komunikacja kontrolera rj3-ib robota fanuc arc mate 100ib z
Transkrypt
komunikacja kontrolera rj3-ib robota fanuc arc mate 100ib z
Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010 dr hab. inĪ. Gabriel Kost dr inĪ. Wacáaw BanaĞ mgr inĪ. Przemysáaw Ostrowski Politechnika ĝląska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIEû PROFIBUS DP Streszczenie. Zastosowanie sieciowych systemów sterowania pozwala na skrócenie czasu przygotowawczo-zakoĔczeniowego procesu produkcyjnego a tym samym na obniĪenie kosztów. Nowoczesne rozwiązania sieciowych systemów sterowania dziĊki swojej wielofunkcyjnoĞci wykraczają poza ich pierwotne przeznaczenie, jako techniki sterowania maszynami i urządzeniami wytwórczymi. W pracy przedstawiono poáączenie obrabiarki CNC z siecią Profibus. CONNECTION THE CONTROLLER RJ3-IB OF THE ROBOT FANUC ARC MATE 100IB WITH THE INTERFACE DNC OF MACHINE TOOL BY THE USE PROFIBUS DP NET The use of the network control systems allows shortening the time of the preparation of the production process, and the same lowering their costs. The modern solutions of the network control systems thanks for their multifunctionality go behind their basic destination, as the machines control system. The connection CNC machine without Profibus DP card to the Profibus net was introduced in this work. 1. WSTĉP Technologia sieciowych systemów sterowania rozwija siĊ bardzo szybko i coraz czĊĞciej jest stosowana w nowoczesnych zautomatyzowanych elastycznych systemach produkcyjnych. NadrzĊdny wĊzeá sieci (np. komputer DNC pracujący jako stacja Master), zarządza wszystkimi elementami systemu, którymi mogą byü np. obrabiarki z ukáadem sterowania klasy CNC i roboty CNC. Wymagania stawiane wspóáczesnym sieciowym systemom sterowania zaczynają siĊ od prostej transmisji programów NC, a koĔczą siĊ na zaawansowanych systemach informatycznych. Systemy te pozwalają na zarządzanie danymi produkcyjnymi związanymi z niemal wszystkimi etapami wytwarzania produktu (takimi jak np. symulacje CAD/CAM, gospodarka narzĊdziowa, wspóápraca z systemami klasy MRPII, itp.) i są bliskie idei komputerowo zintegrowanego wytwarzania. 2. PRZEGLĄD DOSTĉPNYCH INTERFEJSÓW KOMUNIKACYJNYCH TOKARKI EMCO CONCEPT TURN 155 Rozwiązanie problemu zdalnego sterowania urządzeniami technologicznymi za pomocą sieciowych systemów sterowania, przedstawiono w kilku wariantach podáączenia tokarki Concept TURN 155, do funkcjonującej juĪ sieci PROFIBUS - DP w pracowni Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania. Ukáad sterowania obrabiarki zbudowany jest na bazie karty PC, która zawiera ukáady wejĞü/ wyjĞü sterowania sprzĊtowego, natomiast funkcje sterownika CNC (NC, PLC) przejĊáa specjalnie do tego celu opracowana aplikacja „WinNC” pracująca w Ğrodowisku systemu Windows. Program „WinNC” jest niczym innym jak emulatorem ukáadów sterownia numerycznego, w tym konkretnym przypadku SINUMERIK 840D. Zastosowany automation 2010 135 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010 w omawianym modelu maszyny ukáad sterowania zostaá pozbawiony moĪliwoĞci zainstalowania w nim protokoáu PROFIBUS –DP. Ukáad sterowania SINUMERIK 840D firmy SIEMENS moĪna doposaĪyü w moduá PROFIBUS - DP. Omawiana tokarka jest wyposaĪona w dwa inne interfejsy komunikacyjne, umoĪliwiające zdalne sterowanie maszyną. Pierwszym z nich jest karta I/O sterownika CNC przedstawiona na rys. 1. UmoĪliwia on wspóápracĊ maszyny z innymi urządzeniami lub maszynami np. robotem przemysáowym, pracującymi w elastycznych systemach produkcyjnych. Rys. 1. Widok szafy sterowniczej obrabiarki wraz z zamontowaną