętu łączności ratowniczej, serwisowania urządzeń pomiarowych, czy np.
projektowania i wykonywania nietypowych urządzeń na indywidualne zlecenia.
Dzięki utrzymywaniu ścisłych kontaktów
z wybitnymi specjalistami i jednostkami badawczymi świadczymy kopalniom
usługi w zakresie rzeczoznawstwa dotyczącego przeciwdziałania zagrożeniom
tąpaniami. Oferujemy również specjalistyczne usługi transportowe oraz zajmujemy się trudną utylizacją stosowanego
w górnictwie sprzętu oddechowego. Jesteśmy uznanym dostawcą elementów
konstrukcyjnych tam przeciwwybuchowych, w tym przede wszystkim przełazów tamowych. Zapewniamy również
obsługę gastronomiczną pracowników
i gości w siedzibie CSRG S.A. Spółka
wypracowany zysk w całości przeznacza
na rozwój działalności związanej z poprawą życia i zdrowia górników.
– Wspomniał Pan o wysokich kwalifikacjach zatrudnionych pracowników.
Ile osób zatrudnia CEN-RAT?
– Na umowę o pracę 46 osób, głównie
z wykształceniem górniczym. Większość
z nich wywodzi się z CSRG. Stąd nie do
przecenienia jest ich doświadczenie zawodowe i wiedza. Oprócz nich 50 osób
zatrudnionych jest na umowę – zlecenie
w związku z dozorem nad funkcjonowaniem urządzeń inertyzacyjnych zainstalowanych w kopalniach. Poziom
zatrudnienia w spółce nie uległ zwięk-
ROK XVI
Ratownictwo górnicze nr 64
szeniu od pięciu lat mimo, iż wachlarz
usług zdecydowanie się zwiększył.
– CEN-RAT m.in. obok inertyzacji,
utylizacji, zapewnienia transportu,
usług w zakresie rzeczoznawstwa prowadzi też badania nad wprowadzeniem
nowych urządzeń do łączności.
– Zakres naszej działalności jest bardzo
szeroki. Realizujemy misję zapoczątkowaną przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, tzn. zapobiegamy
wszelkim zagrożeniom życia górników
i ratowników górniczych. A wracając do
pytania. Rzeczywiście pracujemy nad
modyfikacją i rozszerzeniem funkcjonowania urządzeń do łączności ratowniczej. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy
nowy model telefonu ratowniczego
PTR-4. Oprócz łączności wykonuje on
także pomiary temperatury i wilgotności
w miejscu pracy zastępu. Pracujemy nad
unowocześnieniem urządzenia UŁR-1.
W nowym urządzeniu istnieje możliwość
łączności z 3 zastępami. Aparat bazowy
połączony jest z aparatem sztabowym
na powierzchni z wykorzystaniem linii
telefonicznej. W aparacie sztabowym
zabudowano nagrywarkę cyfrową, która umożliwia precyzyjne rejestrowanie
rozmów pomiędzy sztabem akcji a bazą
ratowniczą.
Nowością jest zawansowane technologicznie urządzenie laserowej inspekcji
szybów. Urządzenie to pozwoli kopalniom bardziej przejrzyście ocenić stan
obudowy w szybach. Aktualnie ocena
stanu szybów należy do wyższego dozoru
technicznego w kopalniach. Wyposażenie pracowników w ten sprzęt pozwoli
na „wyostrzenie” ich wzroku. Laser jest
w stanie zeskanować bardzo dokładnie
zabudowę szybu i tym samym zapobiec
niejednej katastrofie. Niestety człowiek
nie wszystko jest w stanie dostrzec,
sprawdzić i wychwycić. Urządzenie pozwoli na dokładną lustrację obudowy
w szybie na całej jego długości. Nad tym
urządzeniem pracujemy od ubiegłego
roku wraz z fizykami i informatykami
z Uniwersytetu Śląskiego. Urządzenie
to zwane LIS posiada bardzo zaawansowane technologicznie oprogramowanie.
NR 3/2011
Rozważa się także możliwość wykorzystania tego urządzenia do identyfikacji
obiektów i osób w wyrobiskach przy
całkowitym zadymieniu. Bez wątpienia
zastosowanie znajdzie podczas akcji ratowniczych. Nad tym urządzeniem pracujemy z inicjatywy CSRG S.A.
– Panie Prezesie po pracy chwila na
tzw. czas wolny, jak go Pan spędza?
– Od zawsze zafascynowany jestem
literaturą science-fiction. Zaczytuję
się m.in. w literaturze Issaka Asimova
i oczywiście Stanisława Lema. Kiedyś
czynnie grałem też w piłkę nożną w nieistniejącym już młodzieżowym klubie
Zryw Chorzów. Teraz pozostało czynne
śledzenie meczów w telewizji. Największą jednak przyjemnością jest czas, który
mogę poświęcić moim wnukom: 4-letniej Zuzi i 2,5-rocznemu Wojtkowi. Te
chwile są bezcenne.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
Aleksandra Szatkowska–Mejer
W KWK „Bobrek-Centrum” Ruch „Centrum”
Akcja przeciwpożarowa
3 lipca 2011 r. w chodniku 6/4 i w
chodniku 8/6 zlokalizowanych w pokładzie 510 na poziomie 774 m odprowadzających powietrze z rejonu
ściany 6, czujniki tlenku węgla zarejestrowały wzrost stężenia CO, które
ok. godz. 7:30 przekroczyło wartość
26 ppm. W związku z utrzymywaniem się przekroczeń dopuszczalnych zawartości CO (max. 63 ppm),
w chodniku 6/4 w pokładzie 510 warstwa dolna, I z-ca Kierownika Ruchu
Zakładu Górniczego o godzinie 8:55
podjął decyzję o rozpoczęciu akcji
przeciwpożarowej.
Miejsce powstania zagrożenia pożarem
endogenicznym znajdowało się w chodniku 6/4 około 20 m na zachód od linii
rozpoczęcia eksploatacji pokładu 510
warstwy dolnej ścianą 6 (rys.1). Pokład
510 o grubości od 9,0 m do 9,5 m jest
zaliczony do:
–– III stopnia zagrożenia tąpaniami,
inż.
ZYgmunt Ożóg
Dyrektor OSRG Bytom
–– I kategorii zagrożenia metanowego,
–– klasy B zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego,
–– I stopnia zagrożenia wodnego,
–– IV grupy skłonności do samozapalenia (energia aktywacji 46 kJ/mol
wskaźnik Sza wynoszący 107°C/min
oraz określono czas inkubacji pożaru
wynoszący 59 dni).
Kierownik Akcji powołał kierownika
akcji na dole, kierownika bazy oraz sztab
akcji, w pracach którego brali udział
przedstawiciele jednostki ratownictwa
górniczego. Wyznaczona została strefa
zagrożenia, którą zabezpieczono 6 posterunkami. Baza ratownicza została
zlokalizowana w przekopie kierunkowym pod pokładem 510 na poziomie 774
m, w świeżym prądzie powietrza. Baza
zabezpieczona była zaporami przeciwwybuchowymi.
9
W akcji na zmianie I w dniu 3 lipca
2011 r. brały udział 3 zastępy ratownicze
KWK „Bobrek-Centrum” w Bytomiu oraz
2 zastępy OSRG Bytom i zastęp pogotowia
pomiarowego z CSRG S.A. w Bytomiu.
W bazie przebywał lekarz. W ramach
akcji do godziny 14:00 w chodniku 6/4
w pokładzie 510 wykonano:
a)na odcinku od 33 m do 55 m na zachód od linii rozpoczęcia eksploatacji
pokładu 510 warstwy dolnej ścianą 6:
– zatłoczono 7 ton spoiwa mineralnego GSA oraz 5,5 tony anhydrytu,
– wykonano 27 mb uszczelnienia
otoczenia wyrobiska ze spoiwa anhydrytowego,
b)rozpoczęto prace związane z wykonaniem tamy podsadzkowej w pochylni 6/4 w pokładzie 510 (ewentualna
druga linia obrony).
W czasie akcji w miejscach zatrudnienia zastępów ratowniczych prowadzono pomiary temperatury oraz składu
powietrza. Pomiary przeprowadzone
NR 3/2011
o godzinie 14:00 w chodniku 6/4 w pokładzie 510 wykazały:
–– zawartość CO – 50 ppm,
–– zawartość CO2 – 0,0%,
–– zawartość CH4 – 0,0%,
–– zawartość O2 – 20,9%,
–– temperaturę suchą – 23,8 °C,
–– wilgotność względną – 79%.
Czujnik tlenku węgla o godzinie 14:00
zabudowany:
–– w chodniku 6/4 wskazywał wartość
20 ppm,
–– w chodniku 8/6 wskazywał wartość
19 ppm.
Prowadzono bieżącą analizę składu atmosfery kopalnianej przy użyciu chromatografu gazowego w cyklu półgodzinnym
z dwóch linii chromatograficznych, tj.:
L-1 w chodniku 8/6 około 20 m od
skrzyżowania z pochylnią 8/6,
L-2 w chodniku 6/4 około 20 m od skrzyżowania z chodnikiem materiałowym.
Zespół ds. wentylacyjno-pożarowych,
metanowych i klimatycznych w składzie
poszerzonym o specjalistów ds. ruchu
zakładu górniczego po analizie stanu
zagrożenia oraz zapoznaniu się z zakresem wykonanych robót stwierdził,
co następuje:
1.Wobec braku dynamicznego rozwoju pożaru oraz niskiego poziomu
zagrożenia metanowego należy kontynuować założone w planie akcji
działania zmierzające do likwidacji
zagrożenia aktywnie doszczelniając
powłokę torkretową i górotwór w rejonie ogniska.
2.Jednocześnie prowadzić przygotowania do wykonania założonego korka
podsadzkowego w pochylni 6/4.
3.Ograniczyć znacząco ilość powietrza
dopływającego w rejon ściany 6.
4.W trakcie prowadzenia prac w rejonie
zagrożenia kategorycznie przestrzegać zasady ciągłej łączności z zastępami i bezzwłocznie wycofać zastępy
w przypadku zakłóceń w łączności.
5.Szczególną uwagę zwracać na stan
stropu i ociosów chodnika w miejscu
uszczelniania dla uniknięcia zagrożenia ze strony odpadnięcia powłoki
izolacyjnej i opadnięcia rozpalonej
masy węgla.
6.W przypadku dynamicznego wzrostu
stężeń tlenku węgla lub zadymienia
Kierownik Akcji podejmie decyzję
bezzwłocznej izolacji rejonu.
7.W przypadku aktywnego zlikwidowania zagrożenia i braku objawów
pożaru tzn. osiągnięcia dopuszczal-
Ratownictwo górnicze nr 64
nych stężeń gazów w przekroju wyrobisk, braku dymów, otwartego ognia
i wysokiej temperatury górotworu
należy zwołać ponownie posiedzenie
Zespołu i przeanalizować możliwość
zakończenia akcji ratowniczej oraz
określić dalszy zakres prac profilaktycznych w rejonie ściany 6.
W ramach akcji przeciwpożarowej do
godziny 22:00 wykonano:
a)ograniczono ilość powietrza w chodniku 6/4 na zachód od ściany 6, z 2000
m3/min do 1200 m3/min,
b)na odcinku od 17 m do 23 m na zachód od linii rozpoczęcia eksploatacji
pokładu 510 wd. ścianą 6 zatłoczono 7
ton spoiwa mineralnego (suma 21 ton),
c)kontynuowano prace związane z wykonaniem tamy podsadzkowej w pochylni 6/4 w pokładzie 510 wd.
W akcji ratowniczej na zmianie II
brały udział 3 zastępy ratownicze KWK
„Bobrek-Centrum” w Bytomiu oraz 2
zastępy OSRG w Zabrzu. W czasie akcji, w miejscach zatrudnienia zastępów
ratowniczych prowadzono pomiary
temperatury oraz składu powietrza. Pomiary przeprowadzone o godzinie 22:00
w chodniku 6/4 wykazały:
–– zawartość CO – 15 ppm,
–– zawartość CO2 – 0,0%,
–– zawartość CH4 – 0,0%,
–– zawartość O2 – 20,9%,
–– temperaturę suchą – 23,8 °C,
–– wilgotność względną – 78 %.
O godzinie 22:00 czujnik zawartości
tlenku węgla zabudowany:
–– w chodniku 8/6 w pokładzie 510 wd.,
około 10 m od skrzyżowania z pochylnią 8/6 wskazywał wartość 2 ppm,
–– w chodniku 6/4 w pokładzie 510 wd.,
około 10 m od skrzyżowania z chodnikiem materiałowym wskazywał
wartość 4 ppm.
W ramach akcji przeciwpożarowej do
godziny 6:00:
a)ograniczono ilość powietrza w chodniku 6/4 w pokładzie 510 wd., na zachód od ściany 6, z 1200 m3/min do
900 m3/min,
b)na odcinku od 17 m do 23 m na zachód od linii rozpoczęcia eksploatacji
pokładu 510 wd. ścianą 6 zatłoczono
12 ton spoiwa mineralnego (suma
33 tony),
c)kontynuowano podawanie azotu
i dwutlenku węgla do otworu wykonanego w ociosie wschodnim pochylni
6/4, w odległości 15 m na zachód od
linii rozpoczęcia eksploatacji pokładu
10
ROK XVI
510 wd. ścianą 6. Na zmianie nocnej
podano 3600 m3 azotu (łącznie 10800
m3) oraz 864 m3 dwutlenku węgla
(łącznie 1404 m3),
d)kontynuowano prace związane z wykonaniem tamy podsadzkowej w pochylni 6/4 w pokładzie 510 – dokończono ryglowanie tamy oraz opięcie
czoła tamy, spągu, stropu i ociosów
wyrobiska płótnem podsadzkowym.
W akcji ratowniczej na zmianie III
brały udział 3 zastępy ratownicze KWK
„Bobrek-Centrum” oraz 2 zastępy ZG
„Piekary”. W czasie akcji w miejscach
zatrudnienia zastępów ratowniczych
prowadzono pomiary temperatury oraz
składu powietrza. Pomiary przeprowadzone o godzinie 6:00 w chodniku 6/4
wykazały:
–– zawartość CO – 0 ppm,
–– zawartość CO2 – 0,0%,
–– zawartość CH4 – 0,0%,
–– zawartość O2 – 20,8%,
–– temperaturę suchą – 24,0 °C,
–– wilgotność względną – 78 %.
W akcji na zmianie I 4 lipca 2011 r.
brały udział 3 zastępy ratownicze KWK
„Bobrek-Centrum” oraz 2 zastępy OSRG
Bytom.
