Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego FRITAR
Transkrypt
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego FRITAR
PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK – PRZETWORSTWO SPOŻYWCZE MODERNIZACJA NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH AMONIAKU W PPCH FRITAR S.A. W TARNOWIE 1. Prezentacja przedsiębiorstwa Fritar S.A. to firma z dużym doświadczeniem w branży spożywczej i chłodniczej. Istnieje na rynku od 1972 roku. Firma rozpoczęła działalność od produkcji warzyw i owoców mrożonych, a w roku 2007 rozwinęła ofertę o produkty ziemniaczane. W 2008 roku Spółka nawiązała współpracę z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w ramach Programu PEMP, co zaowocowało realizacją projektu demonstracyjnego związanego z modernizacją napędów elektrycznych. Fabryka firmy FRITAR S.A. w Tarnowie posiada jedną z najnowocześniejszych w Europie linii technologicznych do produkcji frytek i warzyw. Produkcja wyrobów ziemniaczanych odbywa się na automatycznej linii typu "FRLC 6000" firmy "Kiremko" o wydajności 6 ton gotowego produktu na godzinę. Do produkcji warzyw zastosowano linię firmy "Turatti" o wydajności 5 ton gotowego produktu na godzinę. Firma systematycznie wdraża przedsięwzięcia pozwalające na oszczędność energii i wody w procesie produkcyjnym. Dotychczas zastosowano m.in. takie rozwiązania technologiczne jak: • kontrola poziomu wody w zbiornikach i automatyczne ich uzupełnianie, • układ odzysku wody (zamknięty obieg wody do transportu ziemniaków i frytek), • układ wymienników do odzysku ciepła, • energooszczędne silniki elektryczne i bezpośrednie napędy (zespolone) o większej sprawności. 2. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu demonstracyjnego Na podstawie wstępnego audytu napędów elektrycznych podjęto decyzję o modernizacji napędów sprężarek śrubowych amoniaku pracujących w układzie chłodzenia napędzanych silnikami: − silnik produkcji EMIT serii SCe 355 M2 o mocy 315 kW (rok produkcji 1984), − silnik produkcji EMIT serii SCe 355 M2 o mocy 315 kW (rok produkcji 1990). Zaproponowany zakres modernizacji dotyczył wymiany silników na energooszczędne. Projekt obejmuje realizację następujących zadań: − Zakup i montaż dwóch silników serii SEE 355 ML2Bs (315 kW; 2982 obr./min) do napędu sprężarek śrubowych amoniaku ; − Demontaże i roboty adaptacyjne. Napędy sprężarek należą do układów napędowych o największej mocy z zainstalowanych na terenie zakładu. Średni czas pracy sprężarek wynosi około 5000 godzin/rok. Napędy te wyposażone są w układy soft-start. Zespół sprężarek składa się łącznie z 5 napędów, z których zawsze pracują co najmniej 2. Obciążenie silników zwykle przekracza 80% mocy nominalnej. 3. Finansowanie i efekty projektu Na realizację projektu łącznie poniesiono nakłady w wysokości 90 tys. PLN z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki nieoprocentowanej z Programu PEMP w wysokości 75% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje odnośnie poniesionych nakładów i wskaźniki ekonomiczne dla modernizacji układów napędowych pokazano poniżej. Aktualna dla okresu realizacji projektu cena energii wynosiła 246 zł/MWh. Zadanie Wymiana silników sprężarek śrubowych PLN Osiągnięte oszczędności energii MWh/rok 90 000 185 Nakłady SPBT lata 1,98 Projekt charakteryzował się bardzo korzystnym wskaźnikiem NPV na poziomie 437 500, co obrazuje linia skumulowanych przepływów pieniężnych. Czas życia inwestycji przyjęto na 20 lat. 500 000 zdyskontowane przepływy pieniężne przepływy pieniężne, PLN 400 000 skumulowane przepływy pieniężne 300 000 200 000 100 000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -100 000 Efekt energetyczny i efekt ekologiczny W wyniku wdrożenia projektu efekt ekologiczny uzyskano poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Zarówno przed realizacją zadania i po wymianie silników prowadzono monitoring zużycia energii dla modernizowanych napędów . Osiągnięte oszczędności kształtują się następująco: − oszczędność energii elektrycznej: 185 MWh/rok − efekt ekologiczny wynikający z oszczędności energii elektrycznej: Wyszczególnienie Jednostka Obniżenie emisji Zmniejszenie emisji pyłu kg/rok 334,8 Zmniejszenie emisji SO2 kg/rok 406,9 Zmniejszenie emisji NOx kg/rok 227,5 Zmniejszenie emisji CO2 kg/rok 172 207 4. Podsumowanie Modernizacja napędów sprężarek charakteryzowała się bardzo dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi. Uzyskany czas zwrotu inwestycji kształtował się na poziomie poniżej 2 lat. O osiągniętych efektach zadecydował w dużej mierze stosunkowo długi czas pracy napędów w ciągu roku. Dobrane silniki o podwyższonej sprawności miały tę samą wielkość mechaniczną, napotkano jednak problemy przy ich posadowieniu na istniejącym fundamencie, ze względu na wydłużenie obudowy silnika w wersji urządzenia o podwyższonej sprawności (wydłużenie pakietu blach stojana).