kartą multi I/O Obsáuga fizycznych wejĞü/wyjĞü karty rys.1 za pomocą urządzeĔ zewnĊtrznych, realizowana jest poprzez wysyáanie impulsów elektrycznych, trwających minimum 1 sekundĊ. Sygnaáy wejĞciowe pozwalają na zdalne sterowanie maszyną, zaĞ sygnaáy wyjĞciowe informują urządzenie zewnĊtrzne o aktualnym stanie tokarki (np. tryb automatycznej pracy jest aktywny, maszyna zostaáa zreferowana i jest gotowa do pracy itd.). Karta ta jest narzĊdziem pozwalającym na automatyzacjĊ procesu wytwarzania, poprzez zdalne sterowanie dodatkowymi urządzeniami tokarki takimi jak np. pneumatyczne drzwi, pneumatyczny konik tokarski, pneumatyczny uchwyt trójszczĊkowy [1]. Drugim interfejsem komunikacyjnym jest interfejs DNC. Poza funkcjami dostĊpnymi równieĪ z poziomu karty multi I/O [7], jak np. uruchomienie i zatrzymanie programu NC, wáączenie i wyáączenie serwonapĊdów maszyny, najazd gáowicy narzĊdziowej na punkty referencyjne maszyny, sterowanie urządzeniami peryferyjnymi (np. pneumatyczny konik, czy uchwyt tokarski trójszczĊkowy). Interfejs DNC umoĪliwia dodatkowo transmisjĊ danych technologicznych pomiĊdzy komputerem DNC a ukáadem sterowania maszyny. Są to gáównie programy NC, parametry narzĊdzi skrawających (np. ich poáoĪenie w gáowicy rewolwerowej), komunikaty dotyczące stanu konfiguracji systemu, dane do pozycjonowania osi sterowanych numerycznie, czy teĪ informacje dotyczące poáoĪenia miejsca zerowego maszyny. Interfejs DNC jest wykorzystywany gáównie przy organizacji Elastycznych Systemów Wytwarzania i umoĪliwia realizacjĊ poáączenia pomiĊdzy komputerem nadrzĊdnym i komputerem ukáadu sterowania maszyny NC [2]. Poáączenie pomiĊdzy ukáadem sterowania 136 automation 2010 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010 maszyny a komputerem moĪe byü zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowanego áącza szeregowego RS-232C (komunikacja ukierunkowana), protokoáu TCP/IP / Ethernet, lub USB (komunikacja warstwowa o strukturze blokowej). Zdalne sterowanie tokarką CNC firmy EMCO w trybie DNC jest realizowane poprzez wysyáanie ramek danych, zawierających rozkazy sterujące maszyną. Inicjalizacja trybu DNC polega na wysáaniu z komputera DNC do komputerowego ukáadu sterowania tokarki pakietu inicjującego, skáadającego siĊ z nagáówka, zawierającego rozkaz przejĞcia w tryb DNC i danych sterujących. Jest to pierwszy rozkaz, po wysáaniu którego sterownik CNC jest przeáączany w automatyczny tryb pracy, wyĞwietlając na ekranie pulpitu sterowniczego maszyny symbol DNC - rys. 2. Rys. 2. Okno programu WinNC informujące o aktywowanym trybie DNC i uruchomieniu automatycznego trybu pracy maszyny Realizacja sieciowego systemu sterowania tokarką CNC w trybie DNC odbywa siĊ poprzez dostĊpne, opatrzone procedurą kontrolną áącze szeregowe RS-232C[3]. 3. ANALIZOWANE SPOSOBY PODàĄCZENIA TOKARKI EMCO CONCEPT TURN 155 DO SIECI PROFIBUS – DP Wymienione interfejsy obrabiarki umoĪliwiają poáączenie z innymi urządzeniami, które mają wbudowany interfejs protokoáu PROFIBUS - DP. Zatem zdalne sterowanie maszyną poprzez sieü przemysáową PROFIBUS, jest realizowane w sposób poĞredni za pomocą dodatkowego sprzĊtu. 3. 