Ryszard Bartnik
Transkrypt
Ryszard Bartnik
Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Kazimierz GATNAR Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 tel.: 32 476 26 72 e-mail: [email protected] DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI KOGENERACYJNYCH I TRÓJKOGENERACYJNYCH UKŁADÓW Z SILNIKAMI ZASILANYMI GAZEM KOPALNIANYM EXPERIENCES GAINED FROM EXPLOITATION OF COGENERATION AND TRIGENERATION PLANTS FUELLED WITH COAL BED METHANE Streszczenie. W referacie przedstawiono ogólne informacje dotyczące Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Spółki Energetycznej „Jastrzębie”S.A., zasobów metanu pokładów węgla i sposobów jego gospodarczego wykorzystania w ramach realizowanych programów energetycznych. Przedstawiono wykorzystanie gazu kopalnianego w istniejących instalacjach Elektrociepłowni a także zrealizowanych inwestycjach na bazie silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła/chłodu. Omówiono układ kogeneracyjny zrealizowany przez SEJ S.A. na terenie kop. „Krupiński” z wykorzystaniem gazu z odmetanowania tej kopalni, jego budowę, efekty ekonomiczne dotychczasowej pracy a także doświadczenia eksploatacyjne. Referat przedstawia również sposób wkomponowania jednostki produkcyjnej w układ elektroenergetyczny i cieplny kopalni „Krupiński”. Trójgeneracyjny układ z silnikiem gazowym TBG 632 V16 został przedstawiony na przykładzie realizacji inwestycji „Centralna klimatyzacja kopalni „Pniówek”, w której kogeneracyjny układ silnika gazowego stanowi jednostkę napędową dla członu chłodniczego o mocy gwarantowanej 5,0 MWch składającego się z chłodziarek absorpcyjnych i sprężarkowych. Także w tym przypadku przedstawiono budowę, wkomponowane w układ elektroenergetyczny kop. „Pniówek”, efekty ekonomiczne i doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji układu. Wnioski końcowe są próbą uogólnienia i podsumowania doświadczeń z dotychczasowej eksploatacji kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów energetycznych z silnikami TBG 632 V16 wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Układy te są pierwszymi - i jak dotychczas jedynymi - kogeneracyjnymi i trójgeneracyjnymi układami o tak wysokiej mocy na bazie silników gazowych wykorzystującymi gaz kopalniany. Summary. The paper presents experiences gained from running gas engine based cogeneration and trigeneration plants fuelled with coal bed methane. General information about Jastrzębie Coal Company and Jastrzębie Energy Company is given together with the description of coal bed methane deposits and ways of its utilization. Two gas engine based plants are presented. The first one is a cogeneration plant put up at “Krupiński” Coal Mine. The second one is a trigeneration plant built at “Pniówek” Coal Mine under the project titled “coal mine central air conditioning”. In both cases the integration of the gas fired plant with an existing energy system of the coal mines is presented. Finally the article presents an operational experiences gained during the exploitation of the plants. The main problems are pointed out and discussed as well as the figures of availability and reliability are shown. Economic effectiveness of the projects is also analysed. Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 191 Gatnar K.: Doświadczenia z eksploatacji kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów z silnikami ... 1. Wprowadzenie 1.1. Ogólne informacje o JSW S.A. i SEJ S.A. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. grupuje 5 czynnych kopalń (zał. nr 1) o obszarze nadania górniczego wynoszącym 122 km2 i produkcji węgla koksowego typu 35.1 i 35.2 na poziomie ok. 14 mln Mg rocznie. Warunki geologiczne zalegania złoża powodują, że w trakcie prowadzonych robót górniczych uwalniane są znaczne ilości metanu, którego część w ilości ok. 87 mln CH4 rocznie jest ujmowana odmetanowaniem i wykorzystywana gospodarczo w skojarzonych układach energetycznych i energetyczno-chłodniczych. Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. została utworzona dnia 01.11.1995 r. w ramach realizacji programu restrukturyzacji górnictwa przez połączenie obu dotychczasowych zakładów JSW S.A. Elektrociepłowni „Moszczenica” i „Zofiówka” a w powołanym podmiocie gospodarczym 100 % akcji objęła JSW S.A. W chwili obecnej w skład SEJ S.A. wchodzi również EEG Zakład nr 3, który eksploatuje silniki gazowe na terenie kop. „Krupiński” i „Pniówek” oraz ciepłownię węglowo-gazową „Pniówek”. Działalność SEJ S.A. obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (również w skojarzeniu) na potrzeby tak zakładów JSW S.A. jak odbiorców zewnętrznych (PEC Jastrzębie, GZE S.A.) oraz sprężonego powietrza i „chłodu” na potrzeby JSW S.A. Moc zainstalowana ogółem wynosi 602,8 MWt, 109,1 MWel i 5,8 MWch a wielkość produkcji sprzedanej w roku 2002 wynosiła: - energia elektryczna ciepło sprężone powietrze energia „chłodu” – 557.483 MWh – 1.890.900 GJ – 384.892 x 103 m3 – 29.280 MWh. 1.2. Program wykorzystania metanu z obszaru górniczego JSW S.A. W roku 1993 z chwilą powstania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. został opracowany długofalowy program wykorzystania mieszanek metanowo-powietrznych o koncentracji CH4 na poziomie 50–60 % - ujmowanych odmetanowaniem – do celów gospodarczych w skojarzonych układach energetycznych tak istniejących jak nowobudowanych. W załączniku nr 2 przedstawiono ujęcie i wykorzystanie metanu za rok 2002. Realizacja programu zakłada docelowe pełne wykorzystanie ujmowanego metanu w wyniku realizacji następujących przedsięwzięć: ♦ rozbudowa układów kotłowych o nowe jednostki, modernizacja istniejących kotłów w kierunku jednostek dwupaliwowych, ♦ przebudowa układów przesyłowych dla zwiększenia możliwości przesyłu metanu, ♦ rozbudowa układów energetycznych o jednostki produkcyjne na bazie silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ♦ wykorzystanie skojarzonego układu energetycznego jako jednostki napędowej w instalacji centralnej klimatyzacji kop. „Pniówek” oraz planowanych instalacjach w kolejnych kopalniach, ♦ budowa instalacji wzbogacania mieszanek metanowych do parametrów gazu rurociągowego (GZ-50) i sprzedaż gazu do sieci komunalnej (instalacja o wydajności 2.500 m3/h). W ramach tego programu zostały zrealizowane układy: - kogeneracyjny na terenie kop. „Krupiński”, - trójkogeneracyjny na terenie kop. „Pniówek”. 192 Centrum Doskonałości OPTI_Energy www.ise.polsl.gliwice.pl/centrum Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej 2. Skojarzony układ energetyczny EC „Krupiński” 2.1. Historia budowy Inwestycja została zrealizowana przez EEG Suszec Sp. z o.o. (aktualnie w strukturze SEJ S.A.) w roku 1997 w rekordowo krótkim terminie bo od podpisania kontraktu z Saarberg Fernwärme GmbHw lutym 1997 r. do uruchomienia w grudniu 1997 r. w ciągu 10 miesięcy. Agregat prądotwórczy na bazie silnika gazowego TBG 632 V16 produkuje energię elektryczną i ciepło na potrzeby kop. „Krupiński” wykorzystując gaz z odmetanowania tej kopalni. 2.2. Opis instalacji Kompletny zestaw prądotwórczy obejmuje silnik TBG 632 V16 firmy MWM Deutz i generator firmy Van Kaick umieszczone na wspólnej ramie stalowej. Układy odbioru ciepła z chłodzenia silnika i spalin wraz z chłodnicami awaryjnymi do zrzutu ciepła na zewnątrz, tłumik wraz z katalizatorem oraz układy regulacji i sterowania automatyki stanowią podstawowe elementy instalacji. Moc znamionowa agregatu początkowo wynosiła 2,7 MWel + 3,1 MWt jednak w roku 2003 po uzgodnieniach z producentem została podniesiona do 3,0 MWel + 3,4 MWt. Silnik TBG 632 V16 jest silnikiem czterosuwowym pracującym w układzie Otto na mieszance zubożonej, 16-to cylindrowym wyposażonym w turboładowanie z dwustopniowym chłodzeniem mieszanki, z zapłonem iskrowym o pojemności skokowej silnika 271,7 dm3. Generator jest generatorem trójfazowym o mocy znamionowej 3405 KVA i czynnej 2713 kW obrotach 1000 min-1 i sprawności przy maksymalnym obciążeniu na poziomie 96,4 do 97 %. Sterowanie i kontrola pracy agregatu prądotwórczego odbywa się za pomocą w pełni zautomatyzowanego i zintegrowanego systemu zarządzania TEM firmy MWM Deutz. W przypadku zakłóceń i przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy system ten powoduje automatyczne wyłączenie silnika. W przypadku: ♦ ograniczenia dostawy gazu, ♦ spadku koncentracji metanu, ♦ wzrostu temperatur wody w obiegu chłodzenia, ♦ wzrostu temperatury zasysanego powietrza następuje automatyczna redukcja mocy proporcjonalna do poziomu zmian powyższych czynników do wysokości 75 % mocy znamionowej, po przekroczeniu której następuje wyłączenie agregatu. 