O godzinie 13:00 rozpoczęło się posiedzenie Zespołu ds. wentylacyjno-pożarowych, metanowych i klimatycznych
w składzie poszerzonym o specjalistów
ds. ruchu zakładu górniczego, który
stwierdził i ustalił, że:
1.Działania prowadzone dotychczas
w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w celu zlikwidowania zagrożenia
są zgodne z poprzednimi zaleceniami Zespołu.
2.Skład powietrza przepływającego
wyrobiskami w rejonie zagrożenia
jest zgodny z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i wskazuje na
stłumienie ogniska pożaru.
3.Stężenia gazów pożarowych mierzone w otworach w miejscu ogniska
systematycznie spadają, co świadczy
o zanikaniu procesu palenia się węgla.
4.Ustabilizowanie się braku stężeń
tlenku węgla w przekrojach wyrobisk oraz utrzymywanie się tendencji
spadkowej stężenia gazów pożarowych
w otworach w obszarze ogniska oraz
skuteczne doszczelnienie w obszarze
ogniska powłoki torkretowej i szczelin poza nią będą podstawą podjęcia
przez Kierownika Akcji decyzji o jej
zakończeniu.
ROK XVI
5.Po zakończeniu akcji należy prowadzić prace profilaktyczne polegające
na odnowieniu szczelnej powłoki torkretowej na całym odcinku pochylni
6/4 od miejsca kontaktu z pokładem
510 i chodnika 6/4 aż do miejsca rozpoczęcia eksploatacji ścianą 6 oraz
na całkowitym wypełnieniu pustek
i szczelin za tą powłoką.
6.Należy bezwzględnie utrzymać
zmniejszony w czasie akcji wydatek powietrza przewietrzającego
rejon ściany, tzn. nie powinien on
przekroczyć 1000 m3/min.
W ramach akcji przeciwpożarowej do
godziny 14:00:
a)na odcinku od 17 m do 23 m na
zachód od linii rozpoczęcia eksploatacji pokładu 510 wd. ścianą 6
kontynuowano zatłaczanie spoiw
mineralnych, do godziny 14:00 podano 9 ton spoiwa mineralnego (w
sumie 46 ton),
b)kontynuowano podawanie azotu
i dwutlenku węgla do otworu wykonanego w ociosie wschodnim
pochylni 6/4 w odległości 15 m na
zachód od linii rozpoczęcia eksploatacji pokładu 510 wd. ścianą 6. Na
koniec zmiany rannej podano łącz-
Ratownictwo górnicze nr 64
nie 14600 m 3 azotu oraz 2268 m 3
dwutlenku węgla.
c)ukończono prace związane z wykonaniem zasadniczej tamy podsadzkowej w pochylni 6/4 w pokładzie 510.
W akcji ratowniczej na zmianie II
brały udział 4 zastępy ratownicze KWK
„Bobrek-Centrum” w Bytomiu oraz 2
zastępy OSRG w Zabrzu. Do godz. 22:00
w ramach akcji ratowniczej wykonano
następujące prace:
a)na odcinku od 17 m do 23 m na zachód od linii rozpoczęcia eksploatacji
pokładu 510 wd. ścianą 6 zatłoczono
6 ton spoiwa mineralnego (w sumie
56 ton),
b)kontynuowano podawanie azotu
i dwutlenku węgla do otworu wykonanego w ociosie wschodnim pochylni 6/4 w odległości 15 m na zachód
od linii rozpoczęcia eksploatacji
pokładu 510 wd. ścianą 6. Na zmianie popołudniowej podano 3600 m3
azotu (łącznie 18200 m3) oraz 864 m3
dwutlenku węgla (łącznie 3132 m3).
O godzinie 22:00 czujnik zawartości t len ku węg la zabudowa ny:
w chodniku 8/6 w pokładzie 510 wd., około
10 m od skrzyżowania z pochylnią 8/6
wskazywał wartość 1 ppm, w chodniku
6/4 w pokładzie 510 wd., około 10 m od
11
NR 3/2011
skrzyżowania z chodnikiem materiałowym wskazywał wartość 3 ppm.
Na podstawie:
a)wskazań czujników zawartości tlenku węgla,
b)wyników analiz składu atmosfery
kopalnianej przy użyciu chromatografu gazowego,
c)utrzymywania się tendencji spadkowej stężenia tlenku węgla w otworach
wykonanych w rejonie samozagrzania się spękanego węgla pokładu 510
w otoczeniu chodnika 6/4,
d)stwierdzenia skutecznego doszczelnienia powłoki torkretowej i szczelin
poza nią w rejonie samozagrzania
o godzinie 22:05, w związku z wykonaniem całego zakresu prac ustalonego
w planie akcji przeciwpożarowej.
Kierownik Akcji ogłosił zakończenie
akcji przeciwpożarowej. W czasie prowadzenia akcji nie zgłoszono wypadku
oraz awarii sprzętu ratowniczego. Dalsze prace prowadzone będą w oparciu
o „dokumentację prac profilaktycznych” zaopiniowaną przez kopalniane
zespoły do spraw zagrożeń naturalnych
i zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu
Zakładu Górniczego.
■
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
W KWK „Wieczorek”
AKCJA RATOWNICZA
16 czerwca 2011 r. w dowierzchni
12a/II-937 na północ od ściany 212
stwierdzono pomiarami ręcznymi
występowanie stężeń tlenku węgla
w przekroju wyrobiska na poziomie
około 60 ppm W związku z powyższym rozpoczęto prowadzenie akcji
ratowniczej przeciwpożarowej*.
mgr inż.
PIOTR LUBCZYŃSKI
OSRG Bytom
mgr inż.
WOJCIECH NAJMAN
OSRG Bytom
Dowierzchnia 12a/II-937 zlokalizowana
jest w II (środkowej) warstwie pokładu
510 zaliczonego do:
–– II kategorii zagrożenia metanowego,
–– klasy B zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego,
–– I stopnia zagrożenia wodnego, I stopnia zagrożenia tąpaniami.
II-937 na odcinku od 230 m do 300 m
licząc od strony chodnika odstawczego
284, z zastosowaniem przewietrzania
„ślepych” odcinków dowierzchni wentylacją odrębną tłoczącą. Stąd zakres prac
profilaktycznych rozszerzono o likwidację wyznaczonego odcinka wyrobiska
poprzez jego wypełnienie podsadzką
hydrauliczną, a następnie doszczelnia-
Od 10 czerwca 2011 r. do 16 czerwca 2011 r. w dowierzchni 12a/II-937
prowadzone były prace profilaktyczne
polegające między innymi na wykonywaniu otworów kontrolnych i schładzaniu górotworu węglowego poprzez jego
nawadnianie oraz podawaniu podsadzki
hydraulicznej do pustych przestrzeni
stwierdzonych w otoczeniu przedmiotowego wyrobiska. Ponieważ prowadzone prace profilaktyczne nie przyniosły
poprawy poziomu zagrożenia podjęto
decyzję o likwidacji dowierzchni 12a/
nie górotworu mieszaniną popiołowo-wodną. Doszczelnianie prowadzone
miało być otworami technologicznymi
wykonanymi z drążonej w sąsiedztwie
dowierzchni 12/II-247. Zgodnie z analizą
wykonaną przez kopalniany Zespół ds.
Zwalczania Zagrożeń Wentylacyjno-Pożarowych najbardziej prawdopodobnym
miejscem wzmożonego utleniania węgla
był pokład 510 po wschodniej stronie
dowierzchni 12a/II-937, w rejonie naruszonym eksploatacją I i III warstwy
pokładu 510, w sąsiedztwie zlikwido12
wanych wyrobisk chodnikowych oraz
przebiegającego uskoku o zrzucie wynoszącym około 2 m. Należy podkreślić, że
II warstwa pokładu 510 eksploatowana
jest jako ostatnia.
Prowadzenie akcji przeciwpożarowej
rozpoczęto 16 czerwca 2011 r. w trakcie
prac związanych z podsadzaniem odcinka dowierzchni 12a/II-937 podczas
którego doszło do wypierania gazów
zrobowych z otoczenia likwidowanego
wyrobiska i wystąpienia stężenia tlenku
węgla powyżej 26 ppm w opływowym
prądzie powietrza. Zgodnie z opracowanym Planem likwidacji zagrożenia:
1.Wyznaczono strefę zagrożenia i zabezpieczono dojście do strefy pracownikami zatrudnionymi na posterunkach obstawy.
2.Zabudowano stanowisko chromatografu w przecince 278 oraz linie
chromatograficzne i linię termistorową – koniec pierwszej linii chromatograficznej i termistor zabudowane
zostały w dowierzchni 12a/II ok. 15 m
na północ od ściany 212, natomiast
koniec drugiej linii chromatograficznej znajdował się w dowierzchni 12a/
II ok. 15 m na południe od chodnika
odstawczego 284.
3.W celu wyrównania potencjałów
w rejonie ściany 212 otwarto tamy
wentylacyjne w chodniku głównym
885 i chodniku głównym 510 (rejonowy wlot powietrza).
4.Rozszerzono zakres likwidacji dowierzchni 12a/II w pokł. 510. Nowe
tamy podsadzkowe zlokalizowano
na cechach 335 m i 225 m, tj. w odległościach 5 m i 35 m od istniejącego
korka podsadzkowego.
17 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego Kierownika Akcji
w składzie poszerzonym o specjalistów
w zakresie zwalczania zagrożeń naturalnych, na którym pozytywnie oceniono
zakres opracowanych i zrealizowanych
przez kopalnię prac, w tym ustalonych
miejsc kontroli dla oceny stanu zagrożenia pożarowego. Po dokonaniu analizy
aktualnego stanu zagrożenia pożarowego
Zespół zaproponował:
–– zwiększenie odcinka likwidacji dowierzchni 12a/II-937 po stronie pół-
nocnej (przesunięcie korka podsadzkowego na cechę 213 m),
–– wykonanie korka podsadzkowego
o grubości około 5 m w czole drążonej
dowierzchni 12/II-247, jako czasowe
uszczelnienie układu,
–– utrzymanie dotychczasowego sposobu przewietrzania rejonu prac, w tym
wykorzystanie układów wentylacji
lutniowej tłoczącej do przewietrzania
odcinków dowierzchni 12a/II-937 od
strony południowej i północnej,
–– doszczelnienie górotworu w otoczeniu dowierzchni 12a/II-937 oraz dowierzchni 12/II-247 poprzez podawanie mieszaniny popiołowo-wodnej
z dowierzchni 12/II-247,
–– wykonanie próby zatopienia przestrzeni górotworu wokół dowierzchni 12a/
II-937 poprzez podawanie wody od
strony północnej, do osiągnięcia koty
niwelacyjnej – 288,5 m, co odpowiada
cesze odległościowej zwierciadła wody
na 167 m na południe od chodnika
odstawczego 284.
Przyjęte rozwiązania zmierzały do
aktywnego ugaszenia pożaru. Zespół
zaproponował również kryteria dające
podstawę do zakończenia prowadzonej
akcji ratowniczej przeciwpożarowej:
Ratownictwo górnicze nr 64
–– utrzymywanie się w okresie kolejnych
24 godzin koncentracji tlenku węgla
w atmosferze kopalnianej w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia
na poziomie poniżej określonego
w obowiązujących aktach prawnych
dopuszczalnego stężenia tego gazu,
tj. 26 ppm,
–– brak objawów w zakresie migracji gazów pożarowych, potwierdzony kontrolą w wyrobiskach czynnych mających
kontakt z połączeniami zrobowymi
(tamami izolacyjnymi) w otoczeniu
stwierdzonego zagrożenia,
NR 3/2011
–– brak oznak pożaru określony na podstawie pobranych prób powietrza do
szczegółowej analizy chromatograficznej w polu pokładu 510 w wyznaczonych miejscach, tj.:
–– w dowierzchni 12a/II-937 próba
pobrana w przekroju przed tamą
ryglową na cesze 213 m,
–– w dowierzchni 12a/II-937 próba
pobrana w przekroju przed tamą
ryglową na cesze 335 m,
–– w dowierzchni 11/II-257 próba pobrana w przekroju na południe od
chodnika odstawczego 284,
CO [%]
0,016
0,014
0,012
0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
.
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-22
ROK XVI
13
NR 3/2011
–– w dowierzchni 12/II-247 próba
pobrana z otworu wiertniczego
kontrolnego wykonanego w kierunku do przypuszczalnego miejsca zagrożenia.
W przypadku braku skuteczności
zaproponowanych rozwiązań drugą linię obrony stanowiła likwidacja przez
podsadzenie dowierzchni 12a/II-937
od chodnika odstawczego 284 do cechy 335 m. Najbardziej pesymistyczny
wariant zakładał pasywną likwidację
zagrożenia poprzez wykonanie tam
przeciwwybuchowych (w miejscach
istniejących polowych tam bezpieczeństwa) izolujących cały rejon ściany 212.
Realizując ustalenia Zespołu Doradczego 18 czerwca 2011 r.:
–– dokończono budowę tamy podsadzkowej w dowierzchni 12a/II-937 na
cesze 213 m oraz wypełniono korek
podsadzką hydrauliczną,
–– wykonano 2 otwory z dowierzchni 12/
II-247 o długości ok. 33,5 m skierowane
do strefy uskoku znajdującego się po
wschodniej stronie dowierzchni 12a/
II-937 (do przypuszczalnego miejsca
zagrzania węgla) i podano około 50 ton
pyłów w mieszanie popiołowo-wodnej.
W dniu 19 czerwca 2011 r.:
–– wykonano kolejne 3 otwory z dowierzchni 12/II-247 II do przypusz-
Ratownictwo górnicze nr 64
czalnego miejsca zagrzania węgla
i podano około 50 ton pyłów,
–– rozpoczęto podawanie wody do dowierzchni 12a/II-937 w celu jej zatopienia do założonej koty niwelacyjnej
– 288,5 m.
W dniu 20 czerwca 2011 r.:
–– kontynuowano spiętrzanie wody w dowierzchni 12a/II-937 do cechy 168 m,
–– wykonano kolejny, szósty otwór z dowierzchni 12/II-247 do przypuszczalnego miejsca zagrzania węgla i podano
73 tony pyłów.
21 czerwca 2011 r. kontynuowano podawanie mieszaniny popiołowo-wodnej
z dowierzchni 12/II-247.
W sumie od 18 czerwca poprzez otwory podano ok. 275 ton pyłów i 3682 m3
wody z czego 1844 m3 wody z mieszaniną
popiołowo-wodną oraz dodatkowo ok.