1. Podáączenie maszyny do sieci za pomocą komputera klasy PC, wyposaĪonego w kartĊ protokoáu PROFIBUS – DP Na rys. 3 przedstawiono strukturĊ systemu zdalnego sterowania maszyną CNC, w której wykorzystano komputer PC jako stacjĊ DP Slave, z zainstalowaną kartą PROFIBUS - DP firmy Softing. automation 2010 137 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010 PROFIboard Rys. 3. Struktura systemu sterowania wykorzystującego komputer PC jako stacjĊ DP Slave z zainstalowaną kartą PROFIBUS - DP firmy Softing WĊzáem nadrzĊdnym typu DP Master w omawianej sieci przemysáowej jest jeden z dwóch kontrolerów manipulatorów robotów przemysáowych. Kontroler ten jest wyposaĪony w kartĊ interfejsu PROFIBUS Master, która jest zainstalowana w jednym z wolnych slotów sterownika R-J3iB. Drugi zaĞ z kontrolerów zostaá zaopatrzony w kartĊ DP Slave. Do sieci podáączony jest takĪe przemiennik czĊstotliwoĞci firmy SEW Eurodrive, pracujący równieĪ jako stacja DP Slave (ma on juĪ wbudowany interfejs PROFIBUS-DP). Karta ProfiBoard firmy Softing umoĪliwia funkcjonowanie komputera jako stacji DP Master lub DP Slave. Przy takim rozwiązaniu sieciowego systemu sterowania do obsáugi protokoáu Profibus-a w PC, niezbĊdne jest napisanie specjalnej aplikacji, która umoĪliwi realizacjĊ komunikacji PC z kontrolerem robota, jako stacji DP - Slave lub DP Master. W przedstawionym na rys. 3 rozwiązaniu, komputer PC jest stacją DP Slave dla kontrolera RJ3-iB peániącego funkcje Mastera sieci. Z kolei dla komputerowego ukáadu sterowania obrabiarki CNC (Slave), PC peáni funkcje nadrzĊdnego komputera DNC (Master). W komputerze DNC musi byü zainstalowana aplikacja przeznaczona zarówno do obsáugi sieci PROFIBUS, jak i interfejsu DNC sterownika CNC. Dodatkowo program powinien zawieraü podstawowe parametry komunikacyjno-konfiguracyjno urządzenia takie jak adres stacji DP Slave w sieci, liczba we/wy. urządzenia, typ urządzenia, informacje diagnostyczne, które są odczytywane przez stacjĊ DP Master itd. Dane te są niezbĊdne do prawidáowej parametryzacji PC z kartą Softing w stacji DP Master. Pogram musi mieü równieĪ zaimplementowaną bibliotekĊ wszystkich dostĊpnych rozkazów sterujących maszyną w trybie DNC. Wymiana danych pomiĊdzy kontrolerem robota, a kartą Softing odbywa siĊ za poĞrednictwem cyfrowych we/wy ich interfejsów PROFIBUS-DP. Komunikacja w trybie DNC pomiĊdzy CNC a PC jest realizowana przy uĪyciu magistrali szeregowej RS-232C. 138 automation 2010 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010 Sterownie obrabiarką przebiega w nastĊpujący sposób: 1. Ze stacji master, siecią PROFIBUS przesyáane są odpowiednie stany wirtualnych wyjĞü do karty Profiboard. 2. Algorytm przygotowanej aplikacji analizuje otrzymane sygnaáy, a nastĊpnie odczytuje z wewnĊtrznej biblioteki odpowiadający danemu sygnaáowi rozkaz. 3. Rozkaz ten jest transmitowany z komputera DNC za poĞrednictwem áącza szeregowego do obrabiarki. 4. Ukáad sterowania po wykonaniu lub nie wykonaniu tego rozkazu odpowiada sygnaáem potwierdzenia w postaci pakietu danych. 5. W zaleĪnoĞci od treĞci pakietu komputer wysyáa odpowiedni stan na wyjĞcia karty Softing. 6. Stan ten przesyáany jest za poĞrednictwem sieci PROFIBUS na odpowiednie wejĞcie stacji DP Master. Przy takim rozwiązaniu sieciowego systemu sterowania obiektem technologicznym, jakim jest omawiana obrabiarka CNC, istnieje dodatkowo moĪliwoĞü transmisji danych produkcyjnych w postaci programów obróbkowych, parametrów narzĊdzi skrawających, danych do pozycjonowania osi sterowanych numerycznie, czy teĪ informacji dotyczących poáoĪenia miejsca zerowego maszyny. Opisana konfiguracja systemu umoĪliwia równieĪ wspóápracĊ z zaawansowanymi programami klasy CAD/CAM. Po zamodelowaniu elementu obrabianego, w module programu przeznaczonym do przygotowania procesu wytwarzania są generowane programy obróbkowe w postaci kodów alfanumerycznych. Programy te są nastĊpnie transmitowane przemysáową siecią Ethernet do komputera DNC, skąd są wysyáane do sterownika CNC. Opisana aplikacja i konfiguracja sieciowego systemu sterownia oraz dostĊpne funkcje interfejsów komunikacyjnych obrabiarki mogą byü wykorzystane przy opracowywaniu dostosowanego do indywidualnych potrzeb systemu SCADA, z moĪliwoĞcią jego dalszej rozbudowy. 