Mikrofiltracja pofermentacyjnego roztworu glicerolu z - Eko-DOk
Transkrypt
Mikrofiltracja pofermentacyjnego roztworu glicerolu z - Eko-DOk
mikrofiltracja, fouling, glicerol fermentacja, czyszczenie chemiczne, membrana ceramiczna, model relaksacyjny Wirginia TOMCZAK, Marek GRYTA* MIKROFILTRACJA POFERMENTACYJNEGO ROZTWORU GLICEROLU Z WYKORZYSTANIEM MEMBRANY CERAMICZNEJ W pracy przedstawiono wyniki badań mikrofiltracji brzeczki uzyskanej podczas fermentacji glicerolu z użyciem bakterii Lactobacillus Casei. Do separacji zastosowano jednokanałowe membrany ceramiczne. Stwierdzono, że składniki brzeczki zanieczyszczały membrany i w efekcie wydajność procesu zmniejszyła się o ponad 70%. Wielkość tego spadku ograniczono o blisko 10% poprzez dwukrotne zwiększenie prędkości przepływu rozdzielanej brzeczki. Zastosowana metoda czyszczenia membran (płukanie wsteczne, przemywanie 2% roztworem NaOH i 3% roztworem H3PO4 i ponowne płukanie wsteczne) pozwoliła odzyskać początkową wydajność procesu. Do opisu zmian wielkości strumienia permeatu w badanym układzie użyto model relaksacyjny. 1. WPROWADZENIE Glicerol, masowy odpad z produkcji biopaliw, proponowany jest jako surowiec do wielu zastosowań. Jedną z możliwości jest wykorzystanie fermentacji (z użyciem bakterii) do otrzymywania poszukiwanych związków chemicznych, jak diole, erytrytol i kwasy karboksylowe [1]. Ze względu na fakt, iż w trakcie fermentacji powstają także produkty uboczne, konieczne jest rozdzielanie otrzymanych roztworów pofermentacyjnych. Do tych celów można zastosować techniki membranowe, jak nanofiltracja i odwrócona osmoza. Procesy te wymagają wstępnego oczyszczenia rozdzielanych roztworów, do czego z powodzeniem wykorzystuje się mikrofiltrację (MF) [2]. Zjawiskiem niekorzystnie wpływającym na przebieg separacji membranowej jest fouling (odkładanie różnych substancji na powierzchni i w porach membrany), który __________ * Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin. 484 W. TOMCZAK, M. GRYTA powoduje spadek wielkości strumienia permeatu w trakcie prowadzenia procesu [2, 3]. Czynnikami decydującymi o stopniu zanieczyszczenia membran są: materiał membrany, rozmiar porów oraz warunki prowadzenia procesu [2]. Powszechnie znanymi sposobami ograniczenia zjawiska foulingu jest zastosowanie płukania wstecznego (fouling odwracalny) i czyszczenia chemicznego (fouling nieodwracalny) [4]. 1.1. RÓWNANIA MODELU RELAKSACYJNEGO W modelu relaksacyjnym, zastosowanym do opisu procesu mikrofiltracji w układzie niestacjonarnym, obserwowane w czasie zmiany wielkości strumienia permeatu można wyrazić poniższym równaniem [5]: d J J n t J J n 0 dt t0 (1) gdzie J – strumień permeatu, Jn – strumień nasycenia, t – czas. Uwzględniając warunki, że J ( t ) t 0 J 0 i J ( t ) t J n (2) gdzie t0 oznacza stałą czasową opisaną zależnością: J Jn t ln t0 J0 J n (3) zmiany strumienia permeatu można opisać równaniem: t J t ( t ) J 0 J n exp t0 J n (4) gdzie β jest współczynnikiem poprawkowym (tabela 1). Zazwyczaj, wartości początkowego strumienia permeatu J0 i równowagowego Jn wyznacza się na podstawie danych pomiarowych, stałą t0 - metodą graficzną, natomiast poprawkę β metodą dopasowania - tak, aby zwiększyć zgodność wartości doświadczalnych i numerycznych początkowego strumienia permeatu J0 [5]. Tabela 1. Wartości poprawki β w równaniu 4 dla badanych natężeń przepływu nadawy Natężenie przepływu nadawy [l/h] Poprawka β [-] 500 0,22 750 0,27 1000 0,32 Mikrofiltracja pofermentacyjnego roztworu glicerolu z wykorzystaniem membrany ceramicznej 485 2. CEL I METODYKA BADAŃ Głównym celem badań było zbadanie procesu MF użytego do separacji brzeczki pofermentacyjnej, uzyskanej podczas fermentacji glicerolu (15 g/dm3) przez bakterie Lactobacillus casei. Przed rozpoczęciem procesu MF badaną brzeczkę poddano wstępnemu oczyszczaniu metodą wirowania (4500 rpm). Proces MF prowadzono w instalacji pilotowej (INTERMASZ, Polska), którą schematycznie przedstawiono w publikacji [7] tej monografii. W procesie zastosowano jednokanałową ceramiczną membranę firmy TAMI (Francja), o średnicy dZ/dW= 10/6 mm i porach 0,2 μm. Proces MF prowadzono