1838 m3 wody do korka podsadzkowego
w dowierzchni 12a/II-937. Na powyższym wykresie przedstawiono stężenia
tlenku węgla z prób gazów pobranych
z linii chromatograficznej kończącej się
w dowierzchni 12a/II-937 ok. 15 m na
północ od ściany 212.
Analizując wartości tlenku węgla w dowierzchni 12a/II-937 można stwierdzić,
że przyjęty i zrealizowany zakres prac
zmierzających do likwidacji zagrożenia
został dobrany w sposób adekwatny do
stanu występującego zagrożenia. Speł-
ROK XVI
nione zostały również pozostałe kryteria
ustalone przez Zespół Doradczy, w tym:
–– utrzymywanie się w okresie kolejnych
24 godzin koncentracji tlenku węgla
w atmosferze kopalnianej w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia na
poziomie poniżej 26 ppm,
–– brak objawów w zakresie migracji gazów pożarowych, potwierdzony kontrolą w wyrobiskach czynnych mających
kontakt z połączeniami zrobowymi
(tamami izolacyjnymi) w otoczeniu
stwierdzonego zagrożenia,
–– brak oznak pożaru określony na podstawie pobranych prób powietrza do
szczegółowej analizy chromatograficznej w polu pokładu 510 w wyznaczonych miejscach.
21 czerwca 2011 r. odbyło się kolejne
posiedzenie Zespołu Doradczego Kierownika Akcji w składzie poszerzonym
o specjalistów w zakresie zwalczania zagrożeń naturalnych, na którym stwierdzono spełnienie kryteriów ustalonych
przez Zespół na poprzednim posiedzeniu.
Dało to podstawę do stwierdzenia, że pożar został ugaszony w sposób aktywny.
Akcja ratownicza została zakończona
22 czerwca 2011 r. o godzinie 6:00.
■
Opracowano na podstawie materiałów własnych.
W KWK „Wujek” Ruch „Wujek”
Aktywne ugaszenie pożaru
28 czerwca 2011 r. o godzinie 4:55
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. Pożar
endogeniczny zlokalizowany został
około 20 m na północ od chodnika
transportowego w ociosie wschodnim przecinki pochyłej do pokładu
405 na poziomie 680 m i jednocześnie w otoczeniu zrobów podsadzkowych ściany X oraz podsadzonej
dowierzchni 9 w pokładzie 405 (rys.
nr 1 i 2). Zakres prac ratowniczych
polegał na aktywnym ugaszeniu pożaru oraz wykonaniu korków podsadzkowych w przecince pochyłej do
pokładu 405 i chodniku transportowym w pokładzie 405.
Pokład 405 o grubości 3,8 m jest zaliczony do:
inż.
ZYgmunt Ożóg
Dyrektor OSRG Bytom
–– III stopnia zagrożenia tąpaniami,
–– II kategorii zagrożenia metanowego,
–– klasy B zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego,
–– II stopnia zagrożenia wodnego,
–– III grupy skłonności do samozapalenia.
Kierownik Akcji powołał kierownika
akcji na dole, kierownika bazy oraz sztab
akcji, w pracach którego brali udział
przedstawiciele jednostki ratownictwa
górniczego. Wyznaczona została strefa zagrożenia, którą zabezpieczono 11
posterunkami. Baza ratownicza została
zlokalizowana w przekopie materiałowym na poziomie 680 m, w świeżym
prądzie powietrza. Baza zabezpieczona
była zaporami przeciwwybuchowymi.
14
28 czerwca 2011 r. na zmianie I w akcji
brało udział 7 zastępów ratowniczych,
w tym: 4 własne, 2 z OSRG w Bytomiu
oraz 1 pogotowia pomiarowego CSRG
S.A. W bazie przebywał lekarz. W czasie akcji do godziny 14:00 wykonano:
–– rozpoczęto przygotowywanie do otamowania odcinka około 50 m przecinki
pochyłej do pokładu 405,
–– wtłaczano wodę otworami ø 42 mm
do ociosów i stropu wyrobiska,
–– transport materiałów i urządzeń do
budowy wentylacji odrębnej w chodniku transportowym,
–– budowa tamy ryglowej w przecince
pochyłej w odległości około 50 m od
chodnika transportowego,
–– budowa linii chromatograficznej – koniec zabudowano w chodniku transportowym pomiędzy dowierzchniami
8 wsch. a 8 likwidacyjną,
ROK XVI
Ratownictwo górnicze nr 64
–– transport rur z dowierzchni 9 likwidacyjnej do przecinki pochyłej i wykonanie połączenia rurociągu podsadzkowego zabudowanego w chodniku
transportowym z rurociągiem podsadzkowym zabudowanym w przecince pochyłej.
W czasie akcji prowadzono ciągłą
kontrolę parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia. Pierwsze wyniki analiz
chromatograficznych prób powietrza pobranych z zagrożonego rejonu 28 czerwca 2011 r. przedstawiały się następująco:
CO2 – 0 %, CH4 – 0,0 %, O2 – 20,7 %,
CO – 230 ppm, ts – 28 °C,
Na zmianie II i III w akcji brały udział
odpowiednio:
–– od godziny 14:00 – 4 zastępy własne,
2 zastępy z KWK „Murcki-Staszic”,
2 zastępy z KWK „Wieczorek” i 2
z OSRG Zabrze,
–– od godz. 22:00 – 6 zastępów własnych,
2 zastępy z KWK „Murcki-Staszic”.
W/w zastępy w czasie akcji wykonały:
–– dokończono budowę urządzeń wentylacji odrębnej w chodniku trans-
NR 3/2011
4 m ÷ 60 m na północ od chodnika
transportowego, w wyniku czego łączna długość zlikwidowanego odcinka
przedmiotowego wyrobiska przez
podsadzenie wyniosła 56 m,
–– rozpoczęto przygotowanie systemu odwodnienia z chodnika transportowego.
Wyniki pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej:
–– pomiary ręczne wykonane w miejscu
pracy zastępu w rejonie skrzyżowania przecinki pochyłej z chodnikiem
transportowym: CO2 – 0,5 %, CH4 –
składniki powietrza /
linia chromatograficzna
CO [ppm]
CO2 [%]
O2 [%]
CH4 [%]
C2H4 [%]
C2H6 [%]
H2 [%]
N2 [%]
Chodnik transportowy
pokł. 405
393
0,220
20,8
0,0
0,00
0,00
0,00
78,94
przy temperaturze t=24,7 oC.
Rys. 1 Schemat rejon pożaru zaistniałego w przecince pochyłej do pokładu 405.
Wyniki pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej:
–– pomiary ręczne wykonane w miejscu
pracy zastępu w rejonie skrzyżowania
przecinki pochyłej z chodnikiem transportowym: CO2 – 0 %, CH4 – 0,0 %,
O2– 20,9 %, CO – 300 ppm, ts – 25 °C,
wilgotność – 81 %,
–– pomiary ręczne wykonane w miejscu
pracy zastępu w chodniku transportowym w miejscu wykonywania zabudowy lutniociągu:
portowym,
–– wydłużono linię chromatograficzną
do przecinki łączącej do pokładu 405,
–– wydłużono rurociągi podsadzkowe
do przecinki pochyłej do pokładu 405,
–– ukończono budowę tam ryglowych
w przecince,
–– rozpoczęto likwidację odcinka przecinki pochyłej do pokładu 405 przez
podsadzanie podsadzką hydrauliczną na odcinku cech odległościowych
15
0,0 %, O2 – 20,5 %, CO – 320 ppm, ts
– 25,3 °C, wilgotność – 89 %.
29 czerwca 2011 r. na zmianie I w akcji
brało udział 8 zastępów ratowniczych,
w tym: 4 własne, 2 z KWK „Murcki-Staszic”, 2 z OSRG w Bytomiu. W czasie
akcji wykonano:
–– kontynuowano pomiary chromatograficzne,
–– kontynuowano wypełnianie podsadzką
otamowanej przestrzeni w przecince
pochyłej do pokładu 405,
NR 3/2011
–– transport pompy do chodnika transportowego przy dowierzchni 8 wsch.,
–– prowadzono odwodnienie przyległych wyrobisk,
–– transport materiałów chemicznych
i urządzeń do uszczelniania tamy
w przecince pochyłej przy chodniku
transportowym.
Wyniki pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej:
–– pomiary ręczne wykonane w miejscu
pracy zastępu w rejonie skrzyżowania przecinki pochyłej z chodnikiem
transportowym: CO2 – 0 %, CH4 –
0,0 %, O2 – 20,9 %, CO – 950 ppm, ts
– 27,5 °C, wilgotność – 80 %.
Na zmianie II i III w akcji brały udział
odpowiednio:
–– od godziny 14:00 – 4 zastępy własne,
2 zastępy z KWK „Murcki-Staszic”,
2 zastępy z KWK „Wieczorek”,
–– od godz. 22:00 – 6 zastępów własnych, 2 zastępy z KWK „Murcki-Staszic”.
W czasie akcji na zmianie II i III 29
czerwca 2011 r. wykonano:
Ratownictwo górnicze nr 64
–– dotransportowano i podłączono pompę
do odwadniania rejonu skrzyżowania
chodnika transportowego z dowierzchnią 8 wsch.,
–– ukończono podsadzanie przestrzeni
pomiędzy tamami w przecince pochyłej do pokładu 405,
–– podłączono instalację sprężonego
powietrza w rejon tamy w chodniku
transportowym,
–– doszczelniono środkami chemicznymi
tamę w przecince pochyłej do pokładu 405 zabudowaną przy chodniku
transportowym,
–– ukończono budowę tamy w chodniku
transportowym – pomiędzy dowierzchnią 9 likw. a przecinką pochyłą,
–– rozpoczęto podsadzanie otamowanego
końcowego odcinka chodnika transportowego za dowierzchnią 9 likw.
Zatłoczono ok. 100 m3 i przerwano na
odsączenie wody i doszczelnienie tamy.
Wyniki pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej:
–– pomiary ręczne wykonane w miejscu
pracy zastępu w rejonie skrzyżowania przecinki pochyłej z chodnikiem
Rys. 2 Mapa wyrobisk górniczych w pokładzie 405.
16
ROK XVI
transportowym: CO2 – 0,0 %, CH4
– 0,0 %, O2 – 20,9 %, CO – 0 ppm, ts
– 23,6 °C, wilgotność – 81,2 %.
30 czerwca 2011 r. na zmianie I w akcji
brało udział 6 zastępów ratowniczych
w tym: 4 własne, i 2 z KWK „Murcki-Staszic”. W czasie akcji wykonano:
–– kontynuowano pomiary chromatograficzne, kontynuowano wypełnianie
podsadzką otamowanej przestrzeni
w chodniku transportowym za dowierzchnią 9 likw., doszczelnianie
tamy w chodniku transportowym za
dowierzchnią 9 likw.,
–– odwodnienie z przyległych wyrobisk.
30 czerwca 2011 r. o godzinie 13:00
odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego Kierownika Akcji, który podsumowując aktualną sytuację stwierdził:
1.Dotychczasowe działania podejmowane w zakresie dotyczącym
likwidacji zagrożenia pożarowego
stwierdzonego w przecince pochyłej do pokładu 405 w rejonie partii
zachodniej pokładu 405 opiniuje
się jako pozytywne i adekwatne do
poziomu występujących zagrożeń.
ROK XVI
Ratownictwo górnicze nr 64
2.Aktualna sytuacja w rejonie partii
zachodniej pokładu 405 nie powoduje niekorzystnego oddziaływania
na poziom zagrożenia w pozostałych
rejonach wentylacyjnych kopalni.
3.Spełnione zostały warunki ustalone
w czasie prowadzenia akcji przeciwpożarowej, co daje podstawę do
stwierdzenia, że pożar został ugaszony w sposób aktywny. Wobec
powyższego akcja przeciwpożarowa może być zakończona w dniu
30 czerwca 2011 r. do godz. 14:30.
Zaleca się jednak wydłużyć okres
prowadzenia obserwacji do godziny
6:00 w dniu 8 lipca 2011 r.
Ponadto Zespół Doradczy po zakończeniu akcji ratowniczej przeciwpożarowej zaleca:
1.Określenie przez Kopalniany Zespół
Zagrożeń Wentylacyjno-Pożarowych
dla rejonu partii zachodniej pokładu
405 zakresu prac zatwierdzonego
przez Kierownika Ruchu Zakładu
Górniczego, który wykonywany
będzie na zasadach prac profilaktycznych.
2.Wykonanie dla sieci wentylacyjnej
rejonu partii zachodniej pokładu 405
zdjęcia rozkładu wartości potencja-
łów aerodynamicznych, w oparciu
o wyniki którego dokonana zostanie ewentualna regulacja w zakresie
rozprowadzenia powietrza.
3.Prowadzić wzmożoną kontrolę poziomu zagrożenia pożarowego w przedmiotowym rejonie, dokonywaną
w oparciu o wyznaczone punkty
kontroli zlokalizowane w:
a)chodniku transportowym przed
tamą ryglową,
b)chodniku transportowym, około
10 m na zachód od dowierzchni 9
wentylacyjnej,
c)w dowierzchni 8 likwidacyjnej około 10 m na południe od chodnika
transportowego.
4.Dokonywanie analizy poziomu zagrożenia pożarowego w przecince
pochyłej do pokładu 405 na posiedzeniach Kopalnianego Zespołu Zagrożeń Wentylacyjno-Pożarowych
z częstotliwością nie mniejszą niż 1
raz na miesiąc.
5.Po wykonaniu korka podsadzkowego
w przecince pochyłej i dowierzchni
9 zachód, chodnik wentylacyjny
i ścianę IX przewietrzać wentylacją
odrębną z wykorzystaniem wentylatora WLE 1000 zabudowanego
NR 3/2011
w dowierzchni 8 wschód i końcem
lutniociągu na skrzyżowaniu dowierzchni 9 likwidacyjnej ze ścianą
IX, zgodnie z Projektem wentylacji
lutniowej. Dla regulacji przepływu
powietrza i zapewnienia wymaganej ilości powietrza w likwidowanej
ścianie IX utrzymywać tamy wentylacyjno – regulacyjne w chodniku
transportowym na wschód od dowierzchni 8 wschód.
W związku z powyższym sposób przewietrzania rejonu likwidowanej ściany
IX ulegnie zmianie, nie zmieni to jednak
w sposób istotny sposobu przewietrzania
rejonu ściany VII i VIII w pokładzie 405.
Wobec tego, że pożar został aktywnie ugaszony, miejsce pożaru zostało
skutecznie odizolowane korkami podsadzkowymi, a w czynnych wyrobiskach
stwierdzono wymagany przepisami skład
powietrza i temperatury, dało to podstawę Kierownikowi Akcji do zakończenia akcji przeciwpożarowej w dniu 30
czerwca 2011 r. o godz. 14:30.