3. 2. Podáączenie obrabiarki CNC do sieci PROFIBUS – DP za poĞrednictwem inteligentnego moduáu rozproszonych wejĞü/wyjĞü Kolejny wariant poáączenia obrabiarki CNC do sieci PROFIBUS zakáada zastosowanie ukáadów rozproszonych wejĞü/wyjĞü. Rys. 4 przedstawia konfiguracjĊ takiego systemu z wykorzystaniem inteligentnego moduáu we/wy ET200M firmy Siemens. Obsáuga magistrali systemowej dla ukáadu ET200M, realizowana jest poprzez interfejs komunikacyjny PROFIBUS - DP IM 151-7F [5]. Stacja Master (kontroler R-J3iB) steruje obrabiarką za poĞrednictwem wĊzáa DP Slave, którym jest moduá rozproszonych wejĞü/wyjĞü. Moduá I/O jest podáączony do fizycznych we/wy karty I/O sterownika CNC, znajdującego siĊ w szafie sterowniczej tokarki. Sterowanie maszyną polega na wysáaniu sygnaáu w postaci 0.5 s. impulsu z kontrolera R-J3iB, na odpowiednie wyjĞcie moduáu rozproszonych I/O. NastĊpnie impuls podawany jest na wejĞcie karty I/O sterownika CNC. OdpowiedĨ ukáadu sterowania tokarki z wyjĞcia karty I/O sterownika CNC jest przesyáana do Mastera DP, za poĞrednictwem inteligentnego moduáu rozproszonych wejĞü/wyjĞü. automation 2010 139 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010 ET200 Rys. 4. System sterowania wykorzystujący stacjĊ wejĞü/wyjĞü rozproszonych Wymiana danych w postaci impulsów elektrycznych pomiĊdzy urządzeniami jest realizowana bez jakichkolwiek opóĨnieĔ. Do konfiguracji tego typu stacji DP Slave nie jest wymagane Īadne narzĊdzie konfiguracyjne a parametryzacja urządzenia odbywa siĊ w sposób automatyczny. 3.3. Zastosowanie inteligentnej bramki XPS-E Trzeci wariant (rys. 5) zakáada wykorzystanie inteligentnej bramki XPS-E firmy Comsoft do sterowania obrabiarką. XPS-E umoĪliwia podáączenie do sieci PROFIBUS - DP urządzeĔ, które nie posiadają interfejsu Profibus - ale za to są wyposaĪone w áącza szeregowe RS-232 lub RS-422 / 485. Do parametryzacji urządzenia nie jest potrzebne Īadne narzĊdzie konfiguracyjne, a adres stacji jest ustawiany poprzez dwa przeáączniki kodujące umieszczone z przodu urządzenia. Transmisja danych poprzez XPS-E polega na przesyáaniu ramki skáadającej siĊ z maksymalnie 240 bajtów, z których pierwsze 3 to bajty nagáówka, pozostaáe zaĞ 237 bajtów reprezentują przesyáane dane [4]. Tabela 1. Format pakietu uĪywanego do przesyáania danych z DP Master do urządzenia wyposaĪonego w áącze szeregowe np. RS-232C [4]. Numer bajtu 1 Numer proĞby (Tylko w trybie Request) 2 Wysyáany numer proĞby 3 Liczba przesyáanych danych 4…4+N 140 Element ramki Transmitowane dane automation 2010 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010 Tabela 2. Format ramki uĪywanej do przesyáania danych z magistrali szeregowej np. RS-232C do stacji DP Master [4]. Numer bajtu Element ramki 1 Status urządzenia XPS-E 2 Otrzymany numer potwierdzenia z XPS-E 3 Liczba przesyáanych danych 4…4+N Transmitowane dane uĪytkownika XPS - E Rys. 5. Konfiguracja sieciowego systemu sterowania tokarką Concept TURN 155, z wykorzystaniem inteligentnej bramki XPS-E Struktura ramki, która jest wykorzystywana przy transmisji danych poprzez urządzenie Comsoft, jest przedstawiona w tabelach 1 i 2. Kontroler robota przemysáowego (DP Master) przesyáa dane w postaci liczb do bufora XPS-E (DP Slave) poprzez wbudowany w nim protokóá Profibus DP. NastĊpnie dane przesyáane są áączem szeregowym RS-232C, do komputera z wgraną biblioteką rozkazów do obsáugi interfejsu DNC tokarki. Komputer ma za zadanie przesyáaü te rozkazy do ukáadu sterowania CNC obrabiarki EMCO (równieĪ magistralą szeregową), skąd nastĊpnie tą samą drogą są transmitowane odpowiedzi sterownika CNC do DP Master-a. 3. 