kondycjonowanie spalin jako alternatywa dla budowy nowego
Transkrypt
kondycjonowanie spalin jako alternatywa dla budowy nowego
PENTOL - ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. Osiedle Piastów 21B, 31-624 Kraków Tel. +48 12 686 36 86, fax +48 12 686 11 01 www.pentol.pl, e-mail: [email protected] KONDYCJONOWANIE SPALIN JAKO ALTERNATYWA DLA BUDOWY NOWEGO ELEKTROFILTRU – DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY 1. WPROWADZENIE Emisja pyłu jest jednym z podstawowych kryteriów oceny uciążliwości ekologicznej obiektów energetycznych. Obowiązujące obecnie polskie przepisy [1] określają dopuszczalne wartości (standardy) emisji (a ściślej stężeń) pyłu w zależności od wieku i wielkości źródeł emisji. Polskie standardy emisji pyłu, które od 2008r. ulegną znacznemu zaostrzeniu będą zasadniczo zgodne z obowiązującymi obecnie standardami Unii Europejskiej [2]. Należy jednakże wziąć pod uwagę, że obecna norma unijna 30 mg/Nm3 dla nowych obiektów będzie stopniowo obniżana, np. w Niemczech w roku 2005 wchodzi w życie standard 20mg/Nm3 (przy spalaniu razem z węglem paliw alternatywnych). 2. ALTERNATYWNE METODY OBNIŻENIA EMISJI PYŁU Zdecydowana większość eksploatowanych w Polsce kotłów wyposażona jest w elektrofiltry. Działania mające na celu poprawę skuteczności istniejących elektrofiltrów celem spełnienia coraz ostrzejszych standardów emisji idą generalnie w dwóch kierunkach: Zmian konstrukcyjnych – przez zwiększenie gabarytu, zwiększenie podziałki, nowe rozwiązania układów zasilających, a w razie konieczności – budowę nowego elektrofiltra. Zmniejszenia rezystywności popiołu – popiół ze spalania polskich węgli jest wysokorezystywny – co najmniej jeden lub dwa rzędy wielkości większy od uznawanego za optymalny z punktu widzenia skuteczności odpylania. Na rysunku nr 1 przedstawiono zależność skuteczności elektrofiltrów od rezystywności pyłu dla różnych wielkości elektrofiltrów. Miarą wielkości elektrofiltru jest jednostkowa powierzchnia osadcza (ang. SCA), będąca stosunkiem przepływu spalin do powierzchni elektrod osadczych. η [%] 99.99 99.90 99.00 SCA = 140 [s/m] SCA = 100 [s/m] 90.00 SCA = 60 [s/m] 1010 1,00E+11 1011 1,00E+12 SCA = 20 [s/m] 1,00E+13 1012 rezystywność pyłu [Ω cm] Rys. 1 Zależność skuteczności elektrofiltru od rezystywności pyłu Wrzesień 2008 2 Obniżenie rezystywności z 1012 do 1011 Ω cm umożliwia obniżenie emisji pyłu o 90%. Osiągnięcie tego samego efektu przez zwiększenie jednostkowej powierzchni osadczej wymagałoby dwu- do trzykrotnego wzrostu powierzchni elektrod zbiorczych. Dla węgli wysokorezystywnych (1012 Ω cm lub wyżej) obniżenie oporności właściwej popiołu jest najskuteczniejszą drogą poprawy skuteczności elektrofiltru. 3. INSTALACJA KONDYCJONOWANIA SPALIN ZA POMOCĄ SO3 Najczęściej stosowanym rozwiązaniem technicznym kondycjonowania spalin jest wdmuchiwanie gazowego SO3 do kanałów spalin za podgrzewaczem powietrza, co potwierdza doświadczenie z eksploatacji ponad 400 tego typu instalacji - najstarsze z nich pracują już ok. 30 lat. Poniżej opisano zasadę działania i budowę typowych instalacji kondycjonowania spalin budowanych przez firmę Pentol GmbH w Niemczech. W zależności od wielkości instalacji i dostępności surowców stosuje się materiał wyjściowy w postaci płynnej siarki bądź (dla małych obiektów) w postaci ciekłego SO2. W obu przypadkach instalacje charakteryzują się zwartą budową (mieszczą się w standardowym kontenerze o długości 5-6 m), pełną automatyzacją rozruchu i odstawiania, samoczynną regulacją wydajności w zależności od obciążenia kotła z możliwością korekty dawki, oraz absolutnym bezpieczeństwem (stosowane technologie, materiały oraz współczynniki bezpieczeństwa odpowiadają wymaganiom energetyki jądrowej). Rys. 2 Schemat instalacji kondycjonowania spalin na płynną siarkę W większości przypadków stosuje się surowiec w postaci płynnej siarki. Rysunek 2 przedstawia schemat takiej instalacji, a rysunki 3-9 przedstawiają jej poszczególne elementy. Siarka jest magazynowana w grzanym do ok. 140°C zbiorniku bezciśnieniowym, skąd podawana