■
W kopalni ,,Biała Góra” w Smardzewicach
Nurkowie w akcji
28 kwietnia 2011 r. w kopalni piasku kwarcowego w Smardzewicach
kolo Tomaszowa Mazowieckiego
w godzinach przedpołudniowych
pracownik uległ wypadkowi w trakcie wiercenia otworów strzałowych.
Kopalnia posiada trzy wyrobiska
eksploatacyjne, z czego dwa suche
i jedno zalane wodą. Technologia
eksploatacji surowca w zalanym wyrobisku (średnia głębokość wynosi
około 8 m) przebiega dwuetapowo.
W pierwszym etapie zestrzeliwuje
się sukcesywnie półkę piaskowca
z wykorzystaniem 9–metrowych
otworów strzałowych, a następnie
pogłębiarka wyposażona w organy
urabiające rozdrabnia urobek i po
zassaniu go specjalną ssawą tłoczy
pływającym rurociągiem Ø 300 mm
do osadnika (zdj. nr 1).
mgr inż.
ZBIGNIEW KUBICA
Dyrektor OSRG Jaworzno
mgr inż.
JERZY KRÓTKI
dyrektor OSRG Wodzisław
W dniu zdarzenia na skutek gwałtownego osunięcia się podłoża w miejscu
wiercenia kolejnego otworu utworzył
się eliptyczny lej o wymiarach 8 x 3 m,
do którego wpadł pomocnik obsługi
wiertnicy (zdjęcie nr 2).W pierwszej
fazie Kierownik Akcji wezwał do akcji PSP w Tomaszowie Mazowieckim.
Strażacy, którzy przybyli na miejsce po
25 minutach rozpoczęli poszukiwania
poszkodowanego z powierzchni akwenu
przy pomocy bosaka, ale nie przyniosły
17
one rezultatu. O godzinie 1400 Kierownik Akcji wezwał do poszukiwań grupę
nurkową NITROX z Płocka, która przybyła na miejsce o godz. 2200 i po godzinie rozpoczęto podwodną penetrację
w rejonie zdarzenia. Prowadzono ją do
godziny 1400 dnia następnego. 29 kwietnia 2011 r. w godzinach rannych powiadomiono CSRG S.A. i wezwano do akcji
pogotowie nurkowe KWK „Borynia”,
które przybyło na miejsce w godzinach
popołudniowych. Następnego dnia wykonano niwelację linii brzegowej w celu
wyeliminowania zagrożenia dla nurków
w związku z możliwością niekontrolowanego odspojenia się skarpy (zdjęcie
nr 3). Plan akcji przewidywał sukcesywne
odsysanie urobku (po zdemontowaniu
organów urabiających) w rejonie zdarze-
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
Zdj. nr 1
nia i penetrację nurkową dna akwenu.
Ponieważ działania te nie przynosiły
rezultatu 1 maja 2011 r. kierownictwo
akcji zadecydowało o sprowadzeniu
i użyciu georadaru, który pozwoliłby
określić potencjalne miejsca położenia
ciała poszkodowanego. Następnego dnia
po przyjeździe firmy z georadarem i zapoznaniu się z sytuacją przystąpiono do
pomiarów magnetometrycznych, których
celem była lokalizacja miejsc w których
mogą znajdować się elementy metalowe.
W dalszej kolejności prowadzone było
skanowanie zarówno dna zbiornika, jak
i linii brzegowej w celu określenia nieciągłości w strukturze podłoża – przykładowy skan z pomiaru przedstawia
zdjęcie nr 4. Niestety, ta próba również
nie przyniosła rezultatów (bardzo trudne
warunki związane z zerową widocznością
w wodzie, jak również z prowadzeniem
sondy po nierównym dnie zbiornika).
W związku z tym 4 maja ściągnięto
z PSP echosondę wraz z obsługą, jak
również z Komisariatu Rzecznego Policji
w Poznaniu grupę poszukiwawczą z psami
do poszukiwania zwłok. W przypadku
echosondy pomiary również okazały się
bezowocne natomiast psy wskazywały pewien ślad, lecz ze względu na wiatr wiejący
Zdj. nr 2
Zdj. nr 3
18
Prowadzenie prac podziemnych jest zajęciem niezwykle niebezpiecznym. Dystans dzielący poszczególne stanowiska
pracy jest coraz większy co w praktyce uniemożliwia ucieczkę przez zadymione podczas pożaru wyrobiska.
Zaprojektowane przez Drägera komory ucieczkowe zapewniają użytkownikowi ochronę poprzez zapewnienie atmosfery
zdatnej do oddychania w zamkniętym pomieszczeniu nawet do 96 godzin. Wytrzymała obudowa dla górnictwa,
indywidualna koncepcja poprzez budowę segmentową to nasze niepodważalne zalety.
NASZE NOWE PRODUKTY:
Dräger Bodyguard® 1000
Zaprojektowany z myślą o ochronie życia
przez sygnalizację bezruchu Dräger
Bodyguard® 1000 emituje donośne
i charakterystyczne powiadomienia
alarmowe gwarantujące szybkie
i efektywne rozpoznanie
w najtrudniejszych warunkach
środowiskowych.
Dräger FRT® 1000
Z nowym urządzeniem lokalizującym
firmy Dräger ratownicy mogą zlokalizować
swoich uwięzionych, zaginionych lub
zdezorientowanych kolegów - albo znaleźć
drogę powrotną w sytuacji pogarszających się
warunków. Dräger FRT 1000 jest nadajnikiem
i odbiornikiem niskich częstotliwości
niezakłócalnym przez ściany lub inne
przeszkody. Cyfrowy wyświetlacz pokazuje
odległość do zaginionego kolegi w metrach.
Wyświetlana odległość zmniejsza się wraz ze
zbliżaniem do poszkodowanego.
Więcej informacji na naszej stronie www.draeger.pl
Dräger. Technika dla Życia.
Minova Ekochem S.A.
ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Âl
Tel: 32 208 68 00, Fax: 32 208 68 01
[email protected], www.minova.pl
Minova Ekochem S.A. produkuje i oferuje do wykorzystania w przemyÊle górniczym nast´pujàce materia∏y:
● ¸adunki klejowe do obudowy kotwiowej LOKSET
● Systemy poliuretanowe do wzmacniania ska∏ i pok∏adów w´gla
● Systemy fenolowe do wype∏niania pustek i tam izolacyjnych
● Systemy mocznikowe do wype∏niania pustek i uszczelniania
● Systemy mineralno – organiczne do wzmacniania i uszczelniania górotworu i w´gla
● Spoiwa nieorganiczne do budowy tam wentylacyjnych, tam
przeciwwybuchowych i pasów podsadzkowych
● Zestawy pompowe i osprz´t do iniekcji
● Torby wodne do budowy przeciwwybuchowych
zapór wodnych
● Sprz´t ochrony osobistej
Realizujemy procesowy model
Zarzàdzania JakoÊcià ISO 9001: 2000
Górnicze Urz¹dzenie Py³owe (GUP)
Systemu POLKO
do opylania py³em kamiennym ociosów wyrobisk górniczych
Parametry techniczno-eksploatacyjne:
- zasilanie sprê¿onym powietrzem 0,2 - 0,5MPa
- wydajnoϾ 6,0 Mg/h
- odleg³oœæ transportowa ok. 1000m
- objêtoœæ podajnika komorowego 0,25 - 0,4m3
900
1300
POLKO
1350
Górnicze Urz¹dzenie Py³owe (GUP)
Systemu POLKO
posiada wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia
i certyfikaty do stosowania w podziemnych
wyrobiskach górniczych
Kooperacja POLKO zaprasza do wspó³pracy
oferuj¹c doradztwo techniczne, dobór parametrów technicznych urz¹dzeñ,
szkolenie za³ogi, sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
ROK XVI
Ratownictwo górnicze nr 64
nad akwenem niemożliwe było dokładne
ustalenie miejsca gdzie znajdowało się
ciało poszkodowanego. W międzyczasie, w związku z informacjami nurków
o zaleganiu na dnie dużych fragmentów
skalnych, zmodyfikowano nieco ssawę
pogłębiarki montując zgarniak w postaci
grubej blachy pozwalający na odciągnięcie
brył pod którymi mogło znajdować się
ciało. Prace poszukiwawcze w tym trybie prowadzone były do 7 maja, kiedy to
z inicjatywy PSP w Tomaszowie Mazowieckim sprowadzono z JRG z Legionowa
sonar dźwiękowy. Wg informacji osoby
obsługującej urządzenie, pozwoliło ono
skutecznie w kilkunastu przypadkach
zlokalizować ciała osób, które utonęły.
Skuteczność tego sprzętu potwierdziła
się niebawem, gdyż po około 3 godzinach poszukiwań z jego użyciem udało
się wreszcie precyzyjnie zlokalizować
ciało poszkodowanego (zdjęcia nr 5 i 6).
Około godziny 1400 7 maja ciało zostało
wyciągnięte przez nurków na brzeg i po
dopełnieniu procedur formalnych akcję
zakończono.
NR 3/2011
Zdj. nr 4
Podsumowanie
W akcji ze strony CSRG S.A. brali udział: Prezes Zarządu – dr inż.
A. Chłopek (uczestniczył w posiedzeniu
Zespołu doradczego Kierownika Akcji
w dniu 3 maja 2011 r.), wiceprezes ds.
technicznych – mgr inż. M.Bagiński
(koordynował udział pogotowia nurkowego w akcji), dyrektor OSRG Wodzisław – mgr inż. J.Krótki (kierował
pracami podwodnymi), dyrektor OSRG
Jaworzno – mgr inż. Z. Kubica (kierował pracami podwodnymi), zmianowy
kierownik OSRG Wodzisław – mgr inż.
K. Mroziński (nurek). Akcja prowadzona
była w bardzo trudnych warunkach ze
względu na brak widoczności w wodzie
(penetracja dna odbywała się praktycznie po omacku) oraz niebezpieczeństwo
odspojenia się skał ze ściany wyrobiska
zanurzonej pod wodą, co stanowiło poważne zagrożenie dla nurka pod wodą.
■
Zdj. nr 5
Zdj. nr 6
Zdjęcia: Jan Syty
23
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
Odporność tam przeciwwybuchowych na ciśnienie fali uderzeniowej
praktyczne sposoby
zabezpieczenia przed
zagrożeniem wybuchowym
Wyniki i wnioski z badań przebiegu wybuchów w wyrobiskach podziemnych Kopalni Doświadczalnej
„Barbara”
Prędkości płomienia wybuchu metanu
(w stosunku do ociosów wyrobisk) zależą
od kilku podstawowych parametrów:
–– skład mieszaniny wybuchowej oraz
stężenie metanu,
–– charakterystyka inicjału,
–– parametry wyrobiska,
–– wielkość nagromadzenia mieszaniny
wybuchowej.
Zależnie od tych parametrów prędkości płomienia mieszaniny wybuchowej
metanu o składzie zbliżonym do stechiometrycznego wahają się od kilku
do około 800 m/s (deflagracyjne spalanie metanu) [1]. Przy wybuchu pyłu
węglowego nie tylko reakcje chemiczne
lecz także zjawiska fizyczne są daleko
bardziej skomplikowane aniżeli w przypadku metanu. Obłok pyłu węglowego
składa się z fazy stałej i fazy gazowej.
Do powstania układu wybuchowego
konieczne jest wzniesienie pyłu węglowego w powietrze, na co jest potrzebna
określona energia. Stężenie pyłu jest zazwyczaj zmienne w przekroju wyrobiska.
Na podstawie wieloletnich badań w KD
„Barbara” można podać, że maksymalna
prędkość płomienia przy deflagracyjnej
reakcji wybuchu pyłu węglowego może
przekraczać nieco 1000 m/s [1]. K. Lebecki w monografii [4] podzielił wybuchy
na dwie grupy:
–– wybuchy słabe podczas których nie
tworzy się fala uderzeniowa; wybuchy
takie zachodzą przy prędkości płomienia do 200 m/s i ciśnieniu statycznym
do 200 kPa,
–– wybuchy silne z prędkościami od 200
do 2000 m/s (przejście do detonacji)
i ciśnieniami powyżej 200 kPa.
Fala uderzeniowa generowana przyspieszającym płomieniem porusza się
z prędkością większą niż płomień. Jed-
mgr inż.
Jan Syty
CSRG S.A. Bytom
nakże w miarę przyspieszania płomienia
względna różnica jego prędkości i prędkości fali uderzeniowej maleje. W granicznym przypadku prędkość rozprzestrzeniania się płomienia staje się równa
prędkości fali uderzeniowej, czyli mamy
do czynienia z detonacją. Prędkość detonacji jest największą prędkością z jaką
może się w danych warunkach rozprzestrzeniać proces spalania – ok. 2000 m/s.
Wielkość nadciśnienia na czole fali detonacyjnej w stechiometrycznej mieszaninie
metanowo-powietrznej wynosi 1,7 MPa.
Teoretyczne obliczenia nadciśnienia na
czole fali detonacyjnej propagującej się
w obłoku pyłu węglowego przewidują
wartość Δ p = 2,6 MPa [1]. Eksperymentalnie zmierzone wartości nadciśnienia
dla najsilniejszych wybuchów pyłu węglowego wahają się w granicach od 1,8
do 2,7 MPa. W jednym z doświadczeń
opisanych w [1] oszacowana wartość
nadciśnienia wynosiła 4 MPa.
Eksperymentalne wybuchy, w których
stwierdzono wysoką prędkość płomienia,
realizowane były w warunkach bardzo
sprzyjających rozwojowi wybuchu. W odniesieniu do wybuchów mieszanin metanowo-powietrznych starano się uzyskać
w miarę jednorodny skład mieszaniny,
zbliżony do stechiometrycznego. Natomiast w wybuchach pyłu węglowego
stosowano czysty pył węglowy, rozmieszczony w sposób zapewniający optymalne
warunki jego unoszenia. W warunkach
kopalni wystąpienie takich idealnych
warunków dla rozprzestrzeniania się
wybuchu wzdłuż odcinków chodników
o kilkusetmetrowej długości jest bardzo
mało prawdopodobne. W szczególności
dotyczy to utworzenia mieszanin wybuchowych o jednorodnym, zbliżonym do
stechiometrycznego składzie. Warunki
pyłowe również nie są jednorodne zarów24
no pod względem rozdrobnienia pyłu,
zawartości części lotnych, wilgotności,
jak i rozmieszczenia pyłu w wyrobiskach
podziemnych.