2.3. Wyniki uzyskane na kogeneracyjnym układzie z silnikami gazowymi TBG 632 V16 W tabeli nr 1 przedstawiono raport z pracy silnika TBG 632 V16 pracującego w układzie energetycznym kop. „Krupiński”, natomiast w tabeli nr 2 stopień pokrycia potrzeb kopalni produkcją z układu kogeneracyjnego. Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 193 Gatnar K.: Doświadczenia z eksploatacji kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów z silnikami ... Tabela 1 Raport z pracy silnika TBG 632 V16 w Kopalni „Krupiński” na dzień 31.05.2003 r. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jedn. Od uruchomienia Maj 2003 miary w XII 1997 r. h 734 43.054 tys. m3 562 30.693 % 61 58 kW 2.719 2.641 MWh 1.995 113.698 GJ 4.033 257.747 zł 527.670 22.538.860 zł 291.488 15.684.875 zł 236.182 6.853.985 zł 190.494 8.939.079 Wyszczególnienie Godziny pracy Zużycie paliwa (CH4) Średnia koncentracja (CH4) Średnie obciążenie Produkcja energii elektrycznej Produkcja ciepła ogółem Wartość produkcji (ogółem) - energia elektryczna - ciepło Koszty eksploatacji Tabela 2 Pokrycie potrzeb kopalni produkcją z układu skojarzonego. 1999 Lp. Wyszczególnienie Ilość Stopień pokrycia potrzeb (%) Energia elektryczna [MWh] - zużycie kopalni 133.53 1. 14,7 - w tym z układu 19.64 skojarzonego Ciepło [GJ] - zużycie kopalni 173.84 2. 14,2 - w tym z układu 24.64 skojarzonego 2000 Ilość 134.01 20.14 Ilość Stopień pokrycia potrzeb (%) 138.25 15,0 153.31 47.87 2001 Stopień pokrycia potrzeb (%) 18.056 31.88 Stopień pokrycia potrzeb (%) Ilość 129.66 13,1 148.90 31,2 2002 17,4 22.57 113.78 21,4 36,5 41.51 2.4. Doświadczenia z eksploatacji kogeneracyjnego układu w kop. „Krupiński” 2.4.1. Strona mechaniczna agregatu. W trakcie dotychczasowej eksploatacji wystąpiły następujące zdarzenia ruchowe. ♦ Uszkodzenie pierścienia zgarniającego w cylindrze A-7 Co objawiło się ciągłym, trwającym dobę wzrostem temperatury i awaryjnym wyłączeniem agregatu po przekroczeniu temperatury granicznej 400 °C. ♦ Uszkodzenie mostka zaworowego głowicy A-5 Nastąpiło po 6 miesiącach eksploatacji agregatu zabezpieczenia od wzrostu temperatury w przelotni. i spowodowało zadziałanie ♦ Nadmierne i nierównomierne zużycie gniazd zaworowych Pierwszym sygnałem o nierównomiernym zużyciu gniazd zaworowych było powstanie nieszczelności pomiędzy pierścieniem gniazda zaworu a korpusem głowicy. Postępujący 194 Centrum Doskonałości OPTI_Energy www.ise.polsl.gliwice.pl/centrum Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej proces nierównomiernego zużycia spowodował wymianę – w ramach gwarancji – wszystkich 16 głowic po przepracowaniu 4300 rbg. A następnie po przepracowaniu 8761 rbg. i 13.265 rbg. od uruchomienia. Po zmianach konstrukcyjnych oraz zastosowaniu innych materiałów i świec zapłonowych problem nadmiernego i nierównomiernego zużycia gniazd zaworowych został przez producenta opanowany o czym świadczy fakt, że obecnie głowice pracują 15.000 do 17.000 rbg. ♦ Niewłaściwa praca regulatorów mieszanki gazowej Niewłaściwą pracę objawiającą się nierównomiernymi temperaturami w komorach spalania przy rozruchu silnika stwierdzono po przepracowaniu 8000 rbg. Doszło również do zablokowania regulatora mieszanki w skrajnym położeniu a przyczyną było odkształcenie wałków napędowych i niedomykanie elementów regulacyjnych. Po zmianie technologii wykonania wałków napędowych problem został rozwiązany. ♦ Wzrost temperatury w komorze silnika W sezonie