4. Sieciowy system sterowania obrabiarką CNC z nadrzĊdnym sterownikiem PLC Kolejne rozwiązanie to wykorzystanie nadrzĊdnego sterownika PLC (DP Master) - rys. 6, który zarządza caáym zrobotyzowanym gniazdem produkcyjnym oraz przejmuje funkcje komputera DNC. Pakiety wykorzystywane do zdalnego sterowania obrabiarką są przesyáane z wĊzáa DP Master magistralą PROFIBUS – DP do stacji DP Slave (bramka XPS-E). Dalej w postaci kolejnej ramki są przesyáane do komputerowego ukáadu sterowania tokarki. automation 2010 141 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010 S7 – 300 CPU 314C-2 DP XPS - E Rys. 6. Struktura sieciowego systemu sterowania z nadrzĊdnym sterownikiem PLC MoĪliwe jest teĪ podáączenie sterownika PLC do karty I/O obrabiarki CNC. Wówczas sterowanie maszyną bĊdzie realizowane w podobny sposób, jak opisano w punkcie 3.2. 3. 5. Zastosowanie sterownika S7-200 w sterowaniu tokarką CNC w sieci przemysáowej PROFIBUS – DP Piąta koncepcja - rys. 7, zakáada wykorzystanie sterownika PLC serii SIMATIC S7-200 z procesorem CPU 215-2 DP do zdalnego sterowania tokarką CNC. Stacją DP Master w sieci jest kontroler R-J3iB manipulatora robota przemysáwego Fanuc ARC-Mate 100iB, który jest poáączony ze sterownikiem PLC serii SIMATIC S7-200 poprzez wbudowany w nim interfejs protokoáu PROFIBUS – DP. Sterownik S7 - 200 w procesowej sieci polowej moĪe funkcjonowaü tylko i wyáącznie jako stacja DP Slave. Oprócz portu PROFIBUS DP, który moĪe pracowaü z prĊdkoĞcią od 9600 baud do 12 Mbaud, jednostka S7 - 200 jest wyposaĪona w drugi port komunikacyjny umoĪliwiający programowanie sterownika poprzez magistrale RS - 485 [5]. W aplikacji ten port jest wykorzystany do komunikacji z komputerowym ukáadem sterowania obrabiarki EMCO Concept TURN 155 poprzez jej áącze RS - 232C. Kontroler robota komunikuje siĊ ze sterownikiem PLC magistralą PROFIBUS – DP za pomocą odpowiednio skonfigurowanej grupy cyfrowych wyjĞü. KaĪdej liczbie w obszarze pamiĊci S7 – 200 zostaá przypisany rozkaz sterujący obrabiarką CNC poprzez jej interfejs DNC. Rozkazy te w postaci pakietów ze strownika PLC poprzez uruchomiony w trybie Freeport port komunikacji szeregowej są przesyáane do ukáadu sterowania obrabiarki. NastĊpnie sterownik CNC odpowiada wysyáając tą samą droga informacjĊ w postaci ramki. W zaleĪnoĞci od treĞci tej informacji, ze sterownika do kontrolera R-J3iB wysyáany jest odpowiedni stan wejĞü. 142 automation 2010 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010 S7 – 200 CPU 215-2DP Konwerter RS-232 <-> RS-485 Rys. 7. Struktura sieciowego systemu sterowania ze sterownikiem PLC jako stacją DP Slave Sterownik S7-200 wyposaĪony jest w RS-485 a obrabiarka w RS-232C dlatego do komunikacji pomiĊdzy tymi urządzeniami konieczne jest zastosowanie konwertera sygnaáów RS-232C<->RS-485. Konwerter ten sáuĪy do zamiany poziomów napiĊcia pomiĊdzy standardami RS232 a RS485. Urządzenie to ma wbudowany automatyczny przeáącznik nadawania i odbioru danych, którego zadaniem jest zdalne przeáączanie konwertera w tryb nadawania tylko na czas nadawania, a potem przeáączanie go w tryb odbioru, aby nie zajmowaá linii transmisyjnych [6]. Wariant ten zakáada wykorzystanie sterownika PLC do zdalnego sterownia obrabiarką w trybie automatycznym, jako komputera DNC. Niestety tryb DNC dla obrabiarki Concept TURN 