Analiza skutków
wybuchów zaistniałych
w kopalniach podziemnych
Analiza danych literaturowych wskazuje, że zakładanie detonacji mieszaniny
palnej jest nieadekwatne do rzeczywistych
procesów zachodzących przy wybuchach
w kopalniach. Podstawą oceny przeprowadzonej w pracy [2] jest statystyka
częstotliwości wybuchów o określonej
sile. Posłużono się statystyką podaną
w pracy [3]. Ujmuje ona 1838 wybuchów mających miejsca w górnictwie
węglowym w USA w latach 1880-1966
oraz wybuchy w Zagłębiu Kuźnieckim
w ZSRR w latach 1935-1980 (liczby wybuchów nie podano). Statystyka radziecka
obejmuje późniejszy okres niż statystyka
amerykańska. Z tego względu autorzy
opinii [2] wyrażają pogląd, że bardziej
odpowiada ona warunkom zagrożenia
wybuchem we współczesnym górnictwie
węglowym. Statystyka ta wskazuje, że
jedynie 3,5 % wybuchów charakteryzuje się wartością większą od 300 kPa
(według danych amerykańskich 8 %).
W opracowaniu [2] przyjęto, że jest to
akceptowalny margines ryzyka.
Analiza skutków wybuchów metanu
oraz pyłu węglowego w górnośląskich
kopalniach za okres od 2000 r. do 2008 r.
wskazuje, że w żadnym przypadku nie
wystąpiły fale uderzeniowe o ciśnieniu
wyższym niż 300 kPa. Małe prawdopodobieństwo wystąpienia idealnych warunków dla rozprzestrzeniania się płomienia
tłumaczy stosunkowo mały udział silnych
wybuchów (Δp > 300 kPa) w statystyce
katastrof wybuchów we współczesnym
górnictwie. W tabeli 1 podano przykładowe zniszczenia i oddziaływanie na ludzi fal uderzeniowych w zależności od
generowanego nadciśnienia.
ROK XVI
Ratownictwo górnicze nr 64
NR 3/2011
Tabela 1. Obraz zniszczeń dla różnych wartości nadciśnienia generowanego wybuchem [3].
Nadciśnienie
[kPa]
3-10
11-20
21-60
Działanie ciśnienia na obiekty i wyposażenie
Nazwa obiektu
Obudowa drewniana
Urządzenia wentylacyjne
(tamy)
Obudowa drewniana
Urządzenia wentylacyjne
Przewody wentylacyjne
(lutnie)
Przewody elektryczne
Obudowa metalowa,
betonowa i żelazobetonowa
Sprzęt masa do 1 t
Wagoniki
61-300
Obudowa metalowa i
betonowa
Monolityczny żelazobeton
Obudowa drewniana
Szynowe drogi transportu
Sprzęt masa do 1 t
Wagoniki
310-650
Sprzęt masa powyżej 1 tony
Obudowa metalowa i
żelazobetonowa
Obudowa betonowa
Monolityczny żelazobeton
650-1700
> 1700
Sprzęt
Obudowa betonowa
Monolityczny żelazobeton
Monolityczny żelazobeton
Charakter działania na
ludzi
Charakter zniszczeń
Brak widocznych zniszczeń
Brak urazów
Częściowe uszkodzenia (pochylenie,
wybijanie pojedynczych stojaków)
Naruszenie szczelności
Zawroty głowy, lekkie
urazy
Znaczne zniszczenia
Pełne zniszczenie
Odrywają się od obudowy z
naruszeniem całości
Odrywają się z naruszeniem izolacji
Nieznaczne uszkodzenia
(przemieszczenia źle umocowanych
elem.), szczeliny i odpryski w betonie
Przemieszczenie z fundamentów,
wywracanie, złamania, deformacja ram
Deformacja bocznych ścianek
nadwozia
Częściowe zniszczenie
(powstanie szczelin, wyrywanie
elementów z położenia roboczego,
deformacja)
Nieznaczne zniszczenia
Pełne zniszczenie z powstaniem
rozległych zawałów
Odrywanie szyn od podkładów,
deformacja szyn
Naruszenie całości, deformacja,
przemieszczenia
Zrzucanie z szyn, ogólna deformacja
nadwozia i ramy
Przewracanie, przemieszczenia,
deformacja części
Pełne zniszczenie na całej długości
wyrobiska z powstaniem rozległych
zawałów
Znaczne zniszczenie
Częściowe zniszczenie
(powstanie głębokich szczelin,
naruszenie całości betonu)
Pełne zniszczenie
Pełne zniszczenie z powstaniem
rozległych zawałów
Znaczne zniszczenia
Pełne zniszczenie z powstaniem
rozległych zawałów
∆ p≤ 40 kPa
Urazy średnio ciężkie,
kontuzje, utrata
świadomości,
zwichnięcia, złamania
Analiza procesu
oddziaływania fali
wybuchowej z tamą
(sztywną przeszkodą)
Obserwacje eksperymentalne opisane
w monografii [1] potwierdzają przypadki, w których stwierdzono gwałtowne
∆ p = 10 – 60 kPa
Ciężkie urazy:
uszkodzenia organów
wewnętrznych, ciężkie
wstrząsy mózgu,
skręcenia, złamania
∆ p ≤ 150 kPa
Skrajnie ciężkie kontuzje
∆ p= 150 – 300 kPa
75 %
prawdopodobieństwa
śmiertelnych obrażeń
Już przy
∆ p = 400 kPa
100 %
prawdopodobieństwa
śmiertelnych obrażeń
przyspieszanie płomienia wybuchu pyłu
węglowego propagującego się w stronę
przodka. Często w tych przypadkach
wartość ciśnienia przekraczała zakres
pracy urządzeń pomiarowych. W jednym z eksperymentów w oparciu o obraz
zniszczeń oceniono wartość nadciśnie-
Rys. 1: Schemat systemu pomiarowego w chodniku doświadczalnym 200 m na poziomie 46 m.
25
nia na 4 MPa. Podobna sytuacja występowała gdy płomień wybuchu metanu
kierował się w stronę tamy. Podczas
badania wytrzymałości tam przeciwwybuchowych (tamy gipsowe) w KD
„Barbara” w jednej z prób wypełniono
mieszaniną wybuchową (mieszanina
metanowo-powietrzna) cały obszar
pomiędzy przodkiem i tamą. Również
w tym przypadku ciśnienie działające
na tamę przekroczyło zakres urządzeń
pomiarowych. Tama uległa zniszczeniu
ponadto stwierdzono trwałe odkształcenie metalowych drzwi znajdujących się
w odległości ok. 20 m od tamy. Specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej
analizujący opisane zjawiska są zdania,
że procesy zachodzące przy zbliżaniu się
płomienia do tamy mogą spowodować
przejście procesu spalania w detonację.
Z tego względu konieczne jest analizowanie spodziewanych obciążeń konstrukcji
tamy w przypadku wybuchu i podejmowanie działań zabezpieczających tamę
przed zniszczeniem. Mogą to być działania ukierunkowane na osłabienie fali
wybuchowej na jej drodze w kierunku
tamy (przykłady działań w tabeli 2) oraz
działania ograniczające obszar wybuchu
lub eliminujące ryzyko wybuchu poprzez
obniżenie zawartości tlenu w mieszaninie wybuchowej.
Poniżej pokazany jest przekrój chodnika doświadczalnego w KD „Barbara”
oraz wyniki rozkładu ciśnień podczas
wybuchu mieszaniny metanowej w przestrzeni zamkniętej tamą przeciwwybuchową. Mieszanina wybuchowa (na
rysunku obszar wykropkowany) znajdowała się w odległości 70 m od tamy.
Konstrukcja tamy wytrzymała uderzenie fali wybuchowej a czujniki ciśnienia
zabudowane w otamowanej przestrzeni
zarejestrowały zjawisko cyklicznego
odbijania się fali wybuchowej od tamy
i przodka z efektem nakładania się fal
odbitych (czas od wybuchu do ustabilizowania się ciśnienia ok. 2 s). Największe zarejestrowane ciśnienie całkowite
wystąpiło w sąsiedztwie tamy i wyniosło
około 0,9 MPa.
Wykresy ciśnień obrazują propagację fali wybuchowej (zmiana ciśnienia
w zależności od odległości od obszaru
wybuchu) oraz oddziaływanie z tamą
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
– sztywną przegrodą na drodze fali
wybuchowej.
Praktyczne sposoby
ograniczenia
negatywnego
oddziaływania ciśnienia
fali wybuchowej na tamy
przeciwwybuchowe
Tabela 2. Tłumienie wywołane przeszkodami na drodze powietrznej fali uderzeniowej PFU
badane w korytarzach kopalnianych (wg. Muszakowa i Imnowa).
Rodzaj przeszkody
Zawał wyrobiska (10 m)
Niepełny korek wodny
Wodna zasłona mgłowa
skierowana przeciw PFU
Przegrody perforowane
(konstrukcje zmniejszające
wolny przekrój wyrobiska od
20 % do 80 %)
Przegrody wielostopniowe
Piętrowo ułożone worki z 50 l
wody
Ciśnienie na czole PFU w [kPa]
bez przeszkody
z przeszkodą
150 – 200
400 – 800
100 – 300
40 – 90
100 – 200
70 – 240
Tłumienie PFU
(krotność w
przybliżeniu)
2,9
4,0
1,3
100 – 250
40 - 130
2,2
150 – 800
100 – 1500
40 - 200
10 - 500
3,5
>2,5
26
Aktualnie w praktyce polskiego górnictwa do tamowania pól pożarowych
w warunkach zagrożenia metanowego
stosowane są tamy przeciwwybuchowe
wykonane ze spoiw szybkowiążących.
Konstruktorzy tych tam założyli następujące warunki:
– czas budowy nie dłuższy niż 24
godziny (przy założeniu wcześniejszego wykonania podwójnych odrzwi tam
bezpieczeństwa),
– konstrukcja o wytrzymałości na
wybuch o nadciśnieniu fali odbitej około 1,0 MPa,
– materiał z którego wykonana jest
tama powinien osiągnąć dostateczną
wytrzymałość na wybuch w czasie nie
dłuższym niż 24 godziny od momentu
jej postawienia,
– w czasie budowy tamy i wiązania
materiału wypełniającego musi być
zapewnione stabilne przewietrzanie
rejonu pożaru.
Przyjęte założenia są efektem kompromisowego rozwiązania problemu
szybkiego (bezpiecznego) budowania tam
jednocześnie posiadających dostateczną
wytrzymałość na skutki ewentualnego
wybuchu. Dla zachowania stabilnego
przewietrzania zagrożonego rejonu podczas budowy tam w tamach umieszczane
są przepusty tamowe z zamknięciami
o konstrukcji odpornej na ciśnienie fali
odbitej co najmniej 1,0 MPa. Oczywiście
możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie tam ze spoiw szybkowiążących
o odporności na wyższe ciśnienie fali
odbitej np. 4,0 MPa jednak spowoduje to znaczny wzrost masy konstrukcji
obudowy przeciwwybuchowej przepustów tamowych oraz potrzebne będą
większe ilości spoiwa. W konsekwencji
wydłuży to wykonanie tamy, co w wielu
przypadkach jest nie do zaakceptowania.
W analizowanych akcjach tamowania
pożarów w latach 2000-2010 średni czas
budowy tam przeciwwybuchowych ze
spoiw szybkowiążących (o odporności
1,0 MPa) wynosił od 2 do 5 dni, czyli
ROK XVI
przekraczał założenia konstruktorów.
Należy podkreślić, iż kilkakrotnie w 3
lub 4 dniu następował tak gwałtowny
rozwój pożaru, że nie można było dokończyć budowy tam i wyznaczano nowe
bardziej odległe miejsca tamowania.
Przyjęcie kompromisowego rozwiązania tj. szybka budowa tam przeciwwybuchowych o gwarantowanej odporności na ciśnienia rzędu 1,0 MPa
czyli odporności mniejszej niż możliwe maksymalne obciążenia, wiąże się
z koniecznością analizy spodziewanych
ciśnień ewentualnego wybuchu i zastosowania środków osłabiających wybuch
lub eliminujących możliwość przyspieszenia płomienia wybuchu w sąsiedztwie
tamy. Przykładowe sposoby ograniczania ciśnienia na czole fali uderzeniowej
zawiera tabela 2.
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego wspólnie z KD „Barbara” prowadziła szereg badań nad skutecznymi
i możliwymi do zastosowania w warunkach polskich kopalń sposobami
zmniejszenia siły wybuchu działającej na
tamę. Badania wcześniejsze (lata 80-te)
wynikały z małej odporności na ciśnienie
wybuchu powszechnie stosowanych tam
gipsowych. Badania prowadzone w latach 90-tych związane były z możliwością zastosowania nowych materiałów
(piany krylaminowe, piany mineralne).
Uzyskano pozytywne wyniki (gaszenie
płomienia i osłabienie ciśnienia wybuchu
o około 15-30 %) przez zastosowanie na
drodze płomienia spienionych i utrwalonych chemicznie pian gaśniczych. Ze
względu na pracochłonność wykonania 20 m korka z piany gaśniczej i jego
ciągłego uzupełniania, sposób ten znalazł praktyczne zastosowanie w kilku
akcjach ratowniczych (m.in. w KWK
”Lenin”, „Generał Zawadzki”, „Śląsk”)
głównie dla zabezpieczenia ratowników
w trakcie budowy tam. Badano wpływ
przegrody perforowanej w postaci zawieszonych pionowo szyn kolejowych
zastabilizowanych piaskiem na osłabianie fali wybuchu. Jednak efekt osłabienia fali był nieproporcjonalnie mały do
nakładu pracy dla wykonania przegrody. We wnioskach proponowano zastosowanie kilku przegród na drodze fali
wybuchowej, rozwiązanie to nie znalazło
zastosowania w praktyce. Również korki
z pian krylaminowych pomimo pozy-
Ratownictwo górnicze nr 64
tywnych wyników badań (skuteczność
tłumienia fali wybuchu do 50 %) nie
znalazły szerszego zastosowania dla zabezpieczenia tam przeciwwybuchowych.
Powód analogiczny – aby korki działały
skutecznie wymagane jest wypełnienie
wyrobiska w pełnym przekroju na kilkanaście metrów, a to wiąże się z dużą
pracochłonnością. Można przyjąć, że
wszelkie sposoby zabezpieczenia tam
wymagające dużego nakładu pracy w warunkach akcji ratowniczej (pożarowej)
nie będą stosowane.
Według autora konieczne jest ograniczanie zagrożenia wybuchowego w każdym z trzech etapów tamowania pożaru.