jest pompą dawkującą o precyzyjnie regulowanej wydajności oraz grzanym parą rurociągiem do zabudowanego w kontenerze palnika, gdzie ulega spaleniu na SO2. Mieszanka SO2-powietrze przechodzi następnie przez konwertor zawierający złoże katalizatora na bazie pięciotlenku wanadu. SO2 ulega konwersji do SO3 ze sprawnością przekraczającą 90%. Egzotermiczna reakcja utleniania (spalania) powoduje wzrost temperatury gazu (zależnie od wydajności instalacji) o kilkadziesiąt do ponad stu stopni Celsjusza. Wytworzony w instalacji SO3 o temperaturze ok. 500-600°C podawany jest izolowanymi rurociągami i wdmuchiwany za pomocą specjalnych chronionych patentem dysz do kanałów spalin. Konfiguracja i rozmiary dysz dobierane są indywidualnie do każdego obiektu. Istnieje techniczna możliwość zabudowy zaworów na rurociągach SO3 umożliwiających alternatywne kondycjonowanie spalin z dwóch kotłów. Rozwiązanie takie ma zastosowanie dla kotłów szczytowych oraz w elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych, gdzie tylko część kotłów pracuje jednocześnie. Wrzesień 2008 3 Rys. 3 Zbiornik magazynowy płynnej siarki Rys. 4 Pompy dawkujące siarkę Rys. 5 Kontener z instalacją kondycjonowania spalin Wrzesień 2008 4 Rys. 6 Wnętrze kontenera z instalacją kondycjonowania spalin, po lewej stronie piec do spalania siarki i konwerter SO2 do SO3, po prawej podgrzewacz powietrza Rys 7 Rurociągi między kontenerem a dyszami dawkującymi Rys 8 Zabudowa dysz dawkujących SO3 na kanale spalin Wrzesień 2008 5 B Rys. 9 Widok ekranu komputerowego układu sterowania instalacją 4. WSPOMAGANIE EFEKTU KONDYCJONOWANIA SPALIN PRZEZ DAWKOWANIE AMONIAKU Przeważająca większość instalacji kondycjonowania spalin za pomocą SO3 pozwoliła na skutecznie rozwiązanie problemu emisji pyłu. W nielicznych przypadkach jednakże stopień poprawy skuteczności elektrofiltrów nie był w pełni zadowalający. Najczęstsze przyczyny takiego stanu były następujące: ¾ Spalanie węgla o wysokiej zawartości siarki i wysokiej zawartości popiołu ¾ Bardzo wysoka temperatura spalin ¾ Wysoka zawartość części palnych w popiele Celem pokonania tych ograniczeń wdrożono uzupełnienie kondycjonowania trójtlenkiem siarki o dawkowanie amoniaku. Dodatkowy system dawkowania składa się z niskociśnieniowego zbiornika maszynowego z parownikiem, układu regulacji dawki gazowego amoniaku, dmuchawy powietrza jako nośnika amoniaku oraz rurociągu transportowego z dyszami wprowadzonymi do kanału spalin przed elektrofiltrem. W przypadku podwójnego kondycjonowania dawkowanie amoniaku i SO3 odbywa się zawsze osobnymi dyszami. Dawkowanie gazowego amoniaku do kanału spalin przed dyszami SO3 powoduje powstanie kwaśnego siarczanu amonowego (NH4HSO4). Substancja ta działa na popiół powodując zlepianie się (aglomerację) popiołu w większe cząstki na skutek zwiększonej kohezji. W efekcie rośnie skuteczność strzepywania – większość cząstek spada z elektrod do lejów popiołowych, a stopień wtórnego porywania strzepywanego popiołu przez strumień spalin jest znacznie niższy. Ma to szczególne znaczenie dla wysokich, ale krótkich elektrofiltrów zwłaszcza gdy prędkość spalin jest stosunkowo wysoka. Dawkowanie amoniaku okazało się szczególnie skuteczne dla wspomagania kondycjonowania spalin za pomocą SO3 w przypadku popiołów o podwyższonej zawartości części palnych. Zjawisko to występuje często w przypadku spalania niskoemisyjnego, zwłaszcza w przypadku częstych zmian jakości spalanego węgla. Dodatek NH3 pozwala zmniejszyć dawkę SO3, a w efekcie obniżyć punkt rosy kwasu siarkowego i zapobiec charakterystycznemu, niebieskawemu zabarwieniu spalin opuszczających komin. Zwłaszcza w przypadku wysokich temperatur spalin (180oC i wyższych) kondycjonowanie samym SO3 wymagałoby bardzo wysokiej dawki trójtlenku siarki – łączne dawkowanie SO3 i NH3 daje znaczne oszczędności surowca. Doświadczenia z eksploatacji tego typu instalacji m.in. w Hiszpanii potwierdziły skuteczność metody dla węgla o niskiej jakości – zbliżonego do węgla brunatnego. Instalacje kondycjonowania z łącznym dawkowaniem trójtlenku siarki i amoniaku