letnim przy temperaturach otoczenia przekraczających +25°C następował wzrost temperatury na ssaniu powyżej + 27°C powodując automatyczną redukcję mocy agregatu. W czasie kontroli i pomiarów stwierdzono powstawanie poduszki gorącego powietrza w rejonie napływu powietrza na ssanie silnika a przyczyną było: - niewłaściwe usytuowanie czerpni powietrza , - umieszczenie wylotu powietrza z przewietrzania komory silnika w ścianie bocznej zamiast w stropie. Dodatkowo stwierdzono niewłaściwą cyrkulację powietrza w rejonie chłodnic zewnętrznych (awaryjnych) a także najprawdopodobniej zbyt małą projektową wydajność układu chłodzenia zewnętrznego. ♦ Wzrost temperatur w układzie chłodzenia silnika. Przy temperaturach zewnętrznych dochodzących do +30°C występowały awaryjne wyłączenia spowodowane przekroczeniem granicznej temperatury wody chłodzącej (94°C). Dotychczasowe doświadczenia ruchowe wskazują, że najprawdopodobniej zaprojektowano zbyt niską wydajność wymiennika ciepła na obiegach wewnętrznym lub zewnętrznym. ♦ Katalizator i wymiennik spaliny-woda (AWT). Po 10 miesiącach pracy stwierdzono, że katalizator ulega stopniowym uszkodzeniom a uszkodzone elementy przemieszczając się, zamykają światło przelotu w wymienniku spaliny-woda (spaliny płyną wewnątrz rurek) powodując wzrost obciążenia cieplnego fragmentów wymiennika i utratę szczelności. Pierwotnie dokonywano napraw wymiennika a obecnie agregat prądotwórczy pracuje bez katalizatora dotrzymując wartość dopuszczalnej emisji: - dwutlenek azotu poniżej 3,5 kg/h - tlenek węgla poniżej 5,5 kg/h. 2.4.2. Strona elektryczna agregatu. W trakcie eksploatacji wystąpiły drobne usterki: - trudność z synchronizacją agregatu na skutek przekazywania błędnych informacji z czujnika obrotów, - rozregulowanie regulatora napięcia generatora, - uszkodzenie karty analogowej w głównym komputerze. Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 195 Gatnar K.: Doświadczenia z eksploatacji kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów z silnikami ... 3. Trójgeneracyjny układ energetyczny EC „Pniówek” 3.1. Historia budowy Decyzja o realizacji inwestycji „Centralna klimatyzacja kop. „Pniówek” na bazie skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego” została podjęta przez JSW S.A. w roku 1998 przy następującym podziale rzeczowym i finansowym: - Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. – część powierzchniowa tj. silniki gazowe, instalacje energetyczne, chłodziarki, rurociągi powierzchniowe, - JSW S.A. kop. „Pniówek” – część dołowa tj. rurociągi w szybie, podajnik trójkomorowy SIEMAG na poz. 858 m, sieć dołowych rurociągów rozprowadzających chłodnice. Całość instalacji była realizowana przez szereg wykonawców przy czym instalację silników gazowych i chłodziarek - po wygranym przetargu - wykonywała (podobnie jak w kop. „Krupiński”) niemiecka firma Saarberg Fernwärme GmbH. Harmonogram terminowy przewidywał realizację w dwu etapach: - I etap z terminem realizacji czerwiec 2000 r. Pierwszy silnik gazowy TBG 632 V16 o mocy 3,2 MWel i 3,7 MWt oraz układ chłodniczy o mocy znamionowej 5,0 WMch, - II etap z terminem realizacji październik 2000 r. Drugi silnik gazowy TBG 632 V16 o mocy analogicznej jak pierwszy. 3.2. Opis instalacji Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy (trójkogeneracyjny) w kop. „Pniówek” składa się z dwu identycznych członów: silnik gazowy, chłodziarka absorpcyjna i chłodziarka sprężarkowa o mocy chłodniczej znamionowej 2,5 MWch każdy. Załącznik nr 3 przedstawia schemat układu energetyczno-chłodniczego a załącznik nr 4 wykres Sankey’a tego układu. 3.2.1. Silniki Paliwem dla silników gazowych - analogicznych jak w kogeneracyjnym układzie w kop. Krupiński", tylko wyższej mocy znamionowej -jest mieszanka powietrzno-metanowa z odmetanowania kop. „Pniówek" o zawartości CH4 50 - 60 %. W celu zapewnienia niskiej emisji tlenków azotu i tlenków węgla, spalanie w cylindrach silnika odbywa się przy znacznym nadmiarze powietrza sięgającym wartości λ l ,8 - 2,0 przy czym regulacja nadmiaru odbywa się osobno dla każdego cylindra przez utrzymywanie temperatury spalania w stosunkowo wąskim przedziale. 