W pierwszym etapie tj. podczas budowy
tam przeciwwybuchowych ograniczenie zagrożenia wybuchowego realizuje
się przez wyznaczenie miejsc budowy
tam w bezpiecznej odległości od miejsca możliwego wybuchu, utrzymanie
stabilnego przewietrzania, a przede
wszystkim szybkie wykonawstwo tam.
Równolegle należy podejmować wszelkie możliwe działania dla ograniczenia
rozwoju pożaru. Przed przystąpieniem
do zamykania przepustów przeciwwybuchowych (drugi bardzo niebezpieczny etap) można intensywnie inertyzować rejon pożaru z zastosowaniem np.
silników odrzutowych. Po zamknięciu
przepustów w trakcie wyczekiwania
(trzeci etap) można zdalnie za pomocą
wcześniej przygotowanych rurociągów
podawać gazy inertne bezpośrednio za
tamy wlotowe oraz jak najbliżej miejsca pożaru.
Praktyczne i możliwe do zastosowania
sposoby na ograniczenie lub wyeliminowanie skutków wybuchu to:
–– zalanie wodą muld w wyrobiskach pomiędzy obszarem wybuchu a miejscem
budowy tam (niepełne korki wodne),
–– po wykonaniu tam (w czasie wiązania
spoiwa) uruchomienie w rejonie tamy
wlotowej urządzenia do wytwarzania
gazów spalinowych i skierowanie
strumienia spalin i pary wodnej za
tamę wlotową w celu „wyparcia” tlenu
z rejonu pożaru przed zamknięciem
przepustów przeciwwybuchowych –
sposób ten zwiększa bezpieczeństwo
ratowników w czasie zamykania klap
i skraca do minimum okres wyczekiwania po zamknięciu rejonu gdyż
27
NR 3/2011
w otamowanej przestrzeni występuje
bezpieczne stężenie tlenu,
–– bezpośrednio po zamknięciu przepustów tamowych wtłaczanie za tamy
gazów inertnych (niedopuszczenie
do nagromadzenia mieszaniny wybuchowej w sąsiedztwie tamy) – utrzymywanie pola pożarowego w lekkim
nadciśnieniu na wszystkich tamach
skutecznie zabezpiecza przed „dotlenianiem” w wyniku zmian ciśnienia
barometrycznego i oddziaływania
podciśnienia wentylatorów głównego
przewietrzania.
Pomimo coraz większej wiedzy o procesie wybuchu i stosowania do budowy
tam przeciwwybuchowych materiałów
o lepszych parametrach wytrzymałościowych nadal uzasadniona jest ostrożność opisana w przepisach ratowniczych
dotycząca:
–– wycofania wszystkich pracowników
poza strefę zagrożenia bezpośrednio
po zamknięciu przepustów tamowych.
–– wymogu zachowania czasu wyczekiwania lub zmniejszenia stężenia tlenu
w otamowanym polu pożarowym poniżej wartości bezpiecznej (uniemożliwiającej wybuch).
–– zdalnej kontroli składu atmosfery
w otamowanej przestrzeni za pomocą
wężowych linii do pobierania próbek
powietrza i oznaczanie składu mieszaniny z użyciem chromatografu.
Należy podkreślić, że korki wodne
stanowią najbezpieczniejszy i najwłaściwszy sposób zamknięcia przestrzeni
zagrożonych wybuchem. Szczególnie
w rejonach występujących zagrożeń
skojarzonych należy na etapie projektowania planować takie wykonywanie
wyrobisk korytarzowych, aby możliwe
było szybkie i bezpieczne odizolowanie
rejonu korkami wodnymi.
■
LITERATURA:
1. Cybulski W.: Wybuchy pyłu węglowego i ich
zwalczanie. Wydawnictwo „Śląsk” 1973 r.
2. Włodarczyk E., Spychała A., Trąbiński R. :
Konstrukcja górniczych tam bezpieczeństwa
w wykonaniu przeciwwybuchowym. Ekspertyza pracowników WAT na zamówienie
CSRG 1987 r.
3. M iasnikow A.A., Starkow S.P., Cikunow
W.I. : Priedupreżdienije wzrywow gaza i pyli
w ugolnych szachtach. Moskwa, Nedra 1985 r.
4. Lebecki K.: Zagrożenia pyłowe w górnictwie.
Katowice 2004 r.
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
Doświadczenia KWK „Brzeszcze”
Zwalczanie zagrożenia
metanowego w kopalni
Tematem artykułu są dotychczasowe
doświadczenia kopalni w opanowaniu
dużego zagrożenia metanowego. Omówione zostały najczęściej prowadzone
działania techniczno-organizacyjne,
których podjęcie umożliwiło znaczne
ograniczenie występowania metanu
w trakcie prowadzenia robót górniczych ze szczególnym uwzględnieniem
eksploatowanych ścian. Zwrócono
uwagę na kompleksowość prowadzonych prac dających w konsekwencji
pożądany efekt.
Zagrożenie metanowe
KWK „Brzeszcze” należy do jednej
z najbardziej metanowych kopalń w Polsce.
W wyniku przeprowadzonych badań,
na wniosek Kierownika Ruchu Zakładu
Górniczego, poszczególne pokłady zostały zaliczone do IV kategorii zagrożenia
metanowego. Metanonośność pokładów
węgla w kopalni jest bardzo zróżnicowana. We wszystkich pokładach zauważa
się jej wzrost w kierunku zachodnim.
Największą metanonośnością charakteryzują się pokłady, w otoczeniu których
blisko zalegają warstwy węgla (pokłady
towarzyszące). Należą do nich pokłady:
347, 352 z położonymi w bezpośrednim
sąsiedztwie pokładami 349, 353 i 356,
364 oraz pokładami 401 i 405/1, które
sąsiadują z pokładami 405/2, 404, 407.
Średnia metanowość całkowita za
rok 2010 kształtuje się na poziomie
mgr inż.
Kazimierz Grzechnik
Oddział KWK „Brzeszcze”
mgr inż.
Artur Zemlik
Oddział KWK „Brzeszcze”
dr inż.
Kazimierz Trzaska
Rzeczoznawca SITG
221 m3/min. – szczytowo 292 m3/min.
Poprzez odmetanowanie ujmowano
średnio 74,9 m 3/min. co daje średnią
efektywność na poziomie 33,8 %. W okresach silnych zniżek barometrycznych
a także w czasie okresowych zawałów
stropu zasadniczego w ścianach eksploatacyjnych możliwe jest w odniesieniu do
całego zakładu górniczego przekroczenie wartości 290 m3 CH4/min. Zmiany
metanowości bezwzględnej powodowane są głównie zmienną intensywnością
wydobycia w silnie metanowych pokładach. Wydzielanie metanu ze zrobów
do dróg wentylacyjnych przebiega na
niezmiennym poziomie. Odpowiednio
do metanowości całkowitej, metanowość
wentylacyjna kształtuje się na poziomie
od około 130 m 3 CH4/min do 170 m 3
CH4/min. Tak duża ilość wydzielanego
metanu wymusza – dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia prac i bezpieczeństwa załogi – stosowanie profilaktyki
metanowej, która skoncentrowana będzie
głównie na intensyfikacji odmetanowania
pól eksploatacyjnych w celu obniżenia
Ściana
Nr
Pokład
Poziom
[m]
System eksploatacji
Wskaźnik
Sza
111
352 zach.
740/900
podłużny na zawał
110
118
405/1 zach.
640/900
podłużny na zawał
61
192
510 zach.
640/740
podłużny na zawał
86
28
metanowości wentylacyjnej do bezpiecznych (dla prowadzenia ścian) wartości.
Jako miejsca intensywnego wydzielania
metanu można wyróżnić:
–– strefy wylotów ścian,
–– roboty przygotowawcze prowadzone
w pokładach węgla,
–– tamy izolacyjne izolujące silnie metanowe zroby,
–– uskoki i zaburzenia geologiczne.
Inne zagrożenia naturalne
występujące w KWK
„Brzeszcze”
Zagrożenie pożarowe
Ocena zagrożenia pożarowego oddziałów wydobywczych odbywa się
w oparciu o wskaźnik samozapalności
węgla, który jest określany w trakcie
badań wykonywanych przez uprawnione jednostki. Zagrożenie pożarowe dla
ścian eksploatowanych kształtuje się jak
przedstawiono w tabeli.
W dokumentacjach technicznych ścian
są ustalane środki profilaktyczne, zmierzające do zapobiegania pożarom endogenicznym w zrobach ścianowych. Wczesne
wykrywanie pożarów jest prowadzone we
wszystkich oddziałach eksploatacyjnych
w oparciu o wyniki analiz wykonywanych
we własnym laboratorium oraz metodą
precyzyjnej analizy chromatograficznej
wykonywanej przez GIG Katowice. Prowadzona jest również kontrola składu
atmosfery za tamami izolacyjnymi za
pomocą przyrządów do pomiaru tlen-
Grupa
samozapalności
V - węgiel o bardzo dużej
skłonności do samozapalenia
II - węgiel o małej skłonności
do samozapalenia
III - węgiel o średniej
skłonności do samozapalenia
ROK XVI
ku węgla oraz przez pobieranie prób
powietrza do analizy chemicznej. Dla
zapobieżenia powstawania pożarów
endogenicznych zroby są tamowane za
pomocą wyłącznie tam izolacyjnych
z materiałów niepalnych oraz korków
ze spoiw szybkowiążących, a dostępne
zlikwidowane wyrobiska są wypełniane
popiołami lotnymi.
Zagrożenie wybuchem pyłu
węglowego
Wszystkie wyrobiska w KWK „Brzeszcze”, w których prowadzone są roboty
górnicze zostały zaliczone do klasy B
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
dlatego w kopalni stosowana jest wzmożona profilaktyka zabezpieczająca przed
możliwym wybuchem pyłu węglowego.
Zagrożenie tąpaniami
Spośród wszystkich pokładów w których prowadzone są roboty górnicze tylko
pokład 510 został zaliczony do I stopnia
zagrożenia tąpaniami. Eksploatację pokładu 510 w partii wschodniej oraz partii
centralnej zakończono. Natomiast w partii zachodniej wyeksploatowano ścianę
190 i ścianę 191, a obecnie eksploatuje się
ścianę 192. Ocena potencjalnego stanu
zagrożenia tąpaniami metodą rozeznania górniczego dokonywana jest dla nowych wyrobisk na etapie projektowania,
a dla wyrobisk czynnych aktualizowana
przy zmianie warunków górniczo-geologicznych. Kontrola stanu naprężeń
w górotworze i wykrywanie w pokładzie
węglowym stref wzmożonych ciśnień
prowadzona jest metodą otworów małośrednicowych sondażowych wierconych
wg ustaleń Zespołu ds. Tąpań, Obudowy
i Kierowania Stropem. Kontrolę aktywności sejsmicznej górotworu prowadzi
się metodą sejsmologii górniczej przez
kopalnianą stację geofizyki górniczej.
Zagrożenie wodne
Kopalnia posiada dokumentację
określającą warunki hydrogeologiczne w związku z wydobywaniem węgla
opracowaną wg stanu na 01.10.1999 r.
pozytywnie zaopiniowaną przez Komisję do Spraw Zagrożeń Wodnych przy
Wyższym Urzędzie Górniczym z siedzibą
w GIG Katowice. Kolejnymi decyzjami
Ratownictwo górnicze nr 64
NR 3/2011
Okręgowych Urzędów Górniczych złoże
Brzeszcze zaliczono do III, II, I stopnia
zagrożenia wodnego.
Zagrożenie radiacyjne
naturalnymi substancjami
promieniotwórczymi
Zagrożenie wyrzutami
metanu i skał
W wyrobiskach dołowych wykonywane są pomiary czterech podstawowych
wskaźników zagrożenia:
–– stężenia energii potencjalnej alfa w powietrzu krótkożyciowych produktów
rozpadu radonu,
–– ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma,
–– sumarycznego stężenia izotopów radu
w wodach kopalnianych,
–– sumarycznej aktywności właściwej izotopów radu w osadach kopalnianych.
Pomiary wyżej wymienionych wskaźników wykonywane są systematycznie.
Wyniki powyższych pomiarów odnotowuje się w arkuszach stężeń energii
potencjalnej alfa w powietrzu krótkożyciowych produktów rozpadu radonu
oraz w arkuszach pomiarów ekspozycji
na zewnętrzne promieniowanie gamma
(zgodnie z obowiązującymi wzorami)
i archiwizuje w Dziale Wentylacji. Wg
wykonanych dotychczas pomiarów i badań w żadnym wyrobisku dołowym nie
istnieje możliwość otrzymania rocznej
dawki skutecznej większej niż 6 mSv.
Do kategorii skłonnych do występowania wyrzutów metanu i skał zaliczone
zostały części pokładów:
–– 364 w partii pomiędzy I uskokiem zachodnim, poziomem 512 a 640 m oraz
granicą zachodnią obszaru górniczego
– decyzja Dyrektora OUG w Tychach
L.dz.722/12/91 z dnia 23.05.1991 r.,
–– 405/1 w partii pomiędzy I uskokiem
zachodnim poziomem 512 a 640 m oraz
granicą zachodnią obszaru górniczego
– decyzja Dyrektora OUG w Tychach
L.dz.722/15/91 z dnia 08.11.1991 r.
W w/w partiach pokładów nie przewiduje się eksploatacji i prowadzenia
robót górniczych.
Zagrożenie działaniem
pyłów szkodliwych
dla zdrowia
Zaliczenia stanowisk w wyrobiskach
dołowych i pomieszczeniach na powierzchni kopalni do poszczególnych
kategorii zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia dokonuje Kierownik
Ruchu Zakładu Górniczego na podstawie pomiarów całkowitych stężeń pyłu
i frakcji respirabilnej oraz zawartości
w nich wolnej krystalicznej krzemionki, które określa się za pomocą pyłomierzy dopuszczonych do stosowania
w wyrobiskach dołowych. Na podstawie
powyższego dokonuje się doboru indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych o odpowiedniej klasie jednak
ze względu na podwyższenie ochrony
pracowników przed pyłami szkodliwymi
w KWK ,,Brzeszcze” stosuje się środki
ochrony osobistej o klasie co najmniej
P-2. W razie przekroczenia stężeń pyłu
w powietrzu na stanowiskach pracy powyżej zdolności środków ochrony dróg
oddechowych, przebywanie pracowników
na tych stanowiskach jest zabronione.
29
Stosowane metody
profilaktyki metanowej
Struktura wydzielania metanu w kopalni węgla kamiennego jest procesem
skomplikowanym i przebiega w różnorodny sposób. Ogólnie można stwierdzić, że do wyrobisk górniczych metan
wydziela się z odkrytych płaszczyzn pokładów i skał otaczających, z urobionego
w przodkach węgla oraz z przestrzeni
wybranych. Obszary wydzielania metanu w kopalni można usystematyzować
według poziomu i dynamiki wydzielania metanu w następującej kolejności:
–– roboty eksploatacyjne,
–– zroby,
–– roboty przygotowawcze,
–– wyrobiska korytarzowe.