stanowią ok. 10% łącznej ilości pracujących instalacji kondycjonowania. Wrzesień 2008 6 5. EFEKTY KONDYCJONOWANIA SPALIN ZA POMOCĄ SO3 W WARUNKACH POLSKICH Ogromną zaletą omówionego typu instalacji jest możliwość wykonania prób dawkowania za pomocą instalacji przewoźnej, zasilanej ciekłym SO2 z butli. Do tej pory wykonano w Polsce pomyślne próby na kilkunastu obiektach - kotłach węglowych i gazowo-węglowych o wydajności od 120 do 430 t/h, oraz na instalacji spiekania rud żelaza. Pozwoliło to użytkownikom przekonać się, jakiego rzędu redukcji emisji mogą oczekiwać oraz jaka jest optymalna dawka SO3. Praktycznie we wszystkich miarodajnie opomiarowanych próbach uzyskano redukcję emisji pyłu w zakresie 60-90% przy dawce SO3 20 do 30 ppm. Jedynie w przypadku temperatur spalin przekraczających 200°C potrzebna była dawka rzędu 40-50 ppm. Należy podkreślić, że warunkiem uzyskania optymalnej redukcji emisji pyłu jest utrzymanie elektrofiltru w poprawnym stanie technicznym, zarówno po stronie mechanicznej i elektrycznej. Wymagane są zwłaszcza: dotrzymanie właściwej podziałki międzyelektrodowej, usunięcie elementów mogących powodować zwarcie, sprawne strzepywacze, szczelność obudowy kanałów dolotowych oraz sprawne zespoły prostownikowe umożliwiające obciążenie znamionowym prądem ulotu. W przypadku starych, wyeksploatowanych elektrofiltrów optymalnym rozwiązaniem jest najczęściej regeneracja elektrofiltru (bez kosztownego zwiększania gabarytów) oraz kondycjonowanie spalin. Ponieważ zabudowa instalacji kondycjonowania spalin nie wiąże się z długotrwałym odstawieniem kotła, można zainstalować kondycjonowanie w I etapie, osiągając szybko doraźną poprawę, a następnie równolegle z innymi pracami remontowymi poprawić stan elektrofiltru. Na przełomie lat 1991/1992 przeprowadzono próby kondycjonowania spalin na dwóch „trudnych” obiektach Huty Katowice, a mianowicie spiekalni rud oraz kotle pyłowo-gazowym. W obu przypadkach uzyskano zdecydowanie pozytywne rezultaty. W przypadku spiekalni rud, mimo złego stanu technicznego elektrofiltru uzyskano redukcję emisji pyłu o ok. 60% przy obniżeniu rezystywności pyłu o rząd wielkości. Również próby kondycjonowania na kotle opalanym mieszanką węgla i gazu wielkopiecowego, którego elektrofiltr wykazywał pogorszenie skuteczności przy spalaniu gazu pozwoliły wynieść 80% redukcji emisji pyłu w stosunku do stanu bez kondycjonowania. Podobne wartości osiągane są na trzech instalacjach pracujących w sposób ciągły w Hucie Sendzimira. W latach 1991-95 zainstalowano w Polsce łącznie 13 instalacji na czterech obiektach: Elektrociepłowniach Siekierki, Kraków i Łódź 2 oraz siłowni Huty im. T. Sendzimira. Dwie instalacje w EC2 w Łodzi zostały w roku 2003, po 10 latach pracy wyłączone z eksploatacji i odsprzedane producentowi w związku z likwidacją kotłów, na których były zainstalowane. Obecnie 7 instalacji zasilanych jest siarka, a 4 ciekłym SO2. Kilkunastoletnie doświadczenie z przemysłowej eksploatacji instalacji kondycjonowania spalin w Polsce potwierdzają uzyskanie w pracy ciągłej wyników zazwyczaj jeszcze lepszych niż podczas prób bez żadnych ujemnych konsekwencji w zakresie eksploatacji elektrofiltrów oraz możliwości utylizacji popiołów. Zaobserwowano również pewną zmianę roli instalacji w ciągu ostatniej dekady. Na początku lat dziewięćdziesiątych większość elektrofiltrów w polskich elektrowniach reprezentowała stan techniki z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wiele z nich było już wyeksploatowanych. Zainstalowanie instalacji kondycjonowania spalin pozwalało na osiągnięcie natychmiastowych efektów, a zwłaszcza na unikniecie kar za przekroczenia emisji. W owym czasie można również było podjąć decyzję o przynajmniej czasowej rezygnacji z budowy instalacji odsiarczania, w zamian za to spalając węgiel o niskiej zawartości siarki. W normalnych warunkach spowodowałoby to drastyczne obniżenie skuteczności elektrofiltrów, ale dzięki kondycjonowaniu spalin zjawisko to nie wystąpiło. 