155 ze sterowaniem komputerowym SINUMERIK 840D, ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa nie pozwala na obsáugĊ automatycznych drzwi. Dlatego zaproponowano rozwiązanie hybrydowe polegające na jednoczesnym wykorzytaniu przez S7 – 200 CPU 2152DP interfejsu DNC i karty I/O sterownika CNC do sterowania tokarką, przy czym ten drugi jest uĪywany tylko do otwierania i zamykania drzwi obrabiarki oraz odczytywania ich aktualnego stanu. Sterowanie fizycznymi I/O sterownika CNC zapomocą kontrolera robota przemysáowego, odbywa siĊ w ten sam sposób jak obsáuga interfejsu DNC, z tą róĪnicą, Īe w pamiĊci CPU liczbom dziesiĊtnym przypisano nie rozkazy DNC a stany poszczególnych wyjĞü. automation 2010 143 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010 4. PODSUMOWANIE Stosowanie sieciowych systemów sterowania obiektami technologicznymi w elastycznych systemach produkcyjnych pozwala znacznie usprawniü produkcjĊ, przez zastosowanie jednego wspólnego protokóáu komunikacyjnego np. PROFIBUS DP we wszystkich urządzeniach pracujących w sieci, a przez to uproĞciü procedurĊ konfiguracji urządzeĔ i utrzymania ruchu oraz zmniejszyü podatnoĞü systemu na báĊdy. Zaproponowane i zrealizowane systemy rozproszonego sterowania urządzeniami w omawianej sieci przemysáowej umoĪliwiają równieĪ obsáugĊ wielu sterowników CNC, synchronizacjĊ pracy róĪnych maszyn w elastycznych systemach obróbkowych, a takĪe przygotowanie i skontrolowanie maszyny do pracy np. referowanie maszyny, wybór i uruchomienie programu obróbkowego na maszynie oraz dostĊp do raportów diagnostycznych wszystkich urządzeĔ typu Slave, w tym obrabiarki CNC z poziomu stacji DP Master. SpoĞród wszystkich zaproponowanych wariantów, najbardziej kompleksowym rozwiązaniem wydaje siĊ propozycja opisana w punkcie 3.1 ze wzglĊdu na duĪo wiĊksze moĪliwoĞci rozbudowy systemu poprzez zmianĊ roli komputera PC DP Slave na komputer DNC DP Master zarządzający caáym gniazdem obróbkowym, a nie tylko tokarką CNC. W przypadku tego rozwiązania istnieje moĪliwoĞü zarządzania, przechowywania i transmisji programów NC oraz danych dotyczących narzĊdzi skrawających z komputera DNC do ukáadu sterowania obrabiarki i odwrotnie. Rozbudowa systemu w takiej konfiguracji pozwala dodatkowo na: integracjĊ systemu z programami CAD/CAM i systemami klasy MRPII oraz zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną. Opracowane systemy rozproszonego sterowania obrabiarkami są rozwiązaniami hybrydowymi wymagającymi zastosowania protokoáu PROFOIBUS – DP i áącza RS-232 lub karty I/O a w niektórych przypadkach obu interfejsów komunikacyjnych tokarki CNC. Podstawowym problemem przy organizacji elastycznych systemów wytwarzania jest fakt, iĪ sterowniki CNC są ukáadami zamkniĊtymi o ograniczonej moĪliwoĞci ingerencji uĪytkownika dlatego we wszystkich rozwiązaniach konieczne jest zastosowanie do sterowania tokarką dodatkowego urządzenia. 5. LITERATURA 1. „EMCO Robotic Interface”, Operation Manual, EMCO MAIER, 2003. 2. „EMCO Description of the DNC interface for machines with Sinumerik 840d PC control (Binary format)”, EMCO MAIER, 2003. 3. „EMCO Description of the DNC interface for machines with Sinumerik 840d PC control (reduced ASCII format)”, EMCO MAIER, 2004. 4. User manual – „PROFIBUS DP - RS232 RS422 Gateway”, COMSOFT, 1999. 5. SIEMENS, http://www.siemens.com/automation. 6. „Klocki RS485, czĊĞü 1” - Elektronika praktyczna 6/2003. 7. Kost G., ĝwider J., Reclik D.: Integracja informacyjna systemu wytwórczego oparta na sieci PROFIBUS DP. XII Konferencja Naukowo Techniczna AUTOMATION 2008. 144 automation 2010