Według tej kolejności powinny być
zatem prowadzone aktywne działania
profilaktyki metanowej. Celem profilaktyki metanowej w kopalniach węgla
kamiennego jest wyeliminowanie moż-
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
Do czynnych metod
zaliczyć można:
max. 1 m
Rura Viktolit φ 150
Kształtka nawiewu φ 300
Kaszt lub organy obite płótnem
i uszczelnione środkami chemicznymi
max. 6 m
Chodnik taśmowy
doszczelnienie płótnem
wentylacyjnym i środkami
chemicznymi
min. 1 m
ściana
Rys. 1. Przewietrzanie chodnika taśmowego za linią zawału ściany przy użyciu pomocniczych
urządzeń wentylacyjnych.
Dysze sprężonego
powietrza (w razie konieczności
stosować 1÷3 dysz) skierowane
w miejsca o największej
koncentracji metanu
(lokalizacja dysz winna
być taka aby nie powodowały
one nadmuchu sprężonego
powietrza na czujniki
kontroli parametrów
bezpieczeństwa)
ocios i zawarcia chodników doszczelnione
płótnem wentylacyjnym lub środkami
chemicznymi
- doszczelnianie prowadzić tak, aby nie
powodować wypływu metanu w części
roboczej ściany.
Ściana
CH4-2
2,0%
CH4-3
max. 10 m
2,0%
max. 20 m
Organ lub kaszt wypełniony skałą
płoną, obity płótnem wentylacyjnym
lub uszczelniony środkami
chemicznymi
A
Lutniociąg zabudowany
w razie wzrostu zagrożenia
metanowego
min. 2,0 m
Miejsca rozszczelnienia
płótna na odc. max, 0,5m
WLP
CO-3
śluza dla przejścia
załogi
CH4-5
2,0%
A
do 5 m
CH4-4
2,0%
min. 4 m2
~2m
Rys. 2. Rozmieszczenie pomocniczych urządzeń wentylacyjnych w rejonie wylotu ze ściany.
liwości zaistnienia wybuchu metanu,
który może być inicjałem wybuchu pyłu
węglowego oraz możliwości powstawania w wyrobiskach górniczych atmosfery niezdatnej do oddychania. W dużym
uproszczeniu przepisy górnicze sprowa-
dzają efekt stosowania profilaktyki metanowej do utrzymania odpowiedniego
stężenia metanu w wyrobiskach górniczych. Metody profilaktyki metanowej
można ogólnie podzielić na metody
czynne i bierne.
1.Odpowiednią, intensywną wentylację
wyrobisk mającą na celu zmniejszenie
zagrożenia metanowego w rejonach
eksploatacyjnych przez doprowadzenie do każdego wyrobiska takiej
ilości powietrza, która zagwarantuje odpowiednie wartości stężenia
metanu w powietrzu kopalnianym.
Nie zawsze jednak doprowadzenie
odpowiedniej ilości powietrza do
wyrobiska gwarantuje zlikwidowanie
zagrożenia metanowego a ponadto
większa ilość powietrza powoduje
jego migrację do zrobów eksploatacyjnych co zwiększa zagrożenie
samozapalenia się węgla.
2.Stosowanie pomocniczych urządzeń
wentylacyjnych dla likwidacji nagromadzeń metanu.
3.Odmetanowanie górotworu. Głównym celem odmetanowania – jako
sposobu zwalczania zagrożenia metanowego – jest maksymalnie duże
odciągnięcie metanu ze skał otaczających i pokładów węgla, umożliwiające
prowadzenie robót udostępniających,
przygotowawczych i eksploatacyjnych
w warunkach możliwie niskiego zagrożenia metanowego. Wypracowano
w kopalni wiele metod odmetanowania eksploatowanych pokładów
węgla. Zastosowanie konkretnej
metody uzależnione jest od specyfiki
pokładu, jego metanonośności oraz
Rys. 3. Schemat odmetanowania. Ściana prowadzona od pola, przewietrzanie zwrotne. Efektywność odmetanowania ok. 30 %.
30
prognozowanej
ROK XVI
Ratownictwo górnicze nr 64
NR 3/2011
Rys. 4. Schemat odmetanowania. Ściana prowadzona od pola z drenażem nadległym. Efektywność odmetanowania do ok. 80 %.
metanowości bezwzględnej. Dlatego
w zależności od w/w parametrów
stosowano i stosuje się do dzisiaj
następujące metody odmetanowania
pokładów węgla:
–– wiercenie otworów drenażowych
z chodnika wentylacyjnego (tzw.
stropowe),
–– drążenie i otamowywanie chodników nadległych w pokładzie
pozabilansowym.
Te dwie podstawowe metody stały
się unikatowym środkiem profilaktyki metanowej wyznaczając kierunki rozwoju metod odmetanowania.
Wiercenie otworów drenażowych
do strefy odprężonej na chodniku
wentylacyjnym stosowane jest w kopalni od wielu lat. Odmetanowanie
prowadzone w ten sposób polega na
wykonaniu otworów drenażowych
z chodnika nadścianowego przed
frontem ściany.
Długości otworów oraz kąty wiercenia dobierane są indywidualnie dla
warunków poszczególnych ścian.
Korzystne efekty ujęcia metanu daje
równoczesne zastosowanie różnych
kątów nachylenia płaszczyzn rozmieszczenia otworów drenażowych
od płaszczyzny poziomej. Zróżnicowanie kątów nachylenia płaszczyzn
powinno wynosić 5 do 10°. W KWK
„Brzeszcze” kąty nachylenia płaszczyzn zawierają się w przedziale od
25 do 45° w kierunku ściany, długość
otworów nie przekracza 70 m. Otwo-
ry wiercone są w kierunku stropowym, zaniechano odmetanowania
spągowego z powodu zawadniania
otworów i zaniku ujęcia metanu.
Drugą metodą odmetanowania
eksploatowanych pokładów węgla
w KWK „Brzeszcze” jest metoda
chodników nadległych, zwana także
drenażem nadległym. Przy wysokiej
metanowości bezwzględnej ścian
z jaką mamy do czynienia w kopalni
metoda drenażu nadległego charakteryzuje się dużą efektywnością odmetanowania. Metoda ta polega na
wykonaniu chodnika nadległego (metanowego) w pokładzie położonym
powyżej pokładu eksploatowanego.
Chodnik metanowy znajduje się nad
polem eksploatowanej ściany i usytuowany jest równolegle do chodnika
wentylacyjnego ściany. Po uzyskaniu
pełnego zawału ściany poprzez spękania górotworu metan migruje do
przestrzeni chodnika drenażowego
i dalej poprzez przyłożoną depresję
stacji odmetanowania do rurociągów
systemu odmetanowania. Kopalnia
„Brzeszcze” jest jedną z nielicznych
kopalń w których stosowano i do
dzisiaj stosuje się metodę odmetanowania opartą o drenaż nadległy.
Do tej pory wyeksploatowano tym
systemem 11 ścian, obecnie w eksploatacji jest ściana nr 111 w pokł.
352 w partii zachodniej, poziom
740/900 m, która jako 12 w kopalni
jest eksploatowana z odmetanowa31
niem opartym o drenaż nadległy –
chodnik metanowy (nr 138) w pokł.
349. Metoda odmetanowania oparta
o drenaż nadległy daje wysokie wartości efektywności odmetanowania,
prawie dwukrotnie wyższe od metody otworów drenażowych. Koszt
wykonania chodnika metanowego
może niejednokrotnie decydować
o wyborze tańszej metody odmetanowania eksploatacyjnego. Należy
jednak zwrócić uwagę, iż eksploatacja silnie metanowych pokładów
węgla jest dużo bardziej bezpieczna
przy zastosowaniu metody drenażu
nadległego.
4.Zastosowanie podwójnych chodników wentylacyjnych. Metoda prowadzenia ściany od pola z podwójnymi
chodnikami wentylacyjnymi pozwala
na doprowadzenie powietrza świeżego bezpośrednio w rejon wylotu ze
ściany ograniczając ilość powietrza
w ścianie, zmniejszając jego migrację
do zrobów co wpływa pozytywnie na
ograniczenie samozapalenia się węgla
pozostawianego w zrobach poeksploatacyjnych. Ponadto z chodnika
wentylacyjnego lub chodnika górnego
(zwanego zwykle chodnikiem wentylacyjnym zbiorczym) wykonuje się
otwory drenażowe jako równoległe
lub w postaci gniazd. Odległości pomiędzy otworami wynoszą 5÷20 m,
pomiędzy gniazdami do 50 m. Otwory połączone są do rurociągu metanowego „traconego” co pozwala na
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
Rys. 5. Schemat odmetanowania. Ściana prowadzona od pola, z podwójnymi chodnikami wentylacyjnymi. Efektywność odmetanowania do 50 %.
efektywne odmetanowanie zrobów
w odległości 150÷200 m za frontem
ściany, czyli bezpośrednio ze strefy
wysokometanowej.
Do biernych metod
profilaktyki metanowej
zaliczamy:
1.Prognozowanie metanowości wyrobisk, oparte na badaniach własności
gazowych górotworu.
2.Stosowanie automatycznego monitoringu stężenia metanu w powietrzu.
Prowadzenie pełnego monitoringu zagrożenia metanowego rejonu
ściany przez czujniki metanometrii
automatycznej pracujące w KWK
„Brzeszcze” w systemie KSP-2C lub
„Venturon” o pomiarze ciągłym,
wyłączająco-rejestrujące, uwzględniając przemieszczanie się metanu
z prądem przepływającego powietrza
oraz miejsca możliwych wypływów
i nagromadzeń metanu.
3.Kontrola zagrożenia metanowego
przez odpowiednio przygotowane
i wyposażone służby kopalniane.
Niezależnie od metanometrii automatycznej prowadzona jest ręczna
kontrola zagrożenia metanowego
przez odpowiednio przygotowane
i wyposażone służby kopalniane,
zgodnie z opracowanymi instrukcjami i ustaleniami.
4.Szkolenie załogi i dozoru w problematyce zagrożenia metanowego.
5.Działalność jednostek naukowo-badawczych i uprawnionych rzeczoznawców w dziedzinie zagrożenia
metanowego.
6.Działalność kontrolno-inspekcyjna
organów nadzoru górniczego.
7.Posiedzenia kopalnianego zespołu
ds. zagrożeń metanowych.
Podsumowanie
1.Wykonanie prognozy metanowości
ściany z należytą dokładnością pozwala na określenie realnej wielkości
wydobycia dla określonych warunków wentylacyjnych i odmetanowania rejonu.
2.Eksploatację można prowadzić bezpiecznie w warunkach wysokiej metanowości przy :
a)doborze odpowiednich środków
techniczno-organizacyjnych,
b)odpowiedniej zdolności i efektywności odmetanowania, biorąc
pod uwagę kompleksowe wykorzystanie profilaktyki metanowej.
3.Efektywność odmetanowania zależy
od wielu czynników a w szczególności
od warunków górniczo-geologicznych występujących w danej kopalni,
w danej partii pokładu.
4.Wysoce efektywnym sposobem odmetanowania jest stosowanie tzw.
chodników metanowych nadległych.
32
W warunkach wysokiej prognozy
metanowości bezwzględnej ściany
wykonanie tzw. chodnika metanowego daje pewność osiągnięcia dużej
efektywności ujęcia gazu i zapewnienie przez to rytmiczności wydobycia
(efektywność ujęcia do 80%).
5.Metoda drenażu nadległego wywiera
pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa kopalni obniżając znacząco metanowość wentylacyjną, co
przekłada się na wielkość stężenia
metanu w wyrobiskach, a na skutek
tego zmniejsza prawdopodobieństwo
zaistnienia wybuchu metanu.
6.Wykonanie wyrobiska drenażowego nad pokładem eksploatowanym
w normalnych warunkach nie spowoduje kumulacji naprężeń w górotworze. W wyniku tego odmetanowanie
za pomocą drenażu nadległego może
być skutecznym środkiem profilaktyki
metanowej w pokładach zagrożonych
tąpaniami, w których niecelowe jest
wykonywanie równoległych chodników wentylacyjnych.
7.Dla zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa wobec zagrożenia
metanowego metody czynne i bierne
profilaktyki metanowej winny być
stosowane w sposób permanentny
i kompleksowy zapewniając skuteczne
zwalczanie zagrożenia metanowego.
■
ROK XVI
Ratownictwo górnicze nr 64
NR 3/2011
W Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.
Szkolenie w I półroczu 2011 r.
W ramach kształcenia ustawicznego Centralna Stacja Ratownictwa
Górniczego S.A. organizuje i prowadzi szkolenia dla pracowników
zakładów górniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z 12 czerwca 2002 r. oraz szkolenia
wynikające z innych przepisów dotyczących górnictwa podziemnego.
Pierwsza grupa obejmuje następujące
formy szkolenia:
1.seminarium kierowników ruchu zakładu górniczego z zakresu zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych
oraz prowadzenia akcji ratowniczych,
2.seminarium dyspozytorów ruchu zakładu górniczego z zakresu zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych
oraz prowadzenia akcji ratowniczych,
3.kurs kierowników akcji ratowniczych na dole,
4.kurs kierowników baz ratowniczych,
5.kurs podstawowy dla kierowników
kopalnianych stacji ratownictwa
górniczego,
6.kurs okresowy dla kierowników
kopalnianych stacji ratownictwa
górniczego,
7.kurs dla zastępowych kopalnianych
drużyn ratowniczych z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej,
Katarzyna Myślińska
CSRG S.A. w Bytomiu
mgr inż. Barbara Kochan
CSRG S.A. w Bytomiu
8.kurs podstawowy dla ratowników
górniczych,
9.kurs okresowy dla ratowników górniczych,
10.kurs podstawowy dla mechaników
sprzętu ratowniczego,
11.kurs okresowy dla mechaników
sprzętu ratowniczego,
12.kurs dla osób kierownictwa i dozoru
ruchu zakładu górniczego niewchodzących w skład drużyny ratowniczej.