10 lat temu praktycznym efektem kondycjonowania spalin była poprawa skuteczności typowych elektrofiltrów z 97-98% na 99,5%, a w skrajnych przypadkach bardzo złych elektrofiltrów z 80% na 95%. W latach dziewięćdziesiątych większość elektrowni i elektrociepłowni wymieniała lub zmodernizowała swoje elektrofiltry. W elektrociepłowniach gdzie były zabudowane instalacje kondycjonowania spalin w pierwszym okresie eksploatacji nowych elektrofiltrów ich wspomaganie wydawało się zbyteczne, jednak z czasem, gdy skuteczność elektrofiltrów zaczęła powoli spadać, w większości przypadków wrócono do kondycjonowania. Zaletą instalacji kondycjonowania jest ich mobilność – koszty jej przeniesienia pomiędzy kotłami na tym samym obiekcie są niewielkie, co umożliwia optymalne ich wykorzystanie w zależności od zmieniających się potrzeb. W jednej z polskich elektrociepłowni dostarczone tam dwie instalacje były w przeciągu prawie 10 lat przyłączone kolejno do pięciu kotłów. Wrzesień 2008 7 6. WPŁYW INSTALACJI KONDYCJONOWANIA SPALIN NA EKSPLOATACJĘ KOTŁÓW Poniżej omówiono kilka najważniejszych aspektów eksploatacyjnych instalacji kondycjonowania spalin. 6.1 Wpływ kondycjonowania spalin na korozję elektrofiltru i kanałów spalin Przez ponad 10 lat eksploatacji na żadnym obiekcie nie stwierdzono zjawiska przyspieszonej korozji. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieszczelności kanału spalin lub elektrofiltru może pojawić się niewielkie ognisko korozji wokół nieszczelności. Kondycjonowanie wymaga szczególnej dbałości o szczelność elektrofiltru. 6.2 Wpływ kondycjonowania spalin na własności handlowe popiołu Popiół lotny z elektrofiltrów objętych kondycjonowaniem spalin może być utylizowany lub składowany bez żadnych ograniczeń w stosunku do popiołu z elektrofiltrów bez kondycjonowania. Dostępne są raporty użytkowników instalacji kondycjonowania potwierdzające, że nieunikniony przyrost zawartości związków siarki wynosi ułamek procenta (praktycznie cała zawartość SO3 w spalinach wiąże się z alkalicznymi składnikami popiołu) i nie ma praktycznie żadnego wpływu na własności popiołu (popiół nie kondycjonowany również zawiera siarczany). 6.3 Magazynowanie i transport siarki płynnej Praktyka potwierdziła, że płynna siarka nie stwarza żadnych problemów eksploatacyjnych. Siarka płynna wymaga utrzymania jej w ściśle określonym zakresie temperatury (ok. 1400C), co najwygodniej uzyskać za pomocą grzania parowego. Zastosowanie pary o regulowanym ciśnieniu (ok. 0,35 MPa) zapewnia utrzymanie temperatury siarki pod kontrolą nie tylko w zbiorniku magazynowym, ale i na liczącej czasami kilkaset metrów trasie miedzy zbiornikiem a kontenerami z instalacją – bez potrzeby stosowania dodatkowych regulatorów. Zużycie pary jest znikome – poniżej 100 kg/h. W stosunku do siarki granulowanej istotną zaletą siarki płynnej jest łatwość rozładunku (rys 3) – w Polsce siarka dostarczana jest najczęściej w 50-tonowych cysternach (w Europie Zachodniej najczęściej w cysternach samochodowych), a proces rozładunku nie jest uciążliwy dla obsługi. 6.4 Bezpieczeństwo i bezobsługowość instalacji Instalacja kondycjonowania dostarczona przez doświadczonego producenta jest wykonana w sposób skutecznie zabezpieczający przed skutkami awarii lub błędu obsługi – każde poważniejsze zakłócenie w pracy powoduje automatyczne, bezpieczne wyłączenie instalacji bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przez obsługę. Płynna siarka jest materiałem nie stwarzającym istotnego dla ogólnych warunków panujących w elektrowni zagrożenia – w przypadku ew. wycieku natychmiast zastyga. W przypadku instalacji zasilanych SO2 jedynym rzeczywistym zagrożeniem może być znaczne uszkodzenie zbiornika magazynowego dwutlenku siarki, dlatego też obecnie wykonuje się przede wszystkim instalacje zasilane siarką. W ciągu ponad dwudziestu lat eksploatacji instalacji kondycjonowania spalin w Europie nie wydarzyła się ani jedna awaria stwarzająca zagrożenie dla obsługi lub środowiska. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja jest (poza rozładunkiem surowca) praktycznie bezobsługowa i nie wymaga dodatkowego personelu. 