przez 250 minut w temperaturze 35˚C, przy ciśnieniu transmembranowym równym 0,08 MPa i natężeniach przepływu nadawy: 500; 750 i 1000 l/h, co odpowiadało prędkości przepływu stycznego, odpowiednio: 4,55; 6,83 i 9,1 m/s. Odpowiadające tym przepływom zastosowane wartości ciśnienia na wlocie do modułu wynosiły odpowiednio: 0,15; 0,19 i 0,22 MPa. Przed i po zakończeniu procesu mikrofiltracji wyznaczano aktualną wartość maksymalnego strumienia permeatu, stosując jako roztwór wzorcowy wodę destylowaną. Po zakończeniu badań procesu MF zastosowano mycie instalacji z czyszczeniem chemicznym. Użyta metodyka obejmowała następujące czynności: płukanie instalacji wodą, trzyminutowe płukanie wsteczne wodą, płukanie 2% roztworem NaOH przez 1 godzinę i następnie przez taki sam okres czasu płukanie 3% roztworem H3PO4. Ostatecznie po raz kolejny zastosowano płukanie wsteczne. 3. OMÓWIENIE I DYSKUSJA WYNIKÓW 3.1. BADANIA MIKROFILTRACJI BRZECZKI Po uruchomieniu procesu MF wydajność zamontowanej w module membrany mikrofiltracyjnej szybko się zmniejszyła. Wielkość obserwowanych zmian przedstawiono na rysunku 1 jako zmiany wartości względnego strumienia permeatu (α=J/J0). Niezależnie od prędkości przepływu brzeczki, zmiany wartości były największe w pierwszych 10 minutach procesu MF. W tym czasie, największy spadek strumienia względnego (73%) zaobserwowano dla najniższej wartości natężenia przepływu nadawy (500 l/h). Stwierdzono, że zwiększenie natężenia przepływu nadawy (z 500 do 1000 l/h) spowodowało uzyskanie o ok. 8% większego strumienia względnego pod koniec badanego czasu procesu (rys. 1 - 250 min). Wynika to ze wzrostu siły ścinającej na powierzchni filtracyjnej, co zapobiega tworzeniu się osadu i niewątpliwie zwiększa przepuszczalność membran. Im większy był przepływ nadawy, tym krótszy uzyskano czas, po którym nastąpiła stabilizacja strumienia permeatu. 486 W. TOMCZAK, M. GRYTA strumień względny, α [-] Dla przepływu równego 500 l/h czas ten wyniósł 220 minut, dla 750 l/h – 140 minut, natomiast dla 1000 l/h już tylko 110 minut. 0,55 0,5 0,45 500 l/h 0,4 750 l/h 0,35 1000 l/h 0,3 0,25 0,2 0 50 100 150 200 250 300 czas, t [min.] Rys. 1. Zmiany wartości względnego strumienia permeatu podczas mikrofiltracji roztworu po fermentacji glicerolu dla badanych natężeń przepływu nadawy Po zakończeniu procesu MF instalację wypłukano wodą i wyznaczono maksymalne strumienie permeatu (przepływ 300 l/h, P=0,1 MPa), które wynosiły od 197,6 l/m2h (500 l/h) do 213 l/m2h (1000 l/h). Wartości te wskazują na niewielki wpływ natężenia przepływu na intensywność foulingu membran (w badanym zakresie prędkości przepływu: 4,5-9,1 m/s). 3.2. ADEKWATNOŚC MODELU RELAKSACYJNEGO Na rys. 2 zaprezentowano porównanie wyników badań doświadczalnych z danymi uzyskanymi na podstawie użytego modelu relaksacyjnego. Punkty przedstawiają wyniki pomiarów, natomiast krzywe to wartości numeryczne. Porównanie danych wskazuje, że w początkowym okresie procesu MF doświadczalne wartości strumieni permeatu są mniejsze od wartości teoretycznych. Wynika to z faktu, iż przedstawiony model nie uwzględnia w pełni złożoności zjawiska foulingu, a zwłaszcza wpływu warunków procesu na stopień zanieczyszczenia membran [6]. Mikrofiltracja pofermentacyjnego roztworu glicerolu z wykorzystaniem membrany ceramicznej 487 wydajność, J [l/(m2h)] 500 l/h 300 250 200 150 100 0 50 100 150 200 250 300 200 250 300 200 250 czas, t [min.] wydajność, J [l/(m2h)] 750 l/h 300 250 200 150 100 0 50 100 150 czas, t [min.] wydajność, J [l/(m2h)] 1000 l/h 350 300 250 200 150 100 0 50 100 150 300 czas, t [min.] Rys. 2. Porównanie zmian doświadczalnych wielkości strumienia permeatu z numerycznymi 3.3. EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANEGO CZYSZCZENIA MEMBRANY Rezultaty stosowanego czyszczenia membrany oceniono poprzez wyznaczenie procentu odzysku wydajności membrany (MR) określonego jako stosunek maksymalnego strumienia permeatu dla czystej wody po czyszczeniu J ac do tego przed procesem mikrofiltracji J0. Na rys. 3 przedstawiono efektywność każdego etapu czyszczenia membrany dla poszczególnych badanych serii MF z różnymi