Drugą grupę tworzą:
1.kurs podstawowy dla laborantów
w zakresie analizy gazów,
2.kurs dla kierowników laboratoriów
chemicznych w zakresie analizy
gazów,
3.kurs obsługi chromatografu gazowego,
4.seminarium dla specjalistów będących członkami kopalnianych drużyn ratowniczych,
5.seminarium dla członków sztabu
akcji ratowniczych,
6.kurs dla osób dozoru ruchu kopalnianych oddziałów przeciwpożarowych,
7.kurs dla osób wykonujących pomiary parametrów fizyko-chemicznych
powietrza kopalnianego,
8.kurs dla osób wykonujących kontrolę
sprzętu pomiarowego,
9.kurs dla osób wykonujących konserwację sprzętu przeciwpożarowego,
10.kurs dla osób zatrudnionych przy
napełnianiu zbiorników przenośnych
o pojemności powyżej 350cm3 w zakresie: gazy sprężone – butle,
11.kurs dla osób obsługujących specjalistyczny sprzęt do wykonywania
profilaktyki pożarowej,
12.kurs dla osób wykonujących konserwację i naprawę lamp górniczych,
13.kurs dla osób zatrudnionych przy
konserwacji sprzętu oczyszczającego
ucieczkowego i aparatów regeneracyjnych ucieczkowych,
14.kurs z zakresu obsługi ucieczkowych
aparatów regeneracyjnych różnych
typów oraz pochłaniaczy typu POG,
15.ćwiczenia w symulatorze dla dyspozytorów ruchu zakładu górniczego,
16.kurs I pomocy dla kierowników
KSRG,
17.kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Seminarium
KRZG
Seminarium
dyspozytorów
Kurs KAD
Kurs KB
Kurs KSRG
podstawowy
Kurs KSRG
okresowy
Kurs
pomocy przedmedycznej dla
zastępowych
Rodzaj szkolenia
Ilość osób
przeszkolo
nych
69
188
57
75
12
44
535
980
Ilość
kursów
2
12
4
4
1
2
24
49
Tabela 1. Zestawienie uczestników kursów ratowniczych organizowanych w 2011 r.
33
Razem
NR 3/2011
Lp.
Ratownictwo górnicze nr 64
Nazwa kursu
Ilość
uczestników
Ilość kursów
1.
Dla osób zatrudnionych przy napełnianiu
zbiorników przenośnych o pojemności powyżej
350 cm3
29
3
2.
Dla osób zatrudnionych przy konserwacji i
naprawie lamp górniczych
13
1
3.
Dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego.
20
2
4.
Dla osób wykonujących pomiary parametrów
fizyko-chemicznych atmosfery kopalnianej
17
2
5.
Dla osób konserwujących sprzęt ochrony układu
oddechowego
38
4
6.
Dla osób kontrolujących przyrządy pomiarowe
37
3
7.
Z zakresu użytkowania sprzętu ochrony układu
oddechowego
356
41
8.
Obsługa sprzętu do profilaktyki przeciwpożarowej
44
2
9.
Seminarium specjalistów kopalnianych drużyn
ratowniczych
23
1
10. Dla członków sztabu akcji
10
1
11. Kurs dla laboranta w zakresie analiz gazów
4
1
12. Kurs dla obsługi chromatografu gazowego
Kurs z zakresu ratownictwa górniczego
14. zorganizowany dla grupy chińskich specjalistów
18.01.2011 r.
Kurs z zakresu udzielania pomocy
15. przedmedycznej dla kierowników kopalnianych
stacji ratownictwa górniczego
Ćwiczenia z zakresu organizacji akcji ratowniczej
16.
w symulatorze działań ratowniczych
13
4
15
1
29
3
160
22
808
91
Razem
Tabela 2. Zestawienie uczestników kursów nieratowniczych organizowanych w 2011 r.
W I półroczu 2011r. w pierwszej grupie szkoleń zorganizowano łącznie 150
kursów, gdzie przeszkolono 3326 osób.
W drugiej grupie szkoleń zorganizowano 91 kursów szkoląc łącznie 808 osób.
Tabele prezentują dokładne dane dotyczące szkoleń. Tabela nr 1 przedstawia
dane szkoleń w grupie pierwszej, a tabela
nr 2 dane w grupie drugiej.
Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego w ramach działalności szkoleniowej prowadziły szkolenia z zakresu
ratownictwa górniczego dla ratowników górniczych, mechaników sprzętu
ratowniczego i dozoru ruchu zakładów
górniczych, które nie wchodzą w skład
kopalnianych drużyn ratowniczych oraz
z zakresu używania sprzętu ochrony
układu oddechowego. Łącznie w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego
w I półroczu 2011 roku zorganizowano
111 kursów i przeszkolono 2515 osób.
Dokładne dane dotyczące tych szkoleń
w okręgowych stacjach prezentuje tabela
nr 3 i tabela nr 4.
Dział Szkolenia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. uzyskał zatwierdzenie przez Wojewodę Śląskiego
programu kursu z zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Otwiera to drogę do
organizowania w/w kursu dla podmiotów
trudniących się ratownictwem w różnych
branżach zawodowych. W sierpniu tego
roku został uruchomiony pilotażowy
34
ROK XVI
kurs, którego ogólne kryteria przedstawiamy poniżej.
Kwalifikowana pierwsza pomoc to:
czynności podejmowane wobec osoby
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa
w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym.
W kursie może uczestniczyć osoba:
1.posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2.której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
3.zatrudniona lub pełniąca służbę
w jednostkach współpracujących
z systemem, o których mowa w art. 15
lub będąca członkiem tych jednostek.
Zakres czynności wykonywanych
przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
1.Resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową,
z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora
zautomatyzowanego;
2.Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
3.Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
4.Ochronę przed wychłodzeniem lub
przegrzaniem;
5.Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez
właściwe ułożenie osób w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego,
ochronę termiczną osób w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego;
6.Stosowanie tlenoterapii biernej;
7.Ewakuację z miejsca zdarzenia osób
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
8.Wsparcie psychiczne osób w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego;
9.Prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2.
Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych
programem kursu.
Ratownictwo górnicze nr 64
Ilość
uczestników
Ilość kursów
Ilość
uczestników
Ilość kursów
Ilość
uczestników
Ilość kursów
Ilość
uczestników
Dozór nie
wchodzący w
skład drużyn
ratowniczych
Ilość kursów
Kurs
okresowy
mechaników
Ilość
uczestników
Kurs
podstawowy
mechaników
Ilość kursów
Kurs
okresowy
ratowników
Ilość
uczestników
Kurs
podstawowy
ratowników
Ilość kursów
OSRG
NR 3/2011
Używanie
sprzętu
ochrony
układu
oddechowego
ROK XVI
O/Bytom
*CSRG S.A.
O/Jaworzno
3
61
9
167
1
17
2
39
9*
173*
0
0
4
71
7
106
1
25
2
28
13
366
0
0
O/Zabrze
5
74
7
111
1
15
2
25
11
314
12
104
15
255
30
550
4
76
7
123
45
1342
19
169
O/Wodzisław
Razem
3
49
7
166
1
19
1
31
12
489
7
65
Tabela 3.
lp.
Nazwa kursu
Ilość przeszkolonych
1
Kurs podstawowy dla ratowników górniczych
Kurs okresowy dla ratowników górniczych
255
550
3
Kurs podstawowy dla mechaników sprzętu ratowniczego
76
4
Kurs okresowy dla mechaników sprzętu ratowniczego
123
5
Kurs dla osób dozoru, który nie wchodzi w skład kopalnianych drużyn
ratowniczych
1342
Kurs z zakresu użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego
Razem
169
2515
2
6
Tabela 4.
Do egzaminu może przystąpić osoba,
która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1.Odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne
i praktyczne objęte programem kursu;
2.Posiada zaświadczenie, które utraciło ważność oraz jest zatrudniona
w jednostkach współpracujących
z systemem, o których mowa w art.
15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, pełni w nich służbę lub
jest ich członkiem.
Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych
ramowym programem kursu. Składa się
z dwóch części: egzaminu teoretycznego
i praktycznego. Każda część egzaminu
oceniana jest oddzielnie.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany
jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję
spośród zadań testowych opracowanych
przez Centrum Egzaminów Medycznych.
Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych
odpowiedzi na co najmniej 90 % zadań
testowych zawartych w karcie testowej.
Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:
35
1.dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
2.resuscytacji krążeniowo-oddechowej
na fantomie.
Osoba, która odbyła kurs i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym
otrzymuje zaświadczenie nabycia tytułu
ratownika. Zaświadczanie jest ważne
przez okres 3 lat od dnia jego wydania.
■
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
Polscy wykładowcy w Kolumbii
Seminaria Z bezpieczeństwa
pracy
W dniach 3 – 10 kwietnia 2011 r.
na zaproszenie departamentu górnictwa i energetyki departamentu
Cundinamarca, w porozumieniu
z ambasadą RP w Kolumbii, uczestniczyliśmy jako wykładowcy w cyklu
seminariów z zakresu bezpieczeństwa
pracy, środków ochrony osobistej
oraz zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych.
4 kwietnia 2011 r. rozpoczęliśmy
cykl seminariów, który obejmował
prowadzenie zajęć w pięciu wybranych miejscowościach, w pobliżu
których rozlokowane były podziemne
kopalnie. Uczestnikami seminariów
byli właściciele i pracownicy pobliskich kopalń.
mgr inż.
Zbigniew Kubica
Dyrektor OSRG Jaworzno
mgr inż.
Adam Ściuk
Dyrektor OSRG Zabrze
Pierwsze seminarium odbyło się
w miejscowości Guacheta i uczestniczyło w nim 70 słuchaczy (zdj. 1,2).
Bezpośrednio po zakończonych zajęciach seminaryjnych udaliśmy się do
kopalni Rinconcito. Nasza wizyta obejmowała tylko powierzchnię kopalni (zdj.
3,4,5,6), która udostępniona była dwoma
upadowymi wydrążonymi w zboczu góry.
Wg informacji właściciela kopalnia wydobywa około 2000 ton węgla na miesiąc,
przy zatrudnieniu 20 osób. Praca odby-
Zdj.1. Seminarium w miejscowości Guacheta.
wa się na jedną 12-godzinną zmianę od
poniedziałku do piątku, w sobotę jedną
6-godzinną zmianę, niedziele i święta są
dniami wolnymi od pracy.
Kolejne seminarium, odbyło się
5 kwietnia w miejscowości Cucunuba.
Wzięło w nim udział 53 uczestników
(zdj.7, 8).
4 i 5 kwietnia 2011 r. w godzinach
wieczornych uczestniczyliśmy w spotkaniach z sekretarzem departamentu
górnictwa i energetyki departamentu
Cundinamarca dr Lucy Stellą Gomez
Casallas. W drugim spotkaniu uczestniczył również doradca Ministra Górnictwa i Energetyki Kolumbii Carlos
Andres Cante Puentes. W trakcie tych
spotkań rozmawialiśmy na tematy związane z funkcjonowaniem górnictwa
Zdj.2. Słuchacze pierwszego seminarium w miejscowości Guacheta.
Zdj. 3,4. Kopalnia Rinconcito
36
ROK XVI
kolumbijskiego oraz bezpieczeństwem
pracy w górnictwie.
Kolejna miejscowość, w której prowadziliśmy seminarium to Menocon,
gdzie 6 kwietnia 2011r. było obecnych
80 uczestników (zdj. 9,10).
7 kwietnia 2011 r. przeprowadziliśmy
szkolenie dla 77 uczestników w miejscowości Tausa (zdj. 11,12). Każde szkolenie
prowadzone było z pełnym tłumaczeniem
na hiszpański przez tłumacza.
8 kwietnia 2011 r. w miejscowości Lenguazaque zorganizowano szkolenie seminaryjne dla 70 uczestników (zdj. 13,14).
Ratownictwo górnicze nr 64
Wszystkie seminaria prowadzone były
z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych. Miejscowości,
w których się odbywały oddalone były
od Bogoty, stolicy Kolumbii, średnio
o około 80 km.
9 kwietnia 2011 r. w miejscowości Cucunuba odbyła się konferencja górnicza
(zdj. 15,16,17) pod przewodnictwem
gubernatora prowincji Cundinamarca
Andresa Gonzalesa Diaza z udziałem
między innymi dyrektora generalnego
Ingeominas Oskara Paredesa oraz ambasadora RP w Kolumbii Jacka Perlina.
NR 3/2011
Gubernator na konferencji złożył nam
serdeczne podziękowania za przeprowadzenie seminariów akcentując bardzo
wysoki poziom wykładów i profesjonalizm
prowadzenia. Podkreślił duże znaczenie
tego szkolenia dla społeczności górniczej
prowincji Cundinamarca. Jednocześnie
na ręce ambasadora RP złożył deklarację
dalszej współpracy w zakresie szkolenia
pracowników górnictwa prowincji Cundinamarca.
■
Zdj. 5,6. Kopalnia Rinconcito.
Zdj. 7. Wykład na drugim seminarium w miejscowości Cucunuba.
Zdj. 8. Słuchacze drugiego seminarium w miejscowości Cucunuba.
Zdj. 9 i 10. Seminarium w Menocon.
37
NR 3/2011
Ratownictwo górnicze nr 64
ROK XVI
Zdj. 11 i 12. Seminarium w Tausa.
Zdj. 13 i 14. Seminarium w Lenguazaque.
Zdj. 15,16,17. – Konferencja górnicza w Cucunuba.
Fot: archiwum CSRG S.A.
38
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
Dział Ratownictwa ds. Szkolenia
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25
tel. 032 3880419; 032 3880453; fax: 032 2822681
www.csrg.bytom.pl
e-mail: [email protected]
Dział Szkolenia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oferuje szkolenia:
 dla pracowników zakładów górniczych, wynikające z zapisów rozporządzenia
Ministra Gospodarki z 12 czerwca 2002r. w sprawie ratownictwa górniczego,
 dla służb kopalnianych, których celem
jest podniesienie wiedzy w zakresie:
-
pomocy przedmedycznej,
-
profilaktyki pożarowej,
-
pomiarów parametrów fizykochemicznych powietrza kopalnianego,
-
obsługi sprzętu ochrony dróg
oddechowych,
-
innych zagadnień związanych
z górnictwem podziemnym.
Dział Szkolenia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu posiada:
 Akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty,
 Stwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach o spełnieniu warunków
do prowadzenia szkoleń pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych.
 Wpis do prowadzonej przez Miasto Bytom ewidencji niepublicznych szkół i placówek
jako: NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Zapraszamy
podmioty trudniące się ratownictwem,
w różnych branżach zawodowych
na:
KURS Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ
PIERWSZEJ POMOCY,
którego program został zatwierdzony przez
Wojewodę Śląskiego.
Centralna
Stacja
Ratownictwa
Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom
tel. 32 282 – 25 – 25
fax. 32 282 – 26 – 81
e-mail:
[email protected]
http://www.csrg.bytom.pl

Podobne dokumenty