6.5 Współpraca instalacji kondycjonowania z instalacjami odsiarczania spalin Jest to istotne zagadnienie z uwagi na nieunikniona konieczność wyposażenia w instalacje odsiarczania kotłów pyłowych, które nie będą wyłączone z obowiązku dotrzymania obowiązujących standardów emisji SO2. W przypadku instalacji suchych i półsuchych z reaktorem zlokalizowanym przed elektrofiltrem ilość pyłu do wychwycenia wzrasta i instalacja kondycjonowania zapewnia utrzymanie emisji pyłu pod kontrolą. W przypadku instalacji mokrych praca instalacji kondycjonowania nie ma (w potocznym mniemaniu) istotnego wpływu na emisję pyłu do atmosfery (absorber pochłania większość pyłu przepuszczanego przez elektrofiltr), ale pogorszona skuteczność elektrofiltru ma negatywny wpływ na eksploatację instalacji odsiarczania. Poniżej przedstawiono praktyczne doświadczenia z eksploatacji mokrej instalacji odsiarczania spalin i instalacji kondycjonowania spalin na dwóch przykładach: Wrzesień 2008 8 6.5.1 Blok 350 MW należącej do koncernu E. ON. Elektrowni Staudinger w Hanau koło Frankfurtu. Blok energetyczny wyposażony jest w instalację mokrego odsiarczania. Dostawca instalacji odsiarczania wymaga od elektrowni dotrzymania stężenia pyłu na wejściu do absorbera (a więc za elektrofiltrem) poniżej 100 mg/Nm3 z uwagi na dwa istotne aspekty: ¾ dotrzymanie białości gipsu, co decyduje o jego przydatności handlowej (z bardzo istotnymi konsekwencjami ekonomicznymi – gips w zależności od jego białości może być sprzedawalnym surowcem albo odpadem wymagającym kosztownej utylizacji) ¾ utrzymanie w czystości podgrzewacza regeneracyjnego spalin (tzw. ReGaVo) – w praktycznym przypadku Elektrowni Staudinger zaklejanie się podgrzewacza drastycznie obniża dyspozycyjność całego bloku energetycznego. Jak wspomniano powyżej, potocznie przyjmuje się, że dzięki pochłanianiu większości pyłu zawartego w odsiarczanych spalinach przez absorber mokrego odsiarczania, nie ma obaw o dotrzymanie standardów emisji dla źródeł z instalacjami mokrego odsiarczania. Sytuacja może ulec dramatycznej zmianie z chwilą kolejnego zaostrzenia standardów emisji (od 2006 roku w Niemczech obowiązywać będzie standard 20 mg/Nm3 i przy stężeniu rzędu 100 mg/Nm3 przed absorberem nie ma szans na dotrzymanie nowego standardu). Zabudowa instalacji kondycjonowania spalin pozwoliła na rozwiązanie wszystkich wspomnianych wyżej problemów stosunkowo niewielkim kosztem. Poniżej przedstawiono wykres pokazujący efekty włączenia instalacji kondycjonowania spalin. Wykres (Rys. 10) pokazuje przebieg rozruchu bloku. Po osiągnięciu pełnej mocy instalacja kondycjonowania spalin nie była jeszcze gotowa do załączenia (trwało wygrzewanie instalacji). Z uwagi na wysokie stężenie pyłu na wlocie do absorbera (sięgające 150 mg/Nm3) niezbędne było obniżenie mocy bloku celem niedopuszczenia do zaklejenia się podgrzewacza regeneracyjnego spalin. Niezwłocznie po osiągnięciu gotowości instalacji kondycjonowania spalin do uruchomienia załączono ją i w krótkim czasie emisja pyłu spadła o ponad 50% i utrzymała się w dopuszczalnych granicach również po osiągnięciu przez blok pełnej mocy. Należy tu dodać, że przy prawidłowym postępowaniu użytkownika instalacja kondycjonowania może zostać włączona do ruchu natychmiast po załączeniu elektrofiltru. Rys. 10 Stężenia pyłu podczas rozruchu bloku 350 MW z instalacją mokrego odsiarczania i instalacją kondycjonowania spalin Wrzesień 2008 9 6.5.2 Blok 300MW należącej do koncernu STEAG Elektrowni Herne. Zabudowany na bloku kocioł Bensona o wydajności cieplnej 805MWTh miał kilkukrotnie przebudowywane paleniska z uwagi na zmianę gatunku spalanego węgla. Specyfika paleniska (ciekłe odprowadzanie żużla) powoduje, że pył wychwytywany przez elektrofiltry jest szczególnie drobnoziarnisty, co dodatkowo zmniejsza skuteczność elektrofiltru. Kocioł posiada mokrą instalację odsiarczania. Obecnie spalane paliwo (w całości importowane po zamknięciu w 2002r. kopani w Niemczech) powoduje emisję pyłu za elektrofiltrami (na wlocie do IOS) rzędu 200-500mg/Nm3 mimo zastosowania szeregu metod