3.2.2. Chłodziarki - Silnik ma dwa poziomy odzysku ciepła. obieg ciepłowodny o nominalnym gradiencie 86°C/72°C dla odzysku ciepła z chłodzenia korpusu silnika, oleju i powietrza po turbodoładowaniu, obieg gorącowodny o nominalnym gradiencie 125°C/100°C dla odzysku ciepła ze spalin. Taki układ odzysku ciepła daje wskaźnik przetwarzania na energię cieplną na poziomie ok. 41% i sprawność ogólną na poziomie 80 %. Ciepło odzyskane z silnika w pierwszej kolejności służy do napędu chłodziarek absorpcyjnych a przy zmniejszonym zapotrzebowaniu (praca ze zmniejszoną mocą chłodniczą) jest kierowane do sieci ciepłowniczej kopalni. 196 Centrum Doskonałości OPTI_Energy www.ise.polsl.gliwice.pl/centrum Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Chłodziarki pracują połączone w szereg po stronie wody zimnej stanowiącej medium chłodnicze (300 m3/h). Z każdym silnikiem współpracuje układ chłodniczy: ♦ chłodziarka absorpcyjna na obiegu ciepłowodnym o mocy chłodniczej 600 kW wykorzystująca ciepło z chłodzenia silnika (800 kW) schładzająca wodę z 18°C do 14,5°C, ♦ chłodziarka absorpcyjna na obiegu gorącowodnym o mocy chłodniczej 1730 kW wykorzystująca ciepło ze spalin (2449 kW) schładzająca wodę z 14,5°C do 4,5°C, ♦ chłodziarka sprężarkowa amoniakalna wykorzystująca część mocy generatora (570 kW) schładzająca wodę z 4,5°C do 1,5°C (2,0°C). Zainstalowane moce chłodnicze dla jednego ciągu wynoszą 2,92 MWch zapewniając odpowiednią nadwyżkę nad moc gwarantowaną 2,5 MWch. Chłodziarki absorpcyjne to chłodziarki bromolitowe (LiBr + H2O) gdzie absorbenem jest roztwór bromku litu a czynnikiem chłodniczym woda, która będąc pod niskim ciśnieniem osiąga w chłodziarce gorącowodnej temperaturę wrzenia na poziomie + 3,5°C. Producentem chłodziarek typu YIA HW 3B3 i YIA HW 6c4 jest firma YORK. Chłodziarki sprężarkowe to chłodziarki amoniakalne w rozwiązaniu śrubowym, gdzie czynnikiem roboczym jest amoniak NH3 dlatego pracują w układzie zamkniętym w oddzielnych komorach z systemem wykrywania obecności amoniaku i wentylacji awaryjnej. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo obsłudze i pozwala wcześnie wykrywać i usuwać ewentualne nieszczelności. 3.2.3. Dołowa instalacja chłonicza. Woda chłodnicza o temperaturze 1,5°C – 2°C i przepływie 300 m3/h rurociągami o średnicy φ 300 jest kierowana szybem na poziom 853 m do podajnika trójkomorowego SIEMAG DRK 200 gdzie następuje redukcja ciśnienia z 9,5 MPa do ciśnienia 2,0 MPa na obiegu dołowym a woda zimna wypycha wodę ogrzaną o temperaturze ok. 18°C na powierzchnię w kierunku chłodziarek. Dla zapewnienia ciągłości przepływu wody chłodniczej w obiegu pierwotnym i wtórnym podajnik tworzą trzy komory rurowe, których cykle pracy są przesunięte w fazie o 120°. Strata ciepła na podajniku wynosi ok. 0,5°C a jego praca jest nadzorowana przez system kontrolny, który alarmuje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Z podajnika SIEMAG woda chłodząca płynie rurami preizolowanymi do chłodnic woda-powietrze w wyrobiskach eksploatacyjnych. Chłodnice te są na bieżąco przebudowywane w miarę postępu robót górniczych. 3.3. Wyniki uzyskane na trójkogeneracyjnym układzie z silnikami gazowymi W tabeli nr 3 przedstawiono raport z pracy silników TBG 632 V16 nr 1 i 2 pracujących w układzie energetycznym kop. „Pniówek”, natomiast w tabeli nr 4 stopień pokrycia potrzeb kopalni produkcją z układu trójkogeneracyjnego. Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 197 Gatnar K.: Doświadczenia z eksploatacji kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów z silnikami ... Tabela 3 Raport z pracy silników TBG 632 V16 w kop. „Pniówek” na dzień 31.05.2003 r. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wyszczególnienie Godziny pracy Zużycie paliwa (CH4) Średnia koncentracja Średnie obciążenie Produkcja energii elektrycznej Produkcja ciepła Wartość produkcji ogółem - energia elektryczna - ciepło Koszty eksploatacji h tys.m3 % kW MWh GJ zł zł zł zł Od uruchomienia w roku 2000 Nr 1 Nr 2 Maj 2003 Jednostka miary Nr 1 Nr 2 720 725 880 50 2.914 2.032 2.097.312 1.472.688 9.433 761.334 512.933 248.401 581.862 23.509 21.011 37.352 56 2.919 2.936 68.633.997 61.699.721 405.435 22.989.465 15.624.459 7.365.006 21.689.943 Tabela 4 Pokrycie potrzeb kopalni produkcją z układu skojarzonego 2000 Lp. 1. 2. 3. Wyszczególnienie Ilość Energia elektryczna [MWh] - zużycie kopalni 195.485 - w tym z układu 11.865 skojarzonego Ciepło [GJ] - zużycie kopalni 148.154 - w tym z układu 3.644 skojarzonego Energia chłodu [MWh] 36.580 2001 Stopień pokrycia potrzeb % 2002 Stopień pokrycia potrzeb % Ilość 196.397 6,1 40.374 100 42.957 38.418 Stopień pokrycia potrzeb % 199.120 20,6 178,475 2,5 Ilość 35.160 17,7 166.441 24,1 100 23.434 29.280 14,1 100 3.4. Doświadczenia z eksploatacji trójkogeneracyjnego układu w kop. „Pniówek” 3.4.1. Strona mechaniczna agregatu W trakcie dotychczasowej eksploatacji silnika gazowego TBG 632 V16 wystąpiły następujące zdarzenia ruchowe: ♦ Występowały przypadki pękania sprężyn zaworowych jednak nie powodowało to postojów agregatu ponieważ stwierdzano je i usuwano (wymieniano uszkodzone na nowe) w trakcie rutynowych przeglądów. ♦ Wykorzystanie przez producenta doświadczeń z pracy pierwszego silnika w kop. „Krupiński” pozwoliło na tryle poprawić konstrukcję głowic i gniazd zaworowych, że występujące poprzednio problemy z nadmiernym i nierównomiernym zużyciem, zostały wyeliminowane. Wymiany głowic w silnikach nr 1 i 2 przedstawia tabela nr 5. 198 Centrum Doskonałości OPTI_Energy www.ise.polsl.gliwice.pl/centrum Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Tabela 5 Wymiany głowic w silnikach TBG 632 V16 Silnik nr 2200761 nr 1 2200849 nr 2 Ilość przepracowanych godzin od uruchomienia [rbg] 19.12.2000 r. 18.08.2002 r. 04.12.2002 r. 3868 17.147 17.085 Zalecany przez producenta czasokres pracy głowic Ilość przepracowanych godzin na dzień 25.02.2003 r. 10.000 10.000 24.871 22.367 ♦ W silniku nr 1 duże zbicie siedzeń gniazd zaworowych spowodowało konieczność wymiany po 3.868 rbg. jednak należy zaznaczyć, że były to głowice starego typu. Wymiana na nowy typ spowodowała, że obecne czasy pracy znacznie przekraczają żywotność określoną przez producenta na 10 tys. godzin. Czasokres wymiany innych elementów ruchowych silników gazowych oraz oleju przedstawia tabela nr 6. Tabela 6 Wymiana elementów ruchowych i oleju [rbg] Lp. Nazwa Silnik 2200761 nr 1 Silnik 2200849 nr 2 13.000 13.000 * producent zaleca po 8000 *producent zaleca po 8000 Rozrusznik (powietrzny) Turboładowanie 14.520 14.000 4. Katalizatory 6.320 21.440 14.000 2000 5. 6. Filtry olejowe Olej (Mobil Pegasus syntetyczny) 8.000 12.388 1. Świece zapłonowe 2. 3. * wymiana z powodu uszkodzenia 8.000 11.151 ♦ Turboładowanie zostało wymienione po 14 tys. godzin w ramach gwarancji ze względu na stwierdzone w trakcie przeglądu popękanie korpusów turboładowarek. Producent nieprawidłowo dobrał również wydajność turboładowania co było powodem ograniczenia mocy agregatu przez układ sterowania. Po wymianie silniki osiągają moc znamionową 3,2 MWel. ♦ W dniu 29.11.2002 r. doszło do awaryjnego zatrzymania silnika nr 2 na skutek rozszczelnienia układu chłodzącego w głowicy cylindra A7 przy zaworze wydechowym. Wzrost temperatury i ciśnienia w układzie chłodzenia spowodował zadziałanie zaworów bezpieczeństwa w obiegu chłodzenia i wypływ ok. 1200 l glikolu na posadzkę poziomu + 6m (nad silnikiem) Glikol grawitacyjnie spłynął pomiędzy izolację termiczną a kanały spalin gdzie doszło do jego zapłonu. Po tej awarii przebudowano układy przelewowe z zaworów bezpieczeństwa w układzie chłodzenia silników i wykonano progi ochronne wokół przelotni kanałów spalin przez stop na poziomie + 6m. ♦ Katalizator na wylocie spalin z silnika. Stosowana metoda odmetanowania pod depresją centralnej powierzchniowej stacji, długość dołowej sieci rurociągów metanowych oraz specyfika drenażu w wyrobiskach korytarzowych i eksploatacyjnych stwarzają znaczne problemy techniczne z utrzymaniem koncentracji CH 4. Jakość mieszanki gazowej z odmetanowania kopalni (duże i niejednokrotnie bardzo dynamiczne wahania koncentracji CH4) a także inne przyczyny zewnętrzne powodują znaczną ilość odstawień co ma duży wpływ na żywotność katalizatora. Ilość i przyczyny odstawień od uruchomienia do dnia 30.06.2003 r. przedstawia tabela nr 7. Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 199 Gatnar K.: Doświadczenia z eksploatacji kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów z silnikami ... Tabela nr 7 Ilość i przyczyny odstawień silników nr 1 i 2 Rok/przyczyna 2000 2001 2002 2003 Jakość gazu 25 38 191 99 Ilość odstawień Inne zewnętrzne Brak odbioru ciepła 26 44 35 12 33 34 25 12 Razem 74 116 251 123 Jak widać z powyższego zestawienia główną przyczyną odstawień agregatów jest jakość gazu, a na drugim miejscu perturbacje pracy członu chłodniczego. ♦ Powietrze wlotowe do silnika. Podobnie jak w silniku pracującym w kop. „Krupiński”, przy temperaturach zewnętrznych przekraczających + 25°C (a obecnie przekraczających nawet +30°C) występują problemy ze schłodzeniem powietrza poniżej + 27°C i utrzymaniem znamionowej mocy silnika. 3.4.2. Strona elektryczna agregatu W trakcie dotychczasowej eksploatacji nie odnotowano żadnych zdarzeń ruchowych związanych ze stroną elektryczną agregatów co świadczy o właściwym doborze i wysokiej klasie układów, zabezpieczeń i automatyki sterowania. 3.4.3. Chłodziarki ♦ Chłodziarki absorpcyjne bromkowo-litowe. Praca bez problemów technicznych, roboty serwisowo-regulacyjne po 2600 rbg., przeglądy co 4000 rbg., czyszczenie chemiczne po stronie wody zimnej co 4000-6000 rbg.. ♦ Chłodziarki śrubowe amoniakalne. - awarie sterowania elektrycznego – wypalenie paneli sterujących (po 13.360 rbg.), zwarcie styków (po 13.180 rbg.), awarie modułów sterowania i wejściowego (po 11.538 rbg. i 13.784 rbg.), - rozszczelnienie obiegu amoniaku (po 13.360 rbg.), - zużycie łożysk i awaria rotorów sprężarki (po 16.985 rbg.), - przepalenie grzałek oleju (po 16.768 rbg.). ♦ Zrzut ciepła z chłodziarek. W okresie bardzo wysokich temperatur zewnętrznych wydajność chłodni wentylatorowej ma wpływ na osiąganą moc chłodniczą chłodziarek ze względu na możliwość odprowadzenia ciepła ze skraplaczy. 3.4.4. Dołowy układ klimatyzacji. ♦ Trójkomorowy podajnik cieczy typu DRK 200 SIEMAG. Cyklicznie co ok. 5000 rbg. pracy urządzenia pojawia się zjawisko niedomykania głównych zaworów zwrotnych po stronie wody ciepłej i uderzeń hydraulicznych. Przyczyną jest zmęczenie (skrócenie nawet o 25 mm) sprężyn w zaworach a nawet ich 200 Centrum Doskonałości OPTI_Energy www.ise.polsl.gliwice.pl/centrum Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej pękanie. Sprężyny są więc z odpowiednim wyprzedzeniem wymieniane w trakcie okresowych przeglądów. ♦ Sieć rurociągów wody zimnej. Znaczne oddalenie chłodnic (rurociągi 100 zasilania i powrotu o długości ok. 3,5 – 4,5 km) powoduje, że występują problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości wody chłodniczej a tym samym mocy chłodniczej na wlocie do chłodnicy znajdującej się w wyrobisku eksploatacyjnym. ♦ Chłodnice powietrza. Chłodnice powietrza budowane są w wyrobiskach przyścianowych możliwie najbliżej frontu eksploatacyjnego dla uzyskania maksymalnego schłodzenia powietrza w rejonie ściany. Takie usytuowanie, a także ilość przepływającego przez chłodnicę powietrza zanieczyszczonego pyłem węglowym i kamiennym (wynosząca ok. 500 m3/min) powodują, że w ciągu jednej zmiany roboczej (8h) znaczne ilości pyłu osadzają się na zewnętrznej powierzchni rurek, tworząc warstwę izolacyjną i obniżają wydajność chłodniczą nawet o 40%. Usuwanie zanieczyszczeń realizowane dwa razy na zmianę nie przynosi długotrwałych efektów, stąd największe straty energetyczne w całym układzie centralnej klimatyzacji występują właśnie w jej końcowym fragmencie. 