natężeniami przepływu 488 W. TOMCZAK, M. GRYTA nadawy. Zarówno samo płukanie wsteczne, jak i czyszczenie chemiczne membrany, po procesie MF pofermentacyjnego roztworu glicerolu jest niewystarczające. procent odzysku membrany, MR [%] 120 100 80 płukanie wsteczne 60 2% roztwór wodorotlenku sodu 40 20 0 3% roztwór kwasu ortofosforowego 500 750 1000 natężenie przepływu nadawy [l/h] Rys. 3. Wpływ poszczególnych etapów czyszczenia membrany na wydajność procesu W celu odzyskania początkowej wydajności membrany konieczne jest łączenie ze sobą kilku sposobów jej czyszczenia. Można przypuszczać, iż płukanie alkaliczne i kwasowe powoduje rozluźnienie warstwy osadu na powierzchni membrany, a przepływ wsteczny osad ten usuwa. Nie stwierdzono jednoznacznego znacznego wpływu natężenia przepływu nadawy w procesie MF na efektywność czyszczenia membrany. Chociaż przedstawione na rys. 3 wartości wykazują pewne fluktuacje, to takie rozbieżności obserwowano także w przypadku kilkakrotnego powtarzania badań MF, prowadzonych dla takiej samej prędkości przepływu brzeczki. 4. PODSUMOWANIE Fouling membran, zachodzący w trakcie procesu MF pofermentacyjnego roztworu glicerolu, spowodował spadek wydajności o około 70%. Dwukrotnie zwiększenie natężenia przepływu nadawy pozwoliło ograniczyć wielkość tego spadku do 60%. Jednak wzrost prędkości przepływu nie wpłynął istotnie na wielkość spadku maksymalnego strumienia permeatu. Stosując model relaksacyjny dla początkowego okresu procesu MF uzyskano wartości numeryczne nieznacznie wyższe od wartości doświadczalnych strumieni permeatu. Wynika to z faktu, iż model ten nie uwzględnia w pełni zmian wpływu warunków procesu na intensywności zjawiska foulingu. Mikrofiltracja pofermentacyjnego roztworu glicerolu z wykorzystaniem membrany ceramicznej 489 Wykazano, że czyszczenie membrany ceramicznej, po procesie MF pofermentacyjnego roztworu glicerolu, poprzez płukanie wsteczne, mycia alkaliczne i kwasowe oraz ponowne płukanie wsteczne, pozwala przywrócić membranie jej początkową wydajność. Badania zrealizowano w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. LITERATURA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] CELIŃSKA E., GRAJEK W., Biotechnological production of 2,3-butanediol—Current state and prospects, Biotechnology Advances, Vol.27, 2009, 715–725. SHEIKHOLESLAMI R., Fouling in membranes and thermal units, Desalination Publication, L’Aquila, Włochy 2007. DIZGE N., SOYDEMIR G., KARAGUNDUZ A., KESKINKLER B., Influence of type and pore size of membranes on cross flow microfiltration of biological suspension, Journal of Membrane Science, 2011, Vol. 366, 278-285. SCOTT K., Handbook of industrial membranes, Elsevier, Kidlington, Wielka Brytania 1997 KOWALSKA I., Wykorzystanie ceramicznych membran ultrafiltracyjnych do usuwania substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych, Ochrona Środowiska, 2011, Vol. 33, No. 1, 41–45. RAJCA M., BODZEK M., KONIECZNY K., Modelowanie wydajności ultrafiltracji i mikrofiltracji w oczyszczaniu wód naturalnych w układzie hybrydowym z koagulacją, Ochrona Środowiska, 2008, Vol. 30, No. 1, 13-20. TOMCZAK W., GRYTA M., Badanie procesu mikrofiltracji zawiesin drożdży z zastosowaniem membrany polipropylenowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. MICROFILTRATION OF POST-FERMENTATION SOLUTION OF GLYCEROL USING A CERAMIC MEMBRANE This work presents the results of studies on the separation of post-fermentation glycerol solution (fermented with L. casei) using microfiltration process with the ceramic membranes. It was demonstrated that the degree of membrane fouling can be reduced by about 10% when the feed flow rate was increased two-fold. The ability to predict the changes of the permeate flux size by using the relaxation model was assessed. After completing the process, an attempt was carried out to restore the original yield of the membrane by using the following sequence of operation: backwashing, washing with 2% NaOH and 3% H3PO4, and finally another backwashing. It was demonstrated that the performed cleaning method ensures a 100% recovery of the membrane performance.