ograniczających emisję (rozbudowa EF, zastosowania sterowania impulsowego stosowanie mieszanek węgla o zwiększonej zawartości siarki). Zmierzona rezystywność pyłu wynosi rzędu 3.1013Ωcm. Istniejąca sytuacja powodowała dwa poważne problemy związane z eksploatacją instalacji mokrego odsiarczania: ¾ Stopień białości gipsu był rzędu 70%, często poniżej granicy przydatności do sprzedaży, wynoszącej w Niemczech 72%; ¾ Występowało przyspieszone zanieczyszczenie instalacji odsiarczania popiołem, co średnio co 5 tygodni powodowało konieczność odstawienia instalacji do czyszczenia. W roku 2004 właściciel elektrowni zdecydował się przeprowadzić próby instalacji kondycjonowania spalin. Rysunki 11 i 12 przedstawiają zależność stężenia pyłu (przedstawionego w postaci ekstynkcji) od obciążeń kotła przy pracy kotła bez i z kondycjonowaniem spalin. Rys. 11 Zależność ekstynkcji(stężenia pyłu) od obciążenia kotła przy pracy bez kondycjonowania Rys. 12 Zależność ekstynkcji(stężenia pyłu) od obciążenia kotła przy pracy z kondycjonowaniem Wrzesień 2008 10 Na rys. 13 pokazano nałożone na siebie przebiegi stężenia pyłu za elektrofiltrem zarejestrowane w ciągu dwóch dni pracy w porównywalnych warunkach – pierwszego dnia (24.06.2004r.) instalacja kondycjonowania jeszcze nie pracowała, a drugiego (01.07.2004r.) była po raz pierwszy załączona. Różnica stężeń jest znacząca. W dalszej części prób dokonano optymalizacji pracy instalacji i skuteczność kondycjonowania jeszcze wzrosła. Rys. 13 Porównanie przebiegów stężeń pyłu przed rozpoczęciem (krzywa ohne) i w początkowej fazie kondycjonowania (krzywa mit) Próby instalacji kondycjonowania spalin w lecie 2004r. zakończyły się następującymi rezultatami: ¾ Stężenia pyłu za elektrofiltrami (na wlocie do IOS) spadły z 200-500 mg/Nm3 do ok. 30 mg/Nm3, a na wlocie do komina – z ponad 20 mg/Nm3 do poniżej 5 mg/Nm3 ¾ Elektrody elektrofiltru uległy samooczyszczeniu ¾ Białość gipsu wzrosła z ok. 70% do prawie 90% ¾ Od chwili rozpoczęcia pracy instalacji kondycjonowania (przez ponad rok) nie było ani razu potrzeby odstawienia IOS do czyszczenia ¾ Nie zaobserwowano żadnych zmian we własnościach popiołu i jego przydatności do sprzedania ¾ Nie zaobserwowano żadnych śladów korozji Na podstawie pozytywnych doświadczeń zdecydowano o zakupie instalacji kondycjonowania spalin i jej ciągłej pracy. 7. ASPEKT EKONOMICZNY ZASTOSOWANIA KONDYCJONOWANIA SPALIN JAKO ALTERNATYWY DLA WYMIANY ELEKTROFILTRU Ocena opłacalności zabudowy instalacji kondycjonowania spalin jako alternatywy dla głębokiej modernizacji bądź wymiany elektrofiltru na nowy (lub na filtr workowy) nie sprowadza się do prostego porównania kosztów inwestycyjnych. Należy wziąć pod uwagę cały szereg czynników, jak m.in.: 1. Stan istniejącego elektrofiltru: optymalnym przykładem na korzyść wyboru kondycjonowania spalin jest posiadanie elektrofiltru w dobrym stanie technicznym, ale za małego dla skutecznego wychwycenia wysokorezystywnego pyłu; w takim przypadku koszt inwestycyjny sprowadza się do zakupu instalacji kondycjonowania spalin z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi; w przypadku natomiast złego stanu technicznego elektrofiltru kondycjonowania spalin zapewni wprawdzie dramatyczną poprawę skuteczności odpylania, ale nie pozwoli uniknąć (a co najwyżej opóźnić) modernizacji odtworzeniowej elektrofiltru. 2. Możliwości techniczne powiększenia gabarytu elektrofiltru: w przypadku zwłaszcza starszych obiektów energetycznych możliwości powiększenia gabarytów elektrofiltru są ograniczone – w takim przypadku modernizacja elektrofiltru z zachowaniem dotychczasowych gabarytów oraz wspomaganie kondycjonowaniem mogą być rozwiązaniem optymalnym. 