4. Wnioski końcowe 1. Zabudowa silników gazowych TBG 632 V16 dla wykorzystania metanu pokładów węgla w kogeneracyjnym układzie (realizacja w kop. „Krupiński”) i trójkogeneracyjnym (realizacja w kop. „Pniówek”) wykazują wysoką sprawność techniczną (sprawność całkowita układu) i ekonomiczną przedsięwzięcia (jednostkowy koszt wytwarzania) a wkomponowanie w układy elektroenergetyczne i cieplne kopalń pozwala uzyskać wysoką rentowność i szybki zwrot poniesionych nakładów. 2. Trójkogeneracja czyli „podwójne” skojarzenie energia elektryczna – ciepło – zimno oraz możliwość pracy członu chłodniczego przy postoju silnika (zasilanie chłodziarek absporpcyjnych z kotłowni gazowej) w układzie centralnej klimatyzacji kop. „Pniówek”, pozwala uzyskać bardzo wysoką efektywność w ciągu całego roku ponieważ ciepło z odzysku w okresie zimy częściowo wykorzystywane jest w układzie ciepłowniczym kopalni a latem w całości do celów chłodniczych. 3. Warunkiem pełnego wykorzystania atutu kogeneracji i trójkogeneracji jest takie dobranie wielkości oraz wkomponowanie w układ elektroenergetyczny i cieplny macierzystych kopalń, aby możliwe było wykorzystanie całej produkcji na miejscu a sprzedaż produkcji odbywała się na zasadzie kosztów unikniętych przy dostawach z dotychczasowych źródeł. 4. Dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji układów wykazują ich wysoką sprawność i pewność ruchu a występujące w początkowym okresie problemy z nadmiernym i nierównomiernym zużyciem gniazd zaworowych zostały przez producenta rozwiązane i obecnie czasokres wymiany głowic prawie dwukrotnie przekracza zalecane przez producenta 10000 godzin. 5. Specyfika pracy układu odmetanowania kopalń stawia wysokie wymagania układom sterowania i regulacji agregatów jednak dotychczasowa eksploatacja wykazała, że rozwiązania Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 201 Gatnar K.: Doświadczenia z eksploatacji kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów z silnikami ... stosowane w silnikach TBG 632 V16 w pełni spełniają te wymagania. 6. Trójgeneracyjny układ energetyczny pracujący w centralnej klimatyzacji kop. „Pniówek” wykazuje zdecydowanie wyższą sprawność tak techniczną jak ekonomiczną układu powierzchniowego, natomiast sprawność układu dołowego jest niższa i powoduje obniżenie efektywności całości instalacji. Załącznik nr 1 202 Centrum Doskonałości OPTI_Energy www.ise.polsl.gliwice.pl/centrum Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Załącznik nr 2 UJĘCIE I WYKORZYSTANIE METANU ROK 2002 (100 % CH4) Kopalnia Całkowita ilość ujętego metanu (tys.m3/rok) Zagospodarowanie ujętego metanu Łączna ilość i udział % zagospodarowanego metanu (tys.m3/rok) [%] Wyszczególnienie Ilość metanu (tys.m3/rok) Sposób wykorzystania „Borynia” 1.431,8 566,5 40 „Jas-Mos” 10.156,1 9.845,3 97 9.845,3 EC „Moszczenica” 61 7.454,4 Silnik gazowy TBG 632V16 1.200,2 Kotły WR 2.972,7 Suszarnia flotokoncentratu kop. „Krupiński” „Krupiński” 18.951,2 11.627,3 566,5 Kotły gazowe 2x1,2 MW „Pniówek” 39.839,2 29.409,2 74 7.152,8 3.609,3 12.906,0 5.741,1 EC „Moszczenica” EC „Zofiówka” Silniki gazowe TBG 632V16 Kotły ciepłowni „Pniówek” „Zofiówka” 16.219,4 16.191,9 100 15.549,1 EC „Zofiówka” 642,8 EC „Moszczenica” 3.539,2 1.1 Zakłady JSW S.A. w tym: 566,5 Kotły gazowe kop. „Borynia” 2.972,7 Suszarnia flotokoncentratu kop. „Krupiński” JSW S.A. 86.597,7 67.640,2 78 64.101,0 SEJ S.A. w tym: 17.640,9 EC „Moszczenica” 19.158,4 EC „Zofiówka” 20.360,4 Silniki gazowe TBG 632V16 6.941,3 Kotły gazowe i WR 67.640,2 Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach Ogółem 203 Gatnar K.: Doświadczenia z eksploatacji kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów z silnikami ... Załącznik nr 3 204 Centrum Doskonałości OPTI_Energy www.ise.polsl.gliwice.pl/centrum Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Załącznik nr 4 Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 205 Gatnar K.: Doświadczenia z eksploatacji kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów z silnikami ... 206 Centrum Doskonałości OPTI_Energy www.ise.polsl.gliwice.pl/centrum