3. Przewidywany czas pracy kotła do chwili jego definitywnego wyłączenia z eksploatacji: jeżeli czas ten jest stosunkowo krótki (np. z powodu szczytowego reżimu pracy kotła) rozwiązanie w postaci kondycjonowania spalin może okazać się korzystniejsze, ponieważ instalacja może być później przeniesiona w inne miejsce lub odsprzedana. Określając nakłady inwestycyjne na zakup instalacji kondycjonowania spalin należy brać pod uwagę, że mogą one być też przedmiotem leasingu, a ponadto dostępne są tańsze, używane instalacje z gwarancją producenta, co w zdecydowany sposób zwiększa atrakcyjność ekonomiczną tego rozwiązania. Wrzesień 2008 11 4. Wielkość źródła emisji: jeszcze niedawno obowiązywała zasada, że koszt instalacji kondycjonowania spalin w niewielkim zaledwie stopniu zależał od jej wielkości, opłacalność kondycjonowania jako alternatywy dla nowego elektrofiltru rosła wraz z wielkością obiektu. Odpowiadając na rosnące zainteresowanie ze strony użytkowników kotłów o niewielkiej wydajności Pentol opracował specjalną wersję instalacji dedykowaną dla małych obiektów. Pierwsze 3 instalacje tego typu uruchomiono już we Francji. Szacuje się, że dzięki znacznie niższej cenie opłacalne będzie instalowanie kondycjonowania spalin na mniejszych kotłach wyposażonych w elektrofiltry – w warunkach polskich dotyczy to kotłów parowych o wydajności 70t/h i mniejszych (nawet tych o wydajności ok. 30t/h). 5. Pilność sprawy: modernizacja, a tym bardziej budowa nowego elektrofiltru wymaga kilkumiesięcznego wyłączenia kotła z eksploatacji dokonywanego zazwyczaj w korelacji z innymi robotami modernizacyjnymi bądź remontowymi. Zabudowa instalacji kondycjonowania spalin może być prowadzona przy pracującym kotle (jedynie wspawanie dysz dawkujących SO3 wymaga bardzo krótkiego postoju). Ponadto czas od złożenia zamówienia do uruchomienia instalacji kondycjonowania może, w razie konieczności zamknąć się w czterech miesiącach – prace na elektrofiltrze wymagają natomiast przygotowania i łączny czas realizacji jest znacznie dłuższy. W rachunku ekonomicznym nie można pomijać również kosztów eksploatacji instalacji, które w zależności od typu instalacji (zasilanej SO2 czy siarką, a w przypadku siarki istotne jest czy jest ona dostarczana w postaci płynnej czy granulowanej). Szczegółowy rachunek wykonany przez jednego z polskich użytkowników instalacji kondycjonowania wskazuje, że przy założeniu, iż utrzymanie instalacji powierzono serwisowi producenta koszty eksploatacji wyniosą (w odniesieniu do tony spalonego węgla) w zależności od zastosowanego surowca: Tab. 3 Wskaźnikowe koszty eksploatacji instalacji kondycjonowania spalin Surowiec Koszt surowca [PLN/t] Koszt mediów* [PLN/t] Koszt utrzymania [PLN/t] Razem [PLN/t] Siarka płynna 0,015 0,045 0,02 0,08 SO2 0,16 0,11 0,02 0,29 *energia elektryczna, para Należy dodać, że oferowane przez niektórych producentów instalacje zasilane siarką granulowaną są znacznie droższe w eksploatacji niż siarką płynną – z uwagi na wyższy koszt surowca oraz znacznie wyższe nakłady eksploatacyjne związane z wyładunkiem siarki i utrzymaniem instalacji. Na podstawie przybliżonych szacunków należy przyjąć, że w przypadku instalacji zasilanych płynną siarką wzrost kosztów surowca z nawiązką rekompensuje zysk na zmniejszonych opłatach za emisje pyłu (nie mówiąc o karach, które są dziesięciokrotnie wyższe). W przypadku instalacji zasilanych SO2 koszt surowca jest ponad dziesięciokrotnie wyższy, dlatego użytkownicy tych instalacji stosują dawki niezbędne dla uniknięcia płacenia kar. W konsekwencji należy stwierdzić, że koszty optymalnie dobranej i właściwie eksploatowanej instalacji kondycjonowania spalin są znikome w stosunku do korzyści osiągniętych dzięki obniżeniu emisji pyłu. 8. KONDYCJONOWANIE SPALIN W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Pierwsze przemysłowe instalacje kondycjonowania spalin pojawiły się w USA ok. 30 lat temu, a kilka lat później, na początku lat osiemdziesiątych w Europie. Pentol jako licencjobiorca amerykańskiej firmy Wahlco zainstalował w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 20 lat ponad 90 instalacji, z czego 19 od roku 2003 do chwili obecnej. Szczegóły podaje poniższe zestawienie (nie obejmuje ono instalacji montowanych na czas prób lub na ograniczony okres). Tab. 4 Instalacje kondycjonowania spalin Pentolu w Europie uruchomione do końca roku 2007 Kraj Niemcy Belgia Francja Wielka Brytania Hiszpania Polska Ilość instalacji 21 16 11 39 3 13 Wrzesień 2008 12 Stosunek do instalacji kondycjonowania spalin różni się znacznie w zależności od kraju i właściciela elektrowni. Należy pamiętać, że w krajach Unii Europejskiej (a obecnie i w naszym kraju) przepisy narzucają zupełnie inne niż w Polsce jeszcze przed kilku laty podejście do przekroczeń emisji. Dopuszczalne jest przekroczenie standardu emisyjnego w ściśle określonych warunkach i ramach czasowych i w sytuacji braku możliwości dotrzymania norm emisji obiekt bezwzględnie musi być odstawiony – płacenie kary przez przedsiębiorstwo w ogóle nie wchodzi w rachubę jako rozwiązanie zastępcze. W Polsce przez lata „opłacało się” przekraczać emisję ze świadomością, że można było uniknąć zarejestrowania przekroczenia. W najgorszym przypadku można było płacić kary, co i tak było tańsze niż kosztowne inwestycje w instalacje do redukcji emisji. Filozofia legislacji Unii Europejskiej skutkuje tym, że np. w Niemczech instalacje kondycjonowania spalin są często montowane po to, aby redukować emisję pyłu w sytuacjach awaryjnych lub przez krótkie okresy pracy z mocą maksymalną. Uniknięcie konieczności odstawienia kotła w przypadku zaistnienia przekroczenia uzasadnia ekonomicznie zakup instalacji. Wielka Brytania i Belgia są przykładami państw, w których instalacje kondycjonowania spalin przyjęto jako standardowe rozwiązanie w chwili, gdy zaostrzone normy emisji wymagały podjęcia działań technicznych i rachunek ekonomiczny wskazał kondycjonowania spalin jako rozwiązanie optymalne. W przypadku Wielkiej Brytanii kondycjonowaniem spalin objęto 39 bloków energetycznych 200-600 MW o łącznej mocy 17.200 MW. Z kolei we Francji EDF wiele lat temu zdecydowała na podstawie negatywnych doświadczeń z instalacjami kondycjonowania dostarczonymi przez niekompetentnego producenta o zaniechaniu stosowania tej technologii. W ostatnich latach (m. in. na podstawie pozytywnych doświadczeń z eksploatacji instalacji w należącej do francuskiego koncernu EC Kraków) EdF zdecydowanie zmienił swoje podejście do idei kondycjonowania spalin. W roku 2004 Pentol uruchomił instalację na nowo wybudowanym bloku 600MW e Elektrowni Le Havre, gdzie instalacja kondycjonowania spalin została przewidziana w projekcie inwestycji, dzięki czemu można było oszczędzić znaczną sumę, instalując mniejszy elektrofiltr. Obecnie we Francji pracują 3 instalacje, ale spodziewane jest zamówienie kolejnych 11 instalacji. O ile prawdą jest, że większość instalacji kondycjonowania spalin w Europie była budowana kilkanaście lat temu w odpowiedzi na zaostrzenie norm emisji, jednak również w ostatnich latach jest zapotrzebowanie na kolejne instalacje. Jedynie w latach 2003-2005 ilość instalacji w Unii Europejskiej wzrosła o 9 – wszystkie na dużych blokach energetycznych o mocy 300-600MW. 9. PODSUMOWANIE Kondycjonowanie spalin może również w warunkach polskich być uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem redukcji emisji pyłu w istniejących obiektach energetycznych, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie stanowi w tej mierze żadnych utrudnień – wręcz przeciwnie, likwidacja tolerancji dla przekroczeń standardów emisji powinna zwiększyć motywację do inwestowania w urządzenia do redukcji emisji. Wybór optymalnego rozwiązania będzie uwarunkowany względami ekonomicznymi. PIŚMIENNICTWO CYTOWANE [1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji dla instalacji spalania paliw (Dz. U. Nr 110, poz. 1057) [2] Dyrektywa 2001/80/WE z dnia 23.10.2001 [3] DAŃKO J., KOZERA J. (EC Kraków S.A.): Kondycjonowanie spalin w Elektrociepłowni Kraków S.A. 1994 [4] JAMIOŁKOWSKI W. (EC Siekierki): Wpływ kondycjonowania spalin trójtlenkiem siarki na wartość handlową popiołu 1996 [5] KOZERA J. (EC Kraków S.A.): Wpływ kondycjonowania spalin przy pomocy gazowego SO3 na właściwości fizykochemiczne popiołów pod kątem ich wykorzystania w przemyśle ceramicznym i budowlanym 1996 [6] MAZUR M. (AGH), Żurek B. (Huta Katowice S.A.): Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A. w Dąbrowie